燃气锅炉节能改造范文

2024-06-18

燃气锅炉节能改造范文第1篇

1 C台锅炉运行概况

我公司热动厂C台锅炉型号:CG-220-11.0-M, 高压蒸汽锅炉, 满负荷为220t/h, 四川锅炉厂制造, 1998年11月投用至今。负责向高压蒸汽管网或汽轮发电机组提供足量、合格的高压蒸汽, 目前锅炉长期运行在额定负荷90%以上, 实际产高压蒸汽量为200t/h左右。其主要用电设备有送风机、引风机、高压给水泵等高耗能设备, 其中, 高压、大功率电机的应用尤为突出, 特别是6k V、560kw的送风机16103A/B 2台, 6k V、1120kw的引风机16104A/B 2台, 且全年高负荷运行。4台风机的参数及运行情况见表1。

此前, 风机中的电机都是在50Hz的工频状态下运行, 风机全速运转, 其输出功率不随机组负荷变化而变化, 挡板开度通常在50~70%。若生产、工艺发生变化, 需要调节气体流量和压力时, 只有通过改变档板或阀门的开度来调整。这样, 有相当部分电能转为机械能消耗在挡板的阻力上, 大量电能消耗在节流损失中。另外, 由表1可知, 引、送风机的实际运行功率在额定功率的60%左右, 这样导致该设备运行在功率因数较低的区域, 造成的能量损失也很大。

为了提高C炉的生产效率、降低能耗, 电机驱动系统拟采用全数字交流高压变频器实施控制。高压变频器直接串联于高压电源与高压电机之间, 通过改变设备的运行速度来实现调节现场工况所需风压、风量的大小, 不仅满足了生产需求, 又达到了节约电能的目的。

2 加装变频器的实施方案

2.1 变频器的节能原理

(1) 变频节能。根据流体力学可知, 离心式风机的风量Q、压力H、轴功率P和转速N之间满足如下关系 (相似定理) :

Q∝N, H∝N2, P∝N3

当风量减少风机转速下降时, 其电动机的输入功率也随之迅速下降。比如, 风量下降一半时, 在不考虑效率的情况下, 风机轴功率下降87.5%。

(2) 功率因数补偿节能。普通电机的功率因数在0.6-0.8之间, 大量的无功电能消耗在线路当中, 设备使用效率低下, 浪费严重。使用变频调速装置后, 由于变频器内部滤波电容的作用, 功率因数COSφ≈1, 从而减少了无功损耗, 增加了电网的有功功率。

基于变频器的巨大节能优势和可自动化控制, 我公司在变频器的应用上已经有了很大的发展。比如:气化炉炉篦布煤器驱动系统变频器改造、C台锅炉给粉机电机变频器改造;另外, 在泵组方面, 如:苯胺罐区的苯卸车泵P-701A, 6300#废水生化处理装置脱泥机房的PAM加药泵P-6319等都实行了变频器改造。

2.2 实施过程

2015年5月, 沈阳聚汇创能节能技术服务公司就C炉4台引、送风机电机改造与我公司达成合作意向, 加装高压变频控制系统4台, 装机容量为3, 360KW, 双方约定采用合同能源管理模式。此次高压变频改造选用的是施耐德-利德华福公司 (北京) 生产的HARSVERT-VA高压变频器。

2015年11月13日, 变频器正式安装完成。改造时, 将高压变频器串联进现有高压开关柜与高压电机之间, 只需改接电缆, 无需更换电机, 基本符合改造要求。原理如图1所示。

系统主回路控制方案由3个高压隔离开关QS41、QS42和QS43和高压开关QF、电动机M组成 (见左图) 。要求QS42和QS43之间存在机械互锁逻辑, 不能同时闭合。改造时, 将高压变频器串联进现有高压开关柜与高压电机之间, 正常工作时采用变频回路, QS41和QS42闭合, QS43断开;工频运行时, QS41和QS42断开, QS43闭合。高压开关QF、电动机M为现场原有设备。

2015年12月17日, 进行交工验收。电机改造后, 在同等负荷的基础上, 用电量明显下降, 自动化程度大大提高, 达到了改造的目的。

3 取得的效果

3.1 故障率低

自C炉加装变频控制系统点火成功后, 没有出现故障现象, 系统动态响应速度快, 调节性好, 在输送风量时更加精准, 能够实现对锅炉负荷的精准控制。且没有出现因风机调节原因而故障退出的情况, 自动投入率明显提高。

3.2 运行转速降低

采用变频调速后, 随时可以通过调整转速使系统在接近额定状态下工作, 由于启动缓慢及转速的降低, 相应地延长了许多零部件的寿命;同时极大的减轻了对管道的冲击, 有效延长了管道的检修周期, 减少了检修维护开支, 节约大量维护费用。

