热工技术总结范文

2022-06-05

总结是在项目、工作、时期后,对整个过程进行反思,以分析出有参考作用的报告,用于为以后工作的实施,提供明确的参考。所以,编写一份总结十分重要,以下是小编整理的关于《热工技术总结范文》,仅供参考,希望能够帮助到大家。

第一篇:热工技术总结范文

电厂热工专业技术总结

专业技术总结

各位领导、专家:你们好!

我叫XXX,于XXXX年XX月毕业于XXXX学院,先前在多家私企从事电力安装、调试等工作,之后一直在安平发电厂工作至今。这些年来我兢兢业业,认真的度过了工作中的每一刻,虽然一路走来有彷徨、迷茫但是更值得珍惜的是坚持到今天后的成熟,让自己正真的历练成了社会需要的专业技术人员。

1、为节约我厂110KV进线#0启备变的用电量,提高我厂6KV厂用电系统运行方式的灵活性. 2009年5月28日至6月15日,厂领导高度重视厂用电改造,多次在周例会及生产例会上提出关于厂用电改造的相关问题,要求既要保证改造项目的工程质量,又要在有限时间内顺利完成项目改造。而厂用电改造适逢机组小修,时间短,任务重,在我们电热组人数较少的情况下加班加点,争分夺秒赶速度,保证了改造项目的顺利完成。 主要技术指标和获得的经济社会效益:

a、2008年启备变全年外购电量300.135万KWh,全年外购电量费用为155.2万元

b、2009年上半年启备变外购电量111.6390万KWh,上半年外购电量费用为97.5万元。

c、通过2008年和2009年比较,预计2009年下半年外购电量费用为95万;由于1#,2#机组厂用电系统改造互为备用,节约了

2009年下半年外购电量费用80万。(减除了发电成本)

d、从2010年后,每年可以节约外购电量费用160万左右.提高了我厂的经济效益.

2、狠抓节能降耗工作,减少资源浪费。 随着世界能源危机影响范围越来越广,人们对节约能源的意识也越来越强,我国在电力行业的改革为适应新形势逐步的深化。降低发电成本发提高单位能耗的发电量,已成为各火电厂努力追求的经济目标,要求也越来越迫切。而采用变速调节风机和泵类达到节能目的,已成为共识。另外,交流高压电机的直接起动会产生巨大的电流冲击和转矩冲击,在很短的起动过程中,转子笼型绕组及阻尼绕组将承受很高的热应力和机械应力,致使笼条的端环断裂。而且能造成定子绕组绝缘的机械损伤和磨损,从而导致定子绕组绝缘击穿。直接起动时的大电流还会引起铁芯振动,使铁芯松驰,引起电机发热增加。由于变频器可以做到起动转矩高且平滑无冲击,对延长电动机的使用寿命,减少对电网的冲击,保证机组正常运行是很有必要的。还有现在电厂的自动化程度不断提高,运行工艺对辅机设备的控制性能的改善也是十分迫切的。

凝结水泵工作原理及改造方式,在汽轮机内做完功的蒸汽在凝汽器冷却凝结之后,集中在热水井中,这时凝结水泵的作用是把凝结水及时地送往除氧器中。维持凝结水泵连续、稳定运行是保持电厂安全、经济生产地一个重要方面。监视、调整凝汽器内

的水位是凝结水泵运行中的一项主要工作。在正常运行状态下,凝汽器内的水位不能过高或过低。当机组负荷升高时,凝结水量增加,凝汽器内的水位相应上升。当机组负荷降低时,凝汽器内水位相应降低,设计时有较大裕量。

每台机组配备二台凝结泵,一台变频运行,一台工频运行或备用,凝结水泵变频器采用“一拖一”方案,配手动工频旁路。

变频器至投入以来,运行稳定。而且罗宾康系列变频器功率因数可达0.95以上,大于电机功率因数0.82,减少大量无功。并且实现电机软启动,可避免因大电流启动冲击造成对电机绝缘的影响,提高了生产工艺自动化程度,减轻了工人的劳动强度,减少电机维护量,节约检修维护费用,同时电机寿命大幅度延长

3、2012年7月份电气专业完成AVC系统改造。给励磁系统提供了安全可靠的调节手段,有力的保证了电网电压稳定和安全运行,从而避免了人工调整不合理性以及人工疏漏造成的误操作。此外AVC还增加了电网在电压无功紧急控制情况下的可靠性,提高了设备运行安全性和使用寿命,完成了电网“双细则”的相关要求,降低了无功设备故障概率。

由于个人专业技术和思想道德方面的学习和收获,在从事日常维护的过程中与相关专业同事的合作,使我电气自动化专业的知识有了进一步提高,同时看到了自己在专业知识上的差距。同时也使我在思想上有了转变,提高了自己的主人翁意识和质量生

