齐40块11井组转换开发方式研究

2022-09-13

先导试验从1998年10月至2009年2月底, 连续汽驱10年4个月。自2007年8月份以来, 油量持续下降, 含水上升, 经济效益逐渐变差。目前4井组先导试验2个井组注汽, 日产油41t/d, 油汽比0.158, 油层脱气严重, 油品性质变差, 迫切需要转换开采方式[1]。

1 开发概况

先导区4井组于1998年10月转驱, 方案设计注汽井4口, 日注汽540吨, 转驱前累注汽33万吨, 累产油29万吨, 累产水26万吨, 采出程度33.8%, 采注比1.66。扩大区7井组于2003年7月转驱, 方案设计注汽井7口, 日注汽840吨, 转驱前累注汽49万吨, 累产油40万吨, 累产水56万吨, 采出程度36.8%, 采注比1.96。先导扩大试验井组先后经历了热连通、蒸汽驱替、蒸汽突破三个阶段, 调整前已处于蒸汽驱开发后期, 急需转换开发方式。

2 转换开发方式研究

2.1 非混相驱可行性分析

2.1.1 非混相驱驱油机理[2]

非混相驱驱替剂组成为“氮气+发泡剂+水”, 其驱替机理及效果主要体现在4个方面。

2.1.1. 1 N2泡沫非混相驱可大幅度提高驱油效率。N2是一种非凝析气体, 在水和油中的溶解度很低, 但地层条件下能够形成微气泡, 油气水三相形成似乳状液流体, 从而降低原油粘度, 提高原油驱替效率。室内驱油效率物模实验证明, 相同驱替倍数条件下, N2水驱驱油效率较常规水驱驱油效率提高约12%-24%, N2泡沫驱可以较N2水驱再提高约15%-25%。

2.1.1. 2 N2泡沫非混相驱通过形成泡沫增加渗流阻力, 可以提高注入井注入压力, 使注采压差增大, 在一定程度上有利于改善低渗透层出油状况。

2.1.1. 3 重力作用下, 注入气体在地层中向上运动, 可以波及注入水不能到达的区域, 从而改善油层纵向动用状况, 提高油层纵向波及系数。

2.1.2 齐40块11井组块N2泡沫非混相驱可行性分析

齐40块11井组块具有以下特点:一, 油层单层厚度较大, 层数较少, 完钻井平均单井钻遇油层26.4m/2.6层;二, 油水井井况好, 无套管损坏井, 并有4口侧钻井;三, 油藏封闭条件好。

非混相驱是主要针对高含水区块提高采收率的一种开发方式, 由于齐40块11井组块内部大部分井未进行二次采油, 还处于低含水采油期, 不适合直接转入非混相驱, 待二次采油进入高含水开采末期, 可以利用非混相驱技术进行三次采油, 提高采收率。但可利用非混相驱在该块边部水淹严重区域进行试验。

2.2 赛普特技术可行性分析

赛普特采油技术是通过向地层内连续注入药剂生成CO2气体, 驱动原油向井组内其他井流动, 从而提高原油采收率。赛普特高效增产技术适用性广, 既可在注水井实施, 也可在油井实施, 在新转注水井实施效果更好。

齐40块11井组块采用弹性驱动开发, 地层压力已经低于饱和压力, 产量递减幅度加大, 只有及时补充地层能量, 充分挖掘有限油层潜力, 提高油层动用程度和油气采收率, 达到较好的开发效果。由赛普特技术适用条件和齐40块11井组块油层条件分析认为, 齐40块11井组块适合进行赛普特技术采油, 且实施赛普特技术后将使齐40块11井组块生产状况得到明显改善:

2.2.1 齐40块11井组块地层能量消耗严重, 压力下降大。赛普特技术通过生成大量的CO2等多种气体, 与多种活性剂[3]共同作用可以及时补充地层能量, 提高地层压力, 增强油井返排能力。

2.2.2 赛普特技术反应生成的大量CO2可以溶解于原油, 使原油体积大幅度膨胀, 平均膨胀幅度可达30%以上, 大幅度提高油井井底压力。同时, CO2溶解于原油使原油体积膨胀也有利于提高油相相对渗透率, 有助于提高原油产量。

2.2.3 赛普特技术生成的CO2与活性剂作用形成的泡沫体系可以对高渗透层起到暂堵作用, 提高低渗透层位驱油效果。

2.3 注水开发可行性分析

美国科恩河油田有3个区块, 在蒸汽突破后转入低干度 (10%) 蒸汽驱或热水驱获得成功。资料表明, 降低注汽干度后, 提高了蒸汽驱开采下部油层的扫油系数。因为在蒸汽驱过程中, 蒸汽重力超覆是主要问题。

通过对比, 这3个区块的油藏条件除油藏埋藏浅外, 其它条件与齐40块11井组相近, 因此, 这3个区块的蒸汽驱调整经验可作为齐40块11井组今后调整的借鉴。

3 结语

3.1 蒸汽吞吐开发在齐40块11井组块取得良好效果, 可以继续进行蒸汽吞吐开发, 以提高区块采收率。

3.2 齐40块11井组块可以利用非混相驱技术进行再次采油, 提高采收率。也可利用非混相驱技术在齐40块11井组块边部水淹严重区域进行试验, 以验证非混相驱在该块是否有效。

3.3 建议齐40块11井组块将蒸汽吞吐、注水开发和赛普特技术有机结合, 在靠近边水区域利用平井注水以减缓边水推进, 内部则利用蒸汽吞吐引效, 结合赛普特技术提高油井产能。

摘要:齐40蒸汽驱11井组进入突破阶段后, 汽窜井增多、产量下降、油汽比降低、经济效益差是蒸汽驱开发后期的主要特点, 也是齐40蒸汽驱11井组试验区需要解决的主要问题。

关键词:普通稠油,转换开采方式,非混相驱

参考文献

[1] 成士兴等.孤东九区稠油块开采状况及开发方式转换探讨[J].江汉石油学院学报, 2003, 25 (增刊) :70-71.

[2] 李煊, 苏敬宝等.二氧化碳增油技术在孤岛油田的应用[J].石油钻探技术, 2002, 30 (4) :72-73.

[3] 宋子齐, 张胜文.灰色系统理论在科尔沁油田储层综合评价中的应用[J].特种油气藏, 2000, 7 (4) :1-4.

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