3.3 工作强度降低

变频控制系统强大的通讯功能可以将运行速度实时传送到显示控制台, 用于DCS监视系统的运行情况。通过DCS操作控制信号和运行信号, 实现了C炉工艺调整的自动化控制。改变了以前现场手动控制风量调节C炉负荷的情况, 大大降低了劳动强度, 提高了生产效率, 为优化运营提供了可靠保证。

3.4 减少了对电网和电机的冲击

采用变频调节后, 系统实现软启动, 电机启动电流远远小于额定电流, 启动时间相应延长, 对电网无大的冲击, 减轻了起动机械转矩对电机机械损伤, 有效的延长了电机的使用寿命。

3.5 节电效果明显

图2是C炉在正常连续稳定运行时, 16103A和16104A在变频器安装前、后一周的日均电流。从图中可以直观的看出, 在13日变频改造完成后, 引、送风机电流大幅下降。

4 经济性分析

风机变频器改造后, 节电效果明显, 在负荷保持稳定的前提下, 每天规定时间抄录电流表两次, 电机运行电压在6.3k V左右, 根据功率计算公式:, 计算结果如表2所示:

4台风机按全年运行300天, 电费按0.5元/k Wh计算, 年可实现节约电费:

5 结语

通过对C台锅炉4台引、送风机变频改造后, 满足了C台锅炉工艺生产的要求, 系统运行安全、稳定, 提高了装置的本质安全度, 同时取得了明显的节能效果。可见, 变频调速技术在节能降耗、提高装置自动化控制水平方面的巨大优势。

这也是我公司继2014年利用合同能源管理模式对3台西循环水和2台西二循环水冷却塔风机实行节能改造后又一成功的将合同能源管理模式运用到公司的节能技术改造中来, 既节省了改造费用, 又减少了投资风险。

摘要:首先介绍了C炉运行情况;其次分析了变频技术的节能原理和优点;最后阐述了C炉风机高压变频器的改造过程和节能效果。

燃气锅炉节能改造范文第2篇

1 运行中出现的问题

1.1 省煤器泄漏长期停用

除氧水与蒸汽换热器之间的管壳程压差比较大, 换热器在运行上的不足会因为内漏问题出现长期的停用现象, 没有足够的过热能力导致面式减温器的设置没有发挥一定的作用。除氧水的温度在省煤器上远远低于设计的数值, 所以省煤器在炉管上的低温状况就会出现严重的腐蚀现象, 运行时间不足就长期停用。这种运行周期短、锅炉低温露点严重腐蚀、不足的过热能力现象、积灰现象等会影响余热锅炉的正常运行。

1.2 过热器的设计达不到要求

过热器与蒸发段之间的隔离效果比较差, 部分烟气在走短路的情况下出现不足的过热能力与过大的蒸发能力。锅筒的效果也比较差, 它在支座处的炉墙比较薄;炉顶的强度比较低, 如果在高温烟气的冲击下会容易出现脱落的现象, 炉顶如果严重过热甚至开裂、煤气外漏, 影响仪表的正常运行。

1.3 工艺条件不稳定

在正常条件下如果系统的操作比较稳定, 锅炉的温度、烟气的流量、装置催化剂的原料以及烟气中的催化剂都能保持稳定状态。但在再生器稀相尾燃, 烟气在余热锅炉中的温度就会增加, 如果要减少尾燃温度就会下降, 在这种状态下再生温度也会很快上升, 烟气进行烟囱后使余热锅炉的烟气量大大减少, 从而使管束产生泄露的现象。如果在管束发生泄漏情况下停止锅炉的运行, 温度和压力下降, 就会使泄露面与泄漏量不断加大。为了保持余热锅炉能够平稳运行就要在工艺上进行平稳的操作, 在日常运行中加强维护与管理, 从而保证余热锅炉能够在正常的工况下进行。

2 余热锅炉的技术改造

2.1 省煤器的结构改造

传统的省煤气结构是鳍片式撑架与管束焊接在一起的方式, 由于管束在受热膨胀后会发生整体伸缩的现象, 各个部分的热应力都有所不同。而鳍片在焊接后会出现鳍片与管束在焊道之间出现开裂现象, 很难消除焊接应力, 造成省煤器的管束发生泄漏。在这种情况下就应将焊接方式改为圆形的固定撑架型, 去掉省煤器与管束之间的鳍片, 它主要的特点是省煤器管束在受热膨胀后会在撑架内实现自由伸缩, 从而解决了传统省煤器的伸缩问题。由于省煤器在外供水部分上常常会出现调节阀的安装位置不对, 在运行上出现超压现象。为了改变这一现象, 可以在传统的省煤器出口改为入口端, 这样去取热器汽包用水的省煤器压力就能在入口端进行调节。为了能够更方便的维护和操作, 去外取热器上的水阀组也可以改到地面。省煤器这样都能在两个部分正常的压力下工作, 从而保证了省煤器的安全运行。