存意识,使我由快中求好工作观念,转变为质量进度同步抓又好又快的技术价值观。

总之,成绩属于过去一切将从零开始,我将在以后的工作中努力拼搏,为国家贡献自己的力量。

第二篇:2014热工技术监督工作总结

国电阿克苏河流域水电开发有限公司

2014年热工技术监督工作总结

二〇一四年十二月二十五日

1.概述

热工技术监督是以质量为中心,以标准为依据,以计量为手段建立质量、标准、计量三位一体的技术监督体系。 热工技术监督作为整个技术监督工作的一部分,长期以来,在确保所监控的热力过程参数准确、机组安全经济运行方面发挥了重要作用。

2.主要指标完成情况

2.1热工仪表校前合格率≥96%;

2.2主要热工检测参数现场抽检合格率≥98%; 2.3数据采集系统(DAS)测点完好率≥99%; 2.4非DCS机组模拟量控制系统投入率≥80%; 2.5热工保护投入率=100%。

3.技术管理

3.1继续补录小石峡水电站、吐木秀克电站、台兰河

一、二级水电站设备台账。

3.2建立小石峡水电站、吐木秀克电站、台兰河

一、二级水电站技术监督台账并对数据及时更新。

3.3按各项技术监督制度对热工人员开展了考核考评工作。

3.4对小石峡水电站、吐木秀克电站、台兰河

一、二级水电站热工设备缺陷进行了缺陷统计,同时开展消缺工

作,也对未消除的缺陷进行了原因分析及解决措施。 3. 5检查了小石峡水电站、吐木秀克电站、台兰河

一、二级水电站热工备品备件是否充足,及时制定备品备件材料计划。

3.6定期对小石峡水电站、吐木秀克电站、台兰河

一、二级水电站重要模拟量信号(集水井水位、调速器油位、循环水池水位等)进行了实际测值与显示测值对比,保证了各信号传输无误。

3.7定期对小石峡水电站、吐木秀克电站、台兰河

一、二级水电站热工设备进行了清扫,保证了热工设备的清洁。 3.8定期对热工人员进行了热工自动化工作开展进行监督并做好最新政策的宣贯,做好相关记录。

3.9参加自治区计量培训的热工检定员证取证工作。

4.完成的重点工作

4.1开展了小石峡水电站1号机组的B修工作、吐木秀克

1、2号机组的C修工作、电站、台兰河

一、二级水电站8台机热工设备C修,同时对已检修的热工仪表及热控自动装置的运行状态监督,对检修后设备存在的问题认真分析,对其进行及时消缺。

4.2每季度按时上报了热工技术监督季度报表,做到内容数据真实、可靠,格式正确。

4.3进行了小石峡水电站、吐木秀克电站、台兰河

一、

二级水电站热工技术监督自查互查工作,完成了自查互查总结报告,并制定了整改措施。

4.4及时消除了小石峡水电站、吐木秀克电站、台兰河

一、二级水电站热工设备缺陷,确保了热工自动化设备安全稳定的运行。

4.5协调生技部对公司所有电站的表计有计划的记性定检工作。

5.2014年工作存在问题

5.1公司所属电站的热工仪表表计未按照要求进行定期校验,现已进行积极整改,协调有资质的单位对所有表计进行校验,保证热工仪表动作可靠。

5.2部分热工仪表指示偏差的问题没有得到解决,需要后期加强进行监督整改。 6.2015年工作计划

6.1按照技术监督要求开展工作,保证各项监督指标合格。

6.2 继续开展技术监督基础工作,完善各项台账,及时上报季报管理、计划总结工作。

6.3 公司部门调整后,对热工人员进行明确,并进行培训工作。

6.4 认真开展定期工作,对热工设备进行状态监视,发现问题及时处理,保证热工保护动作的正确性。

6.5 认真编制、制定热工仪表缺陷的整改措施,完成检查发现的问题的整改工作。

在总结2014年热工技术监督取得成绩的基础上,继续查找不足,在2015年的工作中能够持续改进,做好2015年的热工技术监督工作。

第三篇:热工专业二季度技术监督总结

2016年热控专业一季度技术监督总结

一、技术监督指标完成情况

1、1#机组自动投入率100%。2#机组自动投入率为100%;

2、1#机组保护投入率100%,2#机组保护投入率100%;

3、主要检测仪表抽检合格率100%;

4、计算机数据采集系统数据合格率100%;

5、化学仪表投入率99%;

二、完成的主要工作

1、完成DCS电源质量测试记录。

2、主要计量器具按照定期工作规定及时抽检、校验。

3、完成了对#1炉、#2炉给煤机的定期校验。

4、完成了对脱硫CEMS分析仪进行定期校验。

5、严格执行消缺率考核制度。

6、完成月度热工重大缺陷分析。

7、完成对输煤皮带秤的校验

8、完成#1炉、#2炉氧量的校验

三、三季度工作计划

1、做好热工技术监督定期工作。 1)、完成对输煤皮带秤的校验;