2.2 过热器进行改造

传统的锅炉在运行过程中会出现过热能力不足的现象, 为了使过热能力增大、全部的中压饱和蒸汽都能过热、满足对中压蒸汽品质的要求就要对过热器的结构进行改造。在过热器上适当将烟气的流速提高, 使烟气的自清灰能力增高;还要将不同气压的调节阀进行更换, 为了使蒸汽流速能够减少、蒸汽压能够降低, 就要将换热管与材质改为相应的标准;然后还要将过热器的面积进行增加, 在同样的空间内利用小R蛇形管结构增加过热器的管排数, 从而保证热蒸汽的出口温度能够增高;为了保证吹灰效果和提高烟气的流速, 利用激波吹灰器在低温过热器与高温过热器的两侧进行布置减少烟气的流通面积。

2.3 完善控制仪表与除灰设施

如果液面的指示仪失灵, 就会出现汽包干锅、蒸汽带水的现象, 所以最好选用上锅筒液面指示仪, 它是由多个测点集合起来, 改变了传统指示仪容易汽化、测量值出现漂移的情况, 使液面的测量值更准确、发生的故障也越来越低。由于余热锅炉烟气中的粉尘比较大, 长期运行受热面就会产生大量的积灰现象, 所以就要设置一定的除灰系统进行定期除灰。一种是在省煤器中间安装自动除灰器, 防止省煤器与管束之间出现积灰现象, 另一种是在流段管束的底部设置除灰器, 以防止催化粉尘沉积到流段底部和省煤器底部。

3 结语

中国石化海南炼油化工有限公司对上述的问题和对策进行探讨, 这些可行的改造方案在节能技术发挥了重要的作用。余热锅炉在排烟温度降低、回收烟气的热量大量增加, 为每年节约的标准燃料油与产生的经济效益提升了一大步。而且消除了省煤器在低温露点腐蚀上的隐患、延长了省煤器的使用寿命, 使催化裂化装置实现了长期运行的效果。

摘要:为了促进催化裂化装置余热锅炉能够实现较长的周期运转, 改变锅炉在底部出现露点腐蚀问题、过热能力不足、积灰问题以及较高的排烟温度, 中国石化海南炼油化工有限公司针对催化裂化装置余热锅炉在运行过程中出现的问题, 并找出相应的技术措施进行节能改造。从而使锅炉在燃料气的节约与减温器的节约上产生更大的经济效益。

关键词:催化裂化,余热锅炉,节能技术

参考文献

[1] 刘家海, 陈清林, 王伟, 张冰剑.重油催化裂化装置节能措施与效果分析[J].炼油技术与工程, 2009 (03) .

[2] 綦国新.余热锅炉节能技术改造应用[J].化工设备与管道, 2008 (05) .

燃气锅炉节能改造范文第3篇

高压交流变频调速技术, 技术和性能胜过其它任何一种调速方式, 给使用者带来了极大的便利和快捷的服务, 使之成为企业采用电机节能方式的首选。

锅炉引风机采用挡板调节方式, 由于这种原始的调节方法仅仅是改变通道的流通阻力, 而驱动源的输出功率改变不大, 节流损失相当大, 浪费了大量电能。致使厂用电率高, 供电标煤耗高, 发电成本不易降低。同时, 电机启动时会产生5~7倍的冲击电流, 对电机构成损害。风机系统自动化水平低, 不能及时调节, 运行效率低。我公司正采用该技术对4台引风机进行改造, 以减少溢流和节流损失, 提高系统运行的经济性。变频控制为一拖一手动方案, 每台风机配备一台变频器。变频调速系统可由现场主控系统进行协调控制, 根据运行工况按设定程序, 实现对电动机转速控制。

2 改造过程中遇到的实际问题

主要问题有:通过考察, 变频器室采用了全密封冷却方式, 改变了变频器厂家的抽风式冷却方式, 解决了变频器在运行过程中受灰尘和温度影响而频繁跳闸的难题。由于变频器室在四楼, 变频器较重, 又没有变频器的基础图及电缆走向图, 通过专业人员的现场勘察、确认, 确定了变频器在楼板上的安全位置。机柜FBM卡件问题, 1#机充分利用冷渣器改造后节余的卡件;2#机冷渣器还未改造, 只能把现场各测点尽量合理分配, 满足控制系统安全性、可靠性的要求。因要保留引风机工频运行控制方案, 风机大联锁控制逻辑进行了大量的改动, 经调试, 风机在变频或工频运行状态, 其保护动作正确、可靠。变频控制方式下, 通过现场调试整定控制系统PID参数, 难度系数极大, 我方人员经过长时间连夜调试, 1#、2#机组炉膛负压控制系统的品质指标比原来有很大提高。变频器与锅炉的联合调试, 我们没有请调试所来调试, 自己出方案, 自己调试, 而且得到了很好的效果, 为公司节约了不少的资金。