2)、完成#1炉、#2炉给煤机的校验; 3)、完成#1炉、#2炉氧量的校验

4)、完成CEMS分析仪的校验; 5)、完成热工仪器仪表抽样校验; 6)、DCS电源质量测试记录; 7)、月度热工重大缺陷分析;

2、做好二季度热工技术监督总结及三季度技术监督计划。

第四篇:火电厂热工专业个人专业技术总结(大全)

个人专业技术总结

本人于2010年7月毕业,所学专业为热工自动化,取得了统招本科毕业证、工科学士学位证。在校期间曾以优异的成绩取得了大学英语四级资格证、计算机三级网络技术资格证。

2010年7月15日到**公司参加工作,现在在设备部热控专业工作。未到公司工作以前,一直在熟悉电厂的各专业工作分工及责任,并锻炼自己的各部分动手能力、专业技术水平,以便于在到电厂以后能够顺利的胜任各岗位,尽快融入电厂这个大家庭。在到了**公司以后,从原来的运行实习到现在的设备部热工工作都能够顺利的完成各部分工作,受到了公司各部门、各专业领导的好评。

到**公司之初,我首先在发电部运行*值实习了三个半月。在发电部实习的这三个半月里,我从刚开始对发电企业运行部门所从事工作的一知半解,逐渐的更加深入的了解了火力发电企业运行部门的职责分工,并且熟悉了本公司设备分布情况、系统运行情况等。在**公司发电部运行五值期间,该值值长、

1、2号机机组长、辅控班长等各位公司同事都给给了我很大的帮助,无论是在生活中还是在工作中他们都给了我相当大的照顾。在生活中,他们经常到宿舍去慰问我,在工作中,他们经常带着我到各台设备、各个系统去实地查看、现场指导。正是由于他们无微不至的指导,使得我更快的熟悉了公司的各个系统,以及各部分的运行情况。在日常的工作中,他们指导我学习辅控运行规程、集控运行规程以及公司个系统的系统图等等一些在火力发电企业中工作所常备的最基本的知识,并且在各位师傅做措施以及日常巡检时,他们都会带着我去就地去查看规程以及图纸上所对应的各就地设备、系统,通过跟着各位师傅的认真、系统的学习,使得我更好的了解到了火力发电企业中的发电原理,以及一些日常工作中正确处理问题的方法。

当在发电部实习了三个半月后,由于我大学所学专业以及在先前实习期间比较良好的表现的关系,使得我准确的抓住了本单位设备工程部热控专业的聘人机会,从而能够到设备部热控专业工作。当到了设备部热控专业以后,由于我大学所学专业比较贴近以及以前对热控专业有所了解的缘故,使得我能够更好的发挥自己的专业技能。在此期间,由于我到热控专业以后正好赶上了本公司的两次B级检修,使得我能够更好的学习了本专业在本公司的所负责各项工作。在1号机组B级检修期间,我学习了给煤机的校验、电(气)动门的调节、限位等等实际操作,更好的锻炼了我的动手能力。在学习给煤机校验期间,本专业同事手把手的教我怎样去操作,使得我学了一次以后就能够独立的完成该项操作。要完成该项操作,首先应该启动皮带,使其空转一段时间,并把皮带等分为四份,在皮带上间隔相同的距离处贴上光标纸。其次再利用水平尺通过调节砝码的挂钩找准其水平位置。然后依次完成空载的校验和加上砝码以后的校验,看空载和带负载的校验的偏差是否在0.2%以内,如果在说明校验成功,如果不在说明本次校验失败,查明原因然后将存在的问题解决以后,重新校验。

虽然我的工作取得了一定的成绩,但我认为这还不够,在今后的工作中我会不断学习,不断地磨练自己,同时总结经验,努力做好我们专业的各项工作,全面提高自身素质,做一名领导满意、群众满意的热控检修工。

第五篇:2011年热工技术监督年度工作总结OK

新疆电力行业 2011年热工技术监督

工作总结

新疆电力技术监督中心 二○一二年一月 2011年新疆电力行业热工技术监督工作,在各级领导的高度重视和大力支持下,实行了技术监督责任制,对各级热工技术监督管理人员进行指导,掌握被监督设备的技术状况,并贯彻执行有关规程、规定、标准、制度、规范、反事故技术措施,及时制定管理办法和措施,确保热控系统及热工设备始终处于完好、准确、可靠的运行状态,以满足电力安全生产的要求。

按照2011年版《新疆电力行业热工技术监督实施细则》、《新疆电力行业热工技术监督百分制考核(评价)细则》等技术文件的发布和实施,各发电单位明显加大热工技术监督工作力度,较好地完成了热工技术监督的各项指标。

2011年新疆电力行业各发电单位热工技术监督指标完成情况如下:热工自动调节系统投入率83.5%;热工自动调节系统可用率82.6%;热工保护投入率99.5%。其中热工自动调节系统投入率和可用率,以及热工保护投入率低于要求热工技术监督指标要求。

通过今年的热工技术监督工作来看,各单位都能根据上一年度检查中发现的问题,逐步完成整改。新疆华电吐鲁番发电有限责任公司的技术监督工作明确了技术监督网内各人员的岗位职责,使得该公司2011年的热工技术监督工作取得全面的提升。

一、2011年完成的主要工作

1、召开新疆电力行业2011年热工技术监督工作会议

组织召开2011年3月新疆电力行业热工技术监督工作会议,有 36个发电企业的38位代表参加了会议。会议总结了2010年热工技术监督工作,确定2011年工作重点。就FCS现场总线技术、风量测量吹扫防堵技术等开展专题技术交流。会议宣贯《新疆电力行业热工技术监督实施细则》(2011版)和《新疆电力行业热工技术监督考核评价细则》(2011版)等5个新版细则,对华电昌热、华电苇电、国电红雁池等单位进行了10篇论文交流,评选出3篇优秀论文。

2、举办新疆电力行业2011年热工技术监督专责资格培训班

2011年5月,新疆电力科学研究院举办了热工技术监督专责资格培训班,共有19个发电企业的25名学员参加了培训和考试,完成了取证和复证工作。主要培训内容有:2011版热工技术监督实施细则和热工技术监督百分制考核细则等规程的宣贯;确定热工试验、热工控制系统试验及试验措施、自动调节系统试验、连锁保护试验管理等具体工作的实施方法;并规范了各项热工试验报告及记录的编写。参加人员经过学习,较为系统掌握了热工技术监督的方法与知识,为今后的工作打下了坚实的基础。

3、对新建电厂开展热工技术监督检查指导工作

2011年6月,新疆电力科学研究院开展热工技术监督检查指导工作,分别对神华神东电力新疆米东热电厂、中电投乌苏热电厂、华能新疆阜康热电厂3家新投运发电企业从基础管理、生产运行、检修维护和试验监督等方面进行了技术监督检查,并对机组的生产运行情况进行了抽查,指出上述发电企业在热工技术监督方面存在问题,并提出整改建议。

4、完成锅炉主保护安全运行专项互查工作

7月,由新疆电力科学研究邀请华电红电、华电乌热电、国电红电、华电昌热的4名热工技术骨干,共同完成了锅炉主保护安全运行专项互查监督工作。分别对华电苇电和国网能源阜康电厂进行专项互查,分别从运行管理、组态检查、反措执行3个方面检查,共查出了不符合《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》要求的问题共16项。通过专项互查,与被查发电企业技术监督专责进行面对面地交流,深入现场对具体问题进行交流分析,对锅炉主保护系统安全运行方面提供了技术支持

5、利用DCS系统实现模拟量控制系统(MCS)可用率指标统计

国电库车,华电哈密,华电乌热电,利用DCS统计模拟量控制系统(MCS)可用率指标,模拟量控制系统(MCS)可用率指标可以反映机组运行时段的模拟量控制系统投入状况。

6、完成热工相关试验工作

华电红电完成2号机组DCS及DEH系统软硬件升级工作,DCS及DEH系统通信负荷率、SOE事故追忆记录、DCS系统接地电阻测试试验工作,以及DEH及CCS一次调频的试验工作;华电苇电完成2号机组DCS系统SOE测试、DCS系统的通信负荷率测试;

7、完成热工技术改造工作

华电乌热电完成2号机组FSSS系统炉膛负压开关取样管路改造,改进了ETS轴振保护;送风测量系统加装风量稳压装置。国电红电完成汽包远传水位、电接点水位、就地云母水位计改造工作。

二、2011年存在的主要问题

1、机组自动投入率偏低

各电厂不同程度的存在机组自动投入率偏低的问题,主要原因是执行机构存在缺陷,模拟量控制系统调节品质不佳,运行人员不愿投自动。

2、机组一次调频参数设置不满足规定要求

除华电红电外,各电厂未能按省调要求,投入一次调频功能或修改一次调频转速不等率,未能取消操作员站一次调频投/退操作按纽。

3、热工保护试验方法不规范

拜城电厂5号、7号机组A级检修后汽机超速保护试验采用直接短接出口的方法不对,应在现场信号源点处模拟试验条件进行;5-9号机组润滑油压低保护、真空低保护均未冗余配置,不符合反措要求。

4、汽机锅炉主保护执行反措不到位

华电苇电汽包水位保护逻辑仅选取一个汽包压力信号作为汽包水位压力补偿,未冗余配置;天业热电天能分厂DCS操作员站的锅炉FSSS画面不应设置跳过“锅炉吹扫”的MFT动作复位按钮;中电投乌苏热电汽机ETS控制柜将EH油压低4保护信号短接(屏蔽)。

5、未开展机组A级检修后的试验

华电乌热电A级检修

1、2号机组DCS系统SOE性能试验结果分辨率大于1mS ,不满足规程要求。玛电2号机组A级检修时,未对DCS系统进行网络、DPU控制器冗余切换试验;华电红电2号机组A检修后,未做与省调之间的自动发电控制(AGC)试验;国电红电1号机组移交后,未做辅机故障减负荷(RB)性能验收试验。