3 变频器改造技术结构及原理

变频器改造技术结构, 可以用图1表示。

通过该图可以看出高压变频调速系统采用直接“高-高”变换形式, 为单元串联多电平拓扑结构, 主体结构由多组功率模块串并联而成, 从而由各组低压叠加而产生需要的高压输出, 它对电网谐波污染小, 总体谐波畸变THD小于4%, 直接满足IEEE519-1992的谐波抑制标准, 输入功率因数高, 不必采用输入谐波滤波器和功率因数补偿装置;输出波形质量好, 不存在谐波引起的电机附加发热和转矩脉动、噪音、输出dv/dt、共模电压等问题, 不必加输出滤波器, 就可以使用普通的异步电机, 其工作原理如下。

(1) 电网电压经过副边多重化的隔离变压器降压后给功率单元供电, 功率单元为三相输入, 单相输出的交直交P W M电压源型逆变结构, 相邻功率单元的输出端串接起来, 形成Y接结构, 实现变压变频的高压直接输出, 供给高压电动机。6 k V电压等级的高压变频调速系统, 其每相由几个功率单元串联而成, 输出相电压最高可达3500V, 线电压达6kV左右。

(2) 每个功率单元分别由输入变压器的一组副边供电, 功率单元之间及变压器二次绕组之间相互绝缘, 二次绕组采用延边三角形接法, 实现多重化, 以达到降低输入谐波电流的目的。给功率单元供电的二次绕组每3个一组, 分为几个不同的相位组。输入电流波形接近正弦波, 总的谐波电流失真小于1%, 输入的综合功率因数可达0.95以上。

(3) 逆变器输出采用多电平移相式PWM技术, 同一相的功率单元输出相同幅值和相位的基波电压, 但串联各单元的载波之间互相错开一定的电角度, 实现多电平P W M, 输出电压非常接近正弦波, 输出电压每个电平台阶只有单元直流母线电压大小, 所以dv/dt很小, 功率单元采用较低的开关频率, 以降低开关损耗, 提高效率, 由于采用移相式PWM, 电机电压的等效开关频率大大提高, 且输出电平数增加。以6kV输出电压等级的高压变频调速系统为例, 输出相电压均为11电平, 线电压均为21电平, 输出等效开关频率为9kHz, 电平数和等效开关频率的增加有利于改善输出波形, 降低输出谐波, 由谐波引起的电机发热、噪音和转矩脉动都大大降低, 因此对电机没有特殊要求, 可直接用于普通异步电机。通过下图的对比分析, 就可以发现变频器改造技术的优越性 (如表1) 。

4 结语

此次引风机的节能改造工作, 于2007年4月12日开始施工, 得到了各位领导大力支持及相关专业技术人员全力配合, 攻克了很多技术难题, 2007年7月14日全部投入运行, 四台高压变频器到目前为止运行稳定, 各种参数合格, 节能效果明显, 效益可观, 实践证明此次高压变频改造是成功的。

摘要:为了减少溢流和节流损失, 提高系统运行的经济性, 变频器开始了改造技术的探究, 本文主要以变频器改造技术在锅炉引风中的应用, 探讨变频器改造技术的节能功效。

关键词:变频器改造技术,锅炉引风节能工程,应用

参考文献

燃气锅炉节能改造范文第4篇

文章以燃气锅炉相关信息为出发点,对“煤改燃”潜在问题与原因进行分析,从而带出五项节能技术。

关键词:

燃气锅炉;供热;节能

1燃气锅炉供热潜在问题与具体原因

1.1潜在问题

潜在问题主要有:①单位面积内的燃气锅炉供热存在偏高的情况,差异很大。事实上,单位面积内的耗气量最大、最小应该分别控制在14~15m3/m2与9~10m3/m2内;②大多数燃气锅炉都存在使用周期缩短、冷凝水腐蚀等问题。

1.2具体原因

跟踪燃气锅炉供热得到:设计者与作业人员会结合燃煤锅炉运行指标与工作要求进行工作,事实上并不清楚燃煤锅炉和燃气锅炉之间的现实差异。①和燃煤锅炉进行比较:额定效率和锅炉容量间有很大区分。就容量来看:燃煤锅炉处于0.7~46MW(1~65t/h)时、额定效率占72%~82%,此时锅炉容量最大,工作效率最好。从燃气锅炉的角度来看:当容量在0.7~29MW(1~40t/h)、额定效率占86%~92%时,锅炉效率与容量呈正比关系,燃煤锅炉下降速率更大;②和燃煤锅炉相比,锅炉负荷率与效率有很大差异,负荷低,其工作效率必定不高。负荷率达到40%,效率就只有38%。对于燃气锅炉,通过比例就能调整燃烧机。调试有保障时,基于30%~100%非负荷,额定效率与锅炉效率基本等同。