6、热工主保护强制管理不规范

热工主保护强制无明确的管理规定,强制记录内容不完整。玛电8号机组DCS强制记录内容不完整,未记录被强制点中文名称,不便于查询;天业热电天业分厂热工保护投退记录中缺少保护投入记录。

7、热工控制设备老化、技改投入少

面临关停机组热工控制装置老化,可控性较差,在涉及安全运行方面技改投资较少。

三、2012年工作重点

1、全面深入修订2011年版《新疆电力行业热工技术监督实施细则》、《新疆电力行业热工技术监督百分制考核(评价)细则》。

2、举办2012年热工技术监督专责资格培训班,确保各单位热工技术监督专责100%持证上岗。

3、组织开展2012年技术监督互查,对运行管理、组态检查、反措执行、自动投入等开展深入细致检查。

4、加强机组主保护投退管理,严格执行管理规定防范设备安全事故。

5、全面开展新建和DCS改造机组涉网试验,确保机组涉网性能指标满足电网安全稳定的要求。

6、并网机组一次调频性能和参数设置必须满足省调要求,操作员站一次调频投入按钮必须取消。

7、加大锅炉汽机主保护反措执行力度,进一步提高机组运行的安全性。

8、全面实现利用DCS 对模拟量控制系统可用率指标的统计。

附录: 2011年度新疆电力行业热工技术监督考核结果 (详细)

1、阿勒泰电力公司(山口水电厂)

95分

(1)热工技术监督年度计划无热工保护试验相关内容

扣1分 (2)未见轴承温度热工保护试验记录

扣1分 (3)热工技术监督工作与其它专业交叉内容较多,缺少热工仪表及设备巡检日志 扣1分 (4)检修文件中未见完整的热工保护试验方案

扣2分

2、伊犁电力公司(伊犁第一火电厂)

93分

(1)监督年度计划内容不完整,缺少热工保护系统试验计划

扣0.5分 (2)模拟量自动调节控制系统投入率低于技术指标要求

扣1分 (3)部分模拟量调节控制系统调节品质未达规程要求

扣2分 (4)DAS控制柜电流供电电源未能配置为冗余方式

扣 1分 (5)机组检修内容不完善,缺少DCS电源切换、网络切换、DPU控制器冗余切换试

扣1.5分

(6)个别DAS控制柜备用直流电源开关未闭合,不符规程要求

扣1分

3、疆南电力公司

95.2分

(1)无热工温度计量标准装置,温度一次元件无法宿源

扣2分 (2)

1、3号机组A级检修未保存热工保护试验记录

扣1.5分 (3)保护试验采用直接短接出口的方法,不符合热工技术监督实施细则的要求

扣1分 (4)热工检修记录中未保存油压连锁试验记录

扣0.3分

4、阿克苏电力公司(拜城发电厂)

93.5分

(1)5-9号机组自动投入率低于热工技术监督指标要求

扣1.5分 (2)热工汽机转速信号校检标准装置未进行建标考核

扣1分 (3)5号、7号机组A级检修汽机转速信号校检记录不完整

扣0.5分 (4)5号、7号机组A级检修汽机超速保护试验方法不正确

扣1分 (5)5-9号机组润滑油压低保护、真空低保护均未冗余配置,不符合《二十五项反措要求》 扣1.5分

(6)9号机组UPS电源装置未冗余配置。

扣1分

5、巴州电力公司(铁门关水电)

91.5分 (1)压力热工计量标准装置未经过建标考核

扣2分 (2)缺少热工技术监督年度工作总结

扣1 分 (3)热工专业检修记录缺少热工保护试验方案和试验记录

扣2分 (4)石站2号机组A级检修主机超速保护试验方法不正确

扣2分 (5)石站2号机组用于机组保护的6支热电阻无检定证书

扣1.5分

6、巴州电力公司(塔什店火电厂)

93分

(1)3—7号机组模拟量调节控制系统大部分未能投入,自动投入率偏低

扣2分 (2)3—7号锅炉安全控制系统无汽包水位保护,不符合《二十五项反措》要求

扣2.5分

(3)

3、4汽轮机转速超速保护不符合《二十五项反措》要求

扣1分

(4)3—7号汽机润滑油压低保护、真空低保护压力开关信号未能按照《二十五项反措》要求冗余配置

扣1.5分

7、新能托海水电厂

98分

(1)技术监督检查整改计划内容不完整,缺少热工保护系统试验计划

扣0.5分 (2)事故预想措施无编写人和审核人签字

(3)检修结束后无热工技术监督专项总结

8、新能大山口水电厂

95分

(1)3号机组A级检修主机超速保护试验方法不正确

(2)

2、3号机组检修记录中缺少油压联锁试验方案、试验记录

(3)

2、3号机组未能进行微机监控制柜PLC系统检修

(4)热工专业未能对流量开关、液位开关一次元件进行校检

9、新疆电力设计院

98分

(1)未将FSSS电源失电信号作为锅炉侧SOE信号

10、新疆电力建设公司

95.5分

(1)检定记录存在不规范问题

(2)选用标准仪器量程与被校验压力变送器不匹配

(3)热工专业配备的标准规程不齐全

(4)义马项目热控调试报告内容记录不完整

(5)图木舒克项目热工FSSS调试报告汽保水位保护记录不完整

11、新疆天山电力股份有限公司玛纳斯发电分公司

95.6分

(1)

7、8号机组自动投入率偏低,未达热工技术监督指标要求

(2)

7、8号机组未能利用DCS系统统计模拟量控制系统可用率

(3)

7、8号机组DEH设置的一次调频转速不等率不符规定要求

(4)

7、8号机组未取消一次调频投退操作按纽

(5)2号机组A级检修未做DCS系统网络、控制器冗余切换试验

(6)8号机组DCS强制记录内容不完整

12、国电铁厂沟发电有限公司

91.5分

(1)3号机组DCS未做SOE测试试验

(2)3号机组DCS未做I/O通道校验

(3)3号机组自动投入率低于热工技术监督指标要求

(4)未利用DCS系统软件统计模拟量控制系统可用率

(5)缺少热工计算机控制系统的运行和维护巡检记录

(6)未定期开展热工检测仪表抽检工作

(7)未见热工保护联锁试验记录

(8)未定期开展热工自动调节系统定期扰动试验。

扣0.5分

扣1分

扣2分

扣1分

扣1分

扣1分 扣2分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣0.5分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣0.2分 扣0.2分 扣1分 扣1分 扣2分 扣1分 扣0.5分 扣1分 扣1分 扣1分

13、国电吉林台水电站

95.5分

(1)缺少微机控制系统顺序事件记录(SOE)测试试验记录

扣1分 (2)仪表、一次元件校检记录内容不规范

扣1分 (3)

2、4号机组检修记录缺少微机控制系统冗余性测试记录

扣1.5分 (4)

2、4号机组检修记录未见热工主保护传动试验方案及结果

扣1分

14、国电吉林台二级站

92分

(1)缺少微机控制系统顺序事件记录(SOE)测试试验记录

扣1分 (2)未见计算机控制系统验收测试报告

扣5分 (3)未见热工主保护传动试验方案

扣1分 (4)未制定事故预防措施

扣1分

15、国电库车发电有限公司

95.5分

(1)未对

1、2机组相应的脱硫DCS系统进行检修

扣1分 (2)

1、2号机组DCS系统接地电阻测试方法不正确

扣0.5分 (3)

1、2号机组未取消操作员画面的一次调频投退操作按纽

扣1分 (4)

1、2号机组C检未对火检信号控制柜的电源进行检查

扣0.5分 (5)

1、2号机组C级检修DCS系统冗余性试验记录内容不完整

扣0.5分 (6)机组有关热工主保护联锁试验记录内容不完整

扣1分

16、国电察汗乌苏水电厂

97分

(1)2号机组C级检修SOE测试试验不规范。

扣1分

(2)2号机组C级检修缺少LCU控制柜电源切换、网络切换、控制器冗余切换试验记。

扣1.5分

(3)未见正式的签字版热工报警参数及保护定值单。

扣0.5分

17、国电红雁池发电有限公司

94.3分 (1)

1、2号机组未能利用DCS系统统计模拟量控制系统可用率技术指标

扣1分 (2)

1、2号机组操作员站未取消操作员站CCS画面一次调频投/退操作按纽

扣1分 (3)1号机组DEH侧未投入一次调频功能

扣1分 (4)1号机组移交后,未做辅机故障减负荷(RB)性能验收试验

扣2分

(5)

1、2号机组B级检修记录,未见DCS系统、DEH系统、ETS系统的电源冗余、网络冗余、控制器冗余切换试验记录

扣0.3分 (6)1号机组FSSS跳闸继电器柜电源监视继电器损坏后,未能及时更换

扣0.2分 (7)未能利用计算机系统统计管理日常缺陷

扣0.2分

18、国电吐木秀克水电站

92.5分

(1)缺少精密压力表、数字压力计等热工计量标准仪器和设备

扣1分 (2)未开展热工表计的定期校验、抽检工作

扣0.5分 (3)未见1号机组A级检修SOE性能测试记录

扣1分 (4)未见1号机组A级检修热工保护试验方案、试验结果记录

扣1分 (5)未见1号机组A级检修温度保护一次元件校验记录

扣0.5分 (6)未见1号机组A级检修转速测量一次元件校验记录

扣0.5分 (7)未见1号机组A级检修LCU检修记录

扣0.5分 (8)1号机组有3个推力瓦轴承温度为坏点,相应测点的温度保护退出

扣1.5分 (9)未保存外委检修人员的检定证书和标准器检定证书

扣1分

19、华电新疆红雁池发电有限责任公司

96分

(1)2号机组自动投入率偏低,未达热工技术监督指标要求

扣1分 (2)2号机组未利用DCS系统统计模拟量控制系统可用率

扣1分 (3)2号机组A级检修后,未做AGC试验

扣2分

20、华电新疆苇湖梁发电有限责任公司

95.4分

(1)