2进行“煤改燃”时各步骤存在各种问题

主要表现为:①普遍忽略了“煤改燃”论证方案“煤改燃”是整个步骤最易忽略的部分,同时也是最关键的领域。很多时候,设计者与甲方都不会分析热负荷计算以及改气后的锅炉配置与选型,只是粗略保留燃煤配置,将更多精力放在锅炉厂家与招标中,这是最大的失误。方案科学与否,关系着后续节能工作运行;②燃气锅炉供热节能技术在设计时贯彻不扎实。受各种因素影响,设计时根本没有仔细分析燃气锅炉技能技术,然后对应用与工作带来不良影响。

3燃气锅炉节能关键

3.1提高燃气锅炉效率

(1)提高锅炉平均运行速率。通过综合分析:比例调节燃烧机是最好的选择,并且能保障厂家调试到位、规范、科学,将测试报告作为检验质量的参考。这样才能控制在30%~100%的非负荷现状下实施,并且让额定效率与平均效率持衡。(2)为改善锅炉群作业效率,配置与选型关系着后续工作与布局。选型期间,必须正视:①让锅炉组合拥有很好的调整水平;②最小锅炉出力要和最低负荷匹配;③机械故障不包含燃气锅炉问题,与煤锅炉进行比较,抢修过程更加便利;④满负荷工况不能让燃气锅炉工作,由于排烟温度与损失都很大,所以会消耗更多。

3.2提高管网输送效率

结合建筑节能设计要求,不是节能建筑管网的输送效率预设为85%,第一步、二步节能管网的输送效率都是90%。从实践反馈的信息来看:如果基础值是85%,则偏高,需要结合锅炉房实际情况进行测量。对管网输送效率构成影响的因素主要体现在水力失调、泄露与保温上,国外大多数体现为保温损失。由于供暖失调与外管网失衡出现热损失相对较少,从数据反馈的信息来看:不属于节能的建筑,输出热源达到44W/m2热量,通过管网,将损失2W/m2;如果是二次管网,将损失5W/m2,结尾不能调节的损失将近7W/m2,到用户剩下30W/m2。如果是一步节能建筑,其热量热源输出约38W/m2,通过一次网之后将损失2W/m2,如果是二次网就会损失5W/m2,末尾不能调整的损失约6W/m2,到用户剩下25W/m2。根据以上数据:管网的输送效率只有66%与68%,说明室内供暖与外管网水平失衡产生的热量比例相对较大,需要结合实情改善。当前燃气成本开销相对较高,所以必须尽最大努力减少损失。为确保工作效益,最好确保水力与室温调控持平。

4节能系统

以国外节能技术与工作经验为基础,不断优化节能系统。这种系统主要由气候补偿、回收烟气冷凝热、变频风机、调控室温、水力平衡系统组成。

4.1气候补偿系统

气候补偿系统的优势体现在:①根据室外温度反映的情况,调控供水,杜绝高室温,同时将能耗控制在允许范围;②结合人类活动以及太阳辐射情况,调整时间;③结合室外温度,调整运行曲线与分段;④结合锅炉房维护结构与设备状态,随时对二次用户以及供水温度进行纠正;⑤当锅炉所处回水温度较高时,应该避免冷凝水与锅炉腐蚀,尽量保障锅炉使用周期。

4.2气候补偿器

最好的运行曲线潜藏在气候补偿器中,也就是结合各种数据,计算出供水温度,将三通阀开度控制在一定范畴,如此二次出水温度才符合计算要求.

5烟气冷凝热回收系统分析

不同燃料烟气成分之后,可以得知在不同燃料烟气成分中,水蒸气容积比例分别为:天然气20%、油12%、煤4%。由于甲烷是构成天然气的核心成分,氢占了很大比重,一旦燃烧必定和氧发生作用,出现水蒸气,从而使天然气冒烟占水蒸气面积的比例最大。1000g水蒸气所带的热量约2400kJ,锅炉(0.7MW/h)滋生的水蒸气约30~40kg,等同于25~33h内需要带走的热量(0.7MW)。所以热损失相对较大,应该回收热量,减小燃气损耗,改善锅炉热效率。当前,锅炉排烟温度减小到70℃,最小可以在40℃左右。水蒸气所处的烟气露点温度约58℃左右,一旦和小于露点介质接触,势必冷凝成水,并且释放热量。在这期间,能够回收的烟气热量有以下构成:①显热,在减小烟温的条件下达成,排烟温度在70~80℃。测试得到的结果是,烟温减小20~50℃,锅炉热效率就能提升1%~3%;②潜热汽化,利用冷凝水蒸气成水的方式达成,通过测试发现:锅炉热效率可以提高3~5%。如果综合两者,锅炉热效率也能提升3~8%,而锅炉自身的热效率高达90%。如果是通过改变锅炉自身以达到改善热效率的方法并不可靠,只会消耗更多。通过烟气冷凝的方式进行热能回收,以不影响锅炉自身效率为基础,将锅炉热效率提升3~8%,是目前收益最大、投资最小的节能途径。