1、2号机组模拟量调节控制系统大部分未能投入,自动投入率低于热工技术监督指标要求

扣1.6分 (2)

1、2号机组未能利用DCS系统软件统计模拟量控制系统可用率技术指标 扣1分 (3)2号机组未投入一次调频功能

扣1 分 (4)2号机组汽包水位保护逻辑汽包压力信号未做冗余配置

扣1分

21、华电新疆昌吉热电有限责任公司

95.2分

(1)3、4号机组未能利用DCS系统统计模拟量控制系统可用率技术指标

扣1分

(2)

3、4号机组DEH侧频差处理模块退出扫描,致使

3、4机组一次调频功能失效

扣2分

(3)

3、4号机组C级检修记录,未见DEH系统电源冗余、网络冗余、控制器冗余切换试验记录

扣0.6分

(4)

3、4号机组C级检修记录,未见ETS系统电源冗余、控制器冗余切换试验记录

扣0.4分

(5)未见3、4号机组汽轮机电超速保护试验动作设定值记录

扣0.5分 (6)未见DCS系统的UPS电源检修试验记录

扣0.3分

22、华电新疆喀什发电有限责任公司

95分

(1)

1、2号机组热工DCS系统技术改造后未进行性能、功能验收试验 扣2分 (2)热工保护定值清册未按时修编

扣0.2分 (3)未能利用DCS统计模拟量控制系统的可用率技术指标

扣1分 (4)脱硫系统A级检修时未对脱硫DCS系统进行SOE、通信负荷率试验

扣1分 (5)

1、2号机组DEH设置的一次调频转速不等率不符合规程要求,作用偏弱 扣0.8分

23、华电新疆哈密发电有限责任公司

95.7分

(1)

5、6号机组自动投入率偏低,未达热工技术监督指标要求

扣2分 (2)5号机组DEH设置的一次调频转速不等率不符规定要求

扣1分 (3)6号机组DEH一次调频不等率曲线模块退出扫描,一次调频功能失效

扣1分 (4)6号机组C级DAS检修记录内容不规范

扣0.3分

24、新疆华电吐鲁番发电有限责任公司

97分 (1)

1、2号机组未能利用DCS系统统计模拟量控制系统可用率技术指标

扣1分 (2)

1、2号机组自动投入率偏低,未能达到热工技术监督指标要求

扣1分 (3)1号机组A级检修DCS系统接地电阻测试方法不规范 扣1分

25、新疆华电乌鲁木齐热电厂有限责任公司

95.8分

(1)

1、2号机组利用DCS系统软件统计模拟量控制系统可用率功能不完善

扣0.7分 (2)

1、2号机组未按要求投入一次调频功能

扣2分 (3)1号机组A级检修后,未开展一次调频性能验收试验

扣1分 (4)

1、2号机组DCS系统SOE性能试验结果不合格

扣0.5分

26、华能阜康热电有限责任公司

93.5分

(1)

1、2号机组自动投入率偏低,未能达到监督考核指标

扣1.5分 (2)未取得新疆电力行业热工技术监督专责资格证

扣2分 (3)

1、2号机组未能利用DCS系统统计模拟量控制系统可用率技术指标

扣1分 (4)

1、2号机组检修记录中,缺少锅炉FSSS保护试验方案、汽机ETS保护试验方案

扣2分

27、恰甫其海水电厂

96分

(1)未制定事故预防措施

扣1分 (2)无SOE测试记录

扣1.5分 (3)部分热工缺陷未能及时消除

扣1分 (4)热工模拟量控制系统未制定定期试验计划

扣0.5分

28、国网能源新疆阜康电厂

92.7分

(1)

1、2号机组自动统计基数无审批程序

扣0.5分 (2)2号机大修记录中TSI模块校验缺少轴向位移模块校验记录

扣1分 (3)2号机组A级后未进行DCS通信负荷率、SOE测试试验

扣2分 (4)1号机组未利用DCS系统统计模拟量控制系统可用率

扣0.6分 (5)

1、2号机组DEH侧设置的一次调频作用偏弱

扣1分 (6)检修记录中未见锅炉侧FSSS保护、汽机ETS保护的试验方案

扣1.2分 (7)2号机组汽包水位保护未设置为带品质判断的“三取二”保护方式 扣1分

29、国网能源新疆伊犁第二火电厂

86.5分

(1)

1、2号机组的热工DCS系统未经过功能和性能验收试验

扣1分 (2)热工DCS系统SOE功能不完善,存在设备缺陷

扣1分 (3)2号机组A级检修未做DCS系统SOE性能测试试验

扣1分 (4)监督专责所取得热工技术监督专责资格证书已过期

扣2分 (5)1号机组C级检修记录内容不完善

扣1.5分 (6)送、引风机自动调节控制系统无法投入

扣1分 (7)未利用DCS系统软件统计模拟量控制系统可用率技术指标

扣1分 (8)FSSS控制系统未设置独立的MFT跳闸柜

扣2分 (9)操作员控制画面上,设置了MFT分项保护投切开关,不符《二十五项反措》要求

扣1分

(10)汽包水位保护信号选取不符《二十五项反措》要求

扣1分 (11)2号在运机组,未投入汽保水位主保护,不符《二十五项反措》要求

扣1分

30、塔石化电厂

90分

(1)热工技术监督专责未取证。

扣2分 (2)检修记录中无热工保护的试验记录。

扣2分 (3)未保存外委检修人员的资质证书。

扣1分 (4)未保存外委单位使用的热工标准设备的检定证书。

扣1分 (5)未按时上报热工技术监督季报表

扣1分 (6)未见外委检修项目检修记录

扣2分 (7)DCS控制柜接线凌乱,未做防火封堵

扣1分

31、新疆天业热电有限责任公司天业分厂

85.2分

(1)热工技术监督专责未取证

扣2分 (2)无纸制版热工技术监督相关规程

扣0.5分 (3)1-6号机组自动投入率偏低,未达到热工技术监督指标要求

扣2分 (4)1-6号机组未利用DCS系统统计模拟量控制系统可用率技术指标

扣2分 (5)5号机组润滑油压力开关校验定值与保护定值不对应

扣0.3分 (6)5号机组A级检修DCS系统未开展事件顺序记录(SOE)性能测试试验

扣1分 (7)5号机组A级检修DCS系统未开展通信总线负荷率测试性能试验

扣1分 (8)5号机组A级检修未做DCS系统网络、控制器冗余切换试验

扣1分 (9)热工专业检修记录缺少热工保护试验方案

扣0.5分 (10) 热工保护投退记录不完善

扣0.5分 (11)

5、6号机组汽包水位三取二保护逻辑不带品质判断

扣1分 (12)

5、6号机组不具备完善的MFT软、硬跳闸保护

扣1分 (13).5、6号 机组操作盘前手动MFT按钮未冗余配置

扣2分

32、新疆天业热电有限责任公司天辰分厂

94.4分

(1)7-10号机组未投入一次调频功能

扣2分 (2)7-10号机组利用DCS系统统计模拟量控制系统可用率技术指标功能不完善 扣0.6分 (3)8号机组A级TSI系统振动、轴位移、转速检定装置未建标

扣1分 (4)8号机组A级检修DCS系统未开展事件顺序记录(SOE)性能测试试验

扣1分 (5)8号机组A级检修DCS系统未开展通信总线负荷率测试性能试验

扣1分

33、新疆天业热电有限责任公司天能分厂

89分

(1)未能提交本年度技术监督年度总结和自查自评报告

扣1分 (2)

11、12号机组投入一次调频功能

扣2分 (3)未利用DCS系统统计模拟量控制系统可用率技术指标

扣1分 (4)11号机组D级TSI系统振动、轴位移、转速所用到的检定装置未建标

扣1分

(5)

11、12号锅炉FSSS汽包水位保护逻辑未能实现带水位信号品质判断的“三取二”保护,不符《二十五项反措》要求

扣2分

(6)

11、12号DCS操作员站的锅炉FSSS画面上设置了跳过“锅炉吹扫”的MFT动作复位按钮,不符《二十五项反措》要求

扣2分 (7)

11、12号机组未开展热工仪表和自动调节控制系统抽检工作

扣2分

34、神华神东新建米东热电厂

94分

(1)

1、2号机组自动投入率偏低

扣0.5分 (2)

1、2号机组设置的一次调频转速不等率及限幅值不符规定要求

扣2分 (3)

1、2号机组利用DCS系统统计模拟量控制系统可用率技术指标

扣1分 (4)1号检修记录中,缺少锅炉FSSS保护试验方案、汽机ETS保护试验方案

扣2分 (5)1号机组A级检修后SOE试验结果不合格

扣0.5分

35、中电投新疆能源公司乌苏热电分公司

89.5分

(1)

1、2号机组未投入一次调频功能

扣2分 (2)

1、2号机组未能利用DCS系统统计模拟量控制系统可用率技术指标

扣1分 (3)1号机组汽机主保护ETS控制柜将EH油压低4保护信号短接(屏蔽),不符《二十五项反措》要求

扣2分 (4)1号汽轮机6X相对振动探头未安装,无法监测到该点的相对振动状态

扣1分 (5)1号机组C级检修机组主保护试验记录存在较多的错误

扣2分 (6)1号机组C级检修汽机主保护“真空压力低”三个压力开关未送检

扣1分 (7)2号机组EH油压导前压力开关ASP-2不能正常投运

(8)热工标准试验室尚未正式建立,热工仪表日常抽检工作无法正常开展

扣0.5分 扣1分

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