6结束语

燃气锅炉节能改造范文第5篇

【关键词】供热锅炉;节能;减排;环保

1. 供热锅炉节能环保的影响因素分析

1.1供热锅炉排烟温度需要严格控制

做好供热锅炉的节能工作首先应对供热锅炉排烟的温度加以控制。对于锅炉而言,排烟热损失,是主要的热损形式之一。为了控制好供热锅炉的节能,就需要将排烟热损失降低到最小的程度。具体而言,排烟热损失是由于排烟的温度高于外界气温温度。做好供热锅炉排烟温度的严格控制,确保温度能够被控制在一个相对稳定的范围内。需要注意的是,也并非排烟的温度越低,其消耗就越少,如果排烟温度过低,就会让锅炉尾部受热面增加,使得供热锅炉运行成本增加;同样地,排烟温度并不是越高就越好,排烟温度增高会提高通风的阻力,导致引风机的电耗增加,使得供热锅炉的节能效果无法得到满足。

所以,为了让供热锅炉保持在一个适宜的温度,就需要对供热锅炉排烟温度进行严格控制,能够根据排烟热的损失以及烟气露点和尾部受热面的金属耗量等做好技术方面的经济核算。

1.2供热锅炉炉渣含碳量需要降低

供热锅炉的节能减排措施要求使供热锅炉炉渣含碳量降低。供热锅炉炉渣含碳量,是影响供热锅炉节能的另一个十分重要的因素。造成锅炉炉渣含碳量过高,一般是煤炭能源的燃烧不充分,而造成该情况的原因,可以分为燃煤水分过大、煤粒度过大、炉膛温度过低锅炉运行参数不合理等几个方面。

a) 锅炉运行参数不合理。该情况会导致煤炭燃烧时接受的O2 不足,温度不够,加之煤风配比不合适等,导致燃烧不完全,在该情况下,煤炭也按照一般的程序被排出炉膛,大量的煤炭被浪费掉,限制了供热锅炉节能,应调整运行参数,达到降低炉渣含碳量的目标;

b) 煤炭粒度过大。一般情况下,煤粒度过大会因为燃烧时间较短,仅仅将表面的煤炭燃烧,而深层的煤炭则没有充分燃烧,均不利于供热锅炉环保,因此需要充分燃烧供热锅炉内的煤,使之有效促进锅炉的高效率运行;

c) 燃煤水分。燃煤水分则是会影响到煤炭的燃烧情况,或者对热量的发挥有较大影响,也对供热锅炉的运行造成一定影响;

d) 炉膛温度过低。炉膛温度过低使得供热锅炉无法正常进行节能运行。 1.3锅炉炉体外表面温度进行有效控制

炉体外表面的温度指标是锅炉散热损失的直接反应。如果锅炉炉体外表的温度要高于周边温度,那么就会导致锅炉热能的流失,造成不必要的热能浪费。在锅炉炉体外表的温度方面,影响锅炉散热大小的因素有两种:第一,相对于表面积大小。锅炉容量的相对表面积越大,那么输出的供热锅炉热能也就越大;第二,锅炉外壁的温度。相对这一点,供热锅炉受到锅炉炉体外表面温度的影响更为显著,外壁的面积越大,其温度越高,同时,向四周环境的散热量也就越大。所以,做好锅炉炉体外表温度的控制,才有利于散热损失的降低。 1.4供热锅炉热效率需要提升

在锅炉的节能保护方面,热效率是锅炉的综合指标,同样也可以提升供热锅炉的热效率,满足供热锅炉的节能。就供热锅炉节能环保的影响而言,锅炉作为能源的转换设备,热效率也是锅炉的综合系统的直接体现,对供热锅炉有着直接的意义。目前,供热锅炉出现较低的热效率主要是因为在设计炉膛上不够合理、操作人员水平的影响以及锅炉超负荷运行之后,没有及时检修锅炉造成的。想要提升供热锅炉热效率,就应该考虑到锅炉炉膛的设计,做好操作人员专业技术水平的提升,确保日常的检修,才能够满足供热锅炉的

2.供热锅炉节能环保技术

供热锅炉的节能环保技术,可以从及时监控供热锅炉的运行、设置分层给煤装置实现节煤、改变锅炉鼓、引风机调节方式,实现供热锅炉的环保运行。 2.1 及时监控供热锅炉的运行

及时监控供热锅炉的运行, 不仅提高了供热锅炉的运行效率,对于供热锅炉的环保也不容小觑。及时监控供热锅炉的运行,对于不同的锅炉房应采取不同的措施,分散的锅炉房应安装仪表进行检查,集中锅炉房应装配微机实行监控。监控锅炉的运行,对锅炉房管理人员也提出了较高的要求,管理人员在监控供热锅炉运行的过程中,应把握好三个关键点,一是根据室外气温条件,计算供热指标,及时了解供热锅炉的运行情况。二是确定供热量、耗煤量、供回水温度的时间,充分掌握供热锅炉的温度时间。三是司炉工应按供热指标规定进行额定供热和按需调节。

2.2 设置分层给煤装置实现节煤

设置分层给煤装置实现节煤,也是实现供热锅炉环保的有效措施。在煤装置上,减少燃煤量,可以利用分层给煤装置实现节煤。目前在锅炉上多采用重力位移式分层给煤装置,使进入煤斗的煤在粒度上均匀化,再经过分层装置的筛分,使煤在进炉时根据大、中、小不同粒径合理进行煤层分布,可显著改善燃烧状况,降低炉灰含碳量,提高锅炉热效率和锅炉出力。几年的运行实践表明,采用此项措施后,锅炉燃烧效率一般提高8%~15%,锅炉含碳量降至8%~15%,炉膛温度提高100℃ ~150℃,大量节约了采暖用煤。 2.3 改变锅炉鼓、引风机调节方式

改变锅炉鼓、引风机调节方式,是实现供热锅炉节能环保的重要环节。锅炉鼓、引风机节电采用变频调速。鼓、引风机传统的调节方式是通过调节风门档板开度来控制风量,并不节电。采用变频调速技术后,可以通过变频调速器改变电源的频率,进而调整鼓、引风机的转速,达到调节风量的目的。由于锅炉在整个供暖期内95~98% 的时间因为非满负荷运行,因此采用此项技术,可使锅炉鼓、引风机节电35%~40%。重视供暖锅炉节能,可降低能源的浪费。与此同时,改变锅炉鼓、引风机调节方式,不但提高了供热的社会效益和经济效益,而且还促进了节能环保产业的发展,使节能服务实现可持续发展。

3.锅炉节能改造技术

锅炉节能的技术途径很多,但总体上可从两方面入手,其一是热能转换过程;其二是热能利用过程。热能转换过程是指燃料从化学能转变为热能的燃烧过程,这一过程涉及燃烧的设备与技术;热能利用过程是指通过一定的装置和专门的系统及技术将燃烧放出的热量有效地传递并被工质吸收,产生要求参数的蒸汽和热水。通常采用先进的传热材料和工艺技术来实现高效传热,达到节能目的。 3.1炉拱改造

我国链条炉炉拱的传统设计是由一个拱面形状相当讲究的高而短的前拱以及一个短而高、单调、上倾的后拱所组成(见图1)。这种炉拱的组合必然使链条炉前后两部份烟气乃至相邻烟气形成屏柱状各自分别上升,互不干涉,从而导致炉膛前部温度很低,新煤着火困难。同时炉内烟气的混合也很差,燃烧不完全,致使炉温偏低。因此,应压低传统结构前拱的拱高并引伸拱长,将其改造成一人字形前拱,保护煤闸门使其不直接暴露于热辐射中。不致因其承受高温而被烧毁。且能使新煤因前拱的升温而承受其辐射热从而引燃着火(见图2)。同时,也有必要将后拱改造成为超低、偏长且具有下倾和带镜边出口的人字形后拱。这种后拱能将链条炉中后部的高温烟气深度地送入与之配合的人字形前拱,且能在那里形成旋涡从而延长了高温烟气停留的时间,以提高火焰充满度,强化了烟气的混合和飞灰的分解,可促使前拱因之而升温。此外,它还能使烟气中携带的燃烧着的煤颗粒随气流旋转而纷落于新煤上,令新煤具备有明火引燃的条件。这种人字形后拱重新组织并引导了高温烟气的流动,使气流混合更充分,燃料燃烧更完全.不仅能使拱温上升,同时也提高了炉温。近年来双人字形炉拱先后在全国数十家锅炉厂使用,利用该技术改造的锅炉已有700余台。改造后平均可提高热效率10个百分点。

3.2分层燃烧

均匀分层燃烧技术主要从四个方面提高燃烧效率。一是用均匀给煤技术解决煤仓颗粒不均而导致的炉排上煤层横断面颗粒不均匀影响燃烧的问题;二是用均匀分层给煤技术使煤层颗粒按下大上小逐级均匀排列,使煤层任何断面上的分层颗粒一致,解决了原始密实煤层通风不良缺氧燃烧的问题;三是能使煤层上面小颗粒煤,在火床上跳跃起来半沸腾燃烧;四是使燃煤中的煤粉在火床上方空间,类似煤粉炉悬浮燃烧。实践证明,均匀分层燃烧技术可以提高了锅炉煤种适应性,提高煤的燃烧效率,同时可消除局部温度高、烧毁炉排密封件、老鹰铁和炉排膨胀不均的问题。分层给煤装置结构见图3。

3.3煤粉复合燃烧

链条锅炉加煤粉复合燃烧技术将链条炉排和煤粉这两种不同的燃烧方式结合,在燃烧过程中,分为两个过程。

(1)炉排燃烧过程:链条炉排不断循环转动,把煤带进炉排上,煤层随着炉排不断地从炉前向炉后移动,并在移动中依次进行预热干馏,着火燃烧和燃尽,最后排出炉渣。

(2)煤粉燃烧过程:煤从煤斗下来经漏煤管到给煤机,给煤机根据锅炉负荷大小调整给煤虽,均匀地将煤分配给风扇磨煤机。煤的干燥采用高温烟气或热风作为干燥剂,高温烟气接至炉膛上部,通过抽烟管进入磨煤机并与部分空气混合作为一次风。煤在磨煤机内撞击成粉末,随一次风从燃烧器中部喷入炉内。炉排和煤粉共用一台鼓风机,鼓风机吸入冷空气,经预热器预热后分为两路,一路通向炉排送风管道,为炉排送风,另一路通向燃烧器作为二次风。炉排和煤粉燃烧后的烟气经辐射受热面,对流受热面最后通过引风机排入烟囱。

煤粉靠炉排火点燃,煤粉燃烧形成的高温火焰提高了炉膛温度,为链条炉排上的煤层着火提供了丰富的热源,使难以着火的煤能顺利着火燃烧。从而使锅炉在负荷多变特别是改烧劣质煤情况均能达到稳定燃烧。

4.结语

随着我国经济持续快速发展,能源紧张、环境恶化的问题日益突出,节约能源,改善环境质量已成为我国可持续发展亟待解决的问题。对供热锅炉来说,加强对既有供热系统的节能改造,提高能源利用率,不仅可以减少资源的浪费,同时也可以减少废弃物的排放,对提高空气质量、改善生存环境,具有极其重要的意义。

【参考文献】

燃气锅炉节能改造范文第6篇

2、加强煤场管理工作,合理储存、堆放、取用,做好新煤和旧煤、高热煤及混合煤的掺配工作。通过合理掺配有效提高锅炉的燃烧稳定性和燃煤利用率,降低煤耗。

3、加强锅炉燃烧调整,掌握锅炉低负荷稳燃调节技术,减少锅炉稳燃用油,控制好锅炉运行的烟气含氧量,降低锅炉排烟温度,减少排烟热损失,提高锅炉燃烧效率,确保锅炉稳定经济运行。

4、可通过技改增加锅炉底部邻炉加热装置,缩短锅炉启动时间,降低启炉用油。

5、煤粉锅炉启动时,在热风温度达到要求后,应及时投入制粉系统,保证制粉出力,缩短升温升压时间,以便尽早建立稳定燃烧工况,降低启炉用油。

6、锅炉运行中保证制粉系统磨煤机运行工况在最佳状态,在煤粉细度规定值内保证最大给煤量及通风量,保证磨煤机最大出力。运行时不应当通过开冷风来对磨煤机出口温度进行控制。若出口温度过高或过低,应通过调节给煤控制。

7、锅炉油枪改用2.0mm小口径雾化片,稳定控制燃油压力1.3---2.0Mpa范围内,在保证雾化效果的同时,有效节约锅炉启动、稳燃用油。

8、加强燃烧调整,保证脱硫、脱硝数据在经济合理范围内,建立脱硫脱硝数据定期校验工作,掌握各环保数据变化与脱硫剂、氨水的变化曲线,降低石灰石粉、氨水的消耗量。

9、通过燃烧调整将飞灰可燃物煤粉炉控制在3%以下,流化床锅炉控制在5%以下,降低机械不完全燃烧热损失。

10、凡有设备出现泄漏,必须在最近一次具备消缺检修条件时进行处理,消除设备内、外漏,避免汽水及各种原材料的损失。

11、锅炉运行积极主动联系水质化验员,及时掌握锅炉水质,调整好锅炉连续排污量,减少不必要的炉水外排,减少热、水损失。

12、消防池内潜水泵保证正常备用,及时启泵回收#6炉冷取水回水,防止外排。

13、锅炉分场环境卫生冲洗水改接高压冲渣水或用污水站二次利用水,各炉段冲渣水母管加装冲洗水接口,杜绝利用新水,达到节水目的。

锅炉分场

上一篇:人事劳资工作流程范文下一篇:燃气公司安全管理范文