老区油层组剩余油挖潜方法

2022-09-14

随着区块注入时间的延长, 区块含水上升, 水驱效果逐渐变差, 2005 年停止非混相驱, 实施后续水驱。随着开采时间的延长, 区块采出程度高[1]、井况复杂、层间矛盾突出等问题, 在2008 年2 月全面停注水, 蒸汽吞吐生产, 产量下降较快。所以兴1组挖潜工作势在必行。

1 概况

1.1 地质特征

锦45 断块处于欢喜岭油田的第二断阶带上, 锦90 断块油藏是锦45断块区中成藏的次生断块单元, 其构造上处于辽河断陷西部和22-10—17-7 两条三—四级北东向断层切割成北西--南东向展布的窄长断块, 由于受沉积基底构造的约束, 沙河街组一至二段构造基本上是北西—南东向, 即由北西向南东倾斜的断鼻构造。地层倾角北西部较缓, 一般2-4°, 南东部较陡, 大约7-9°之间。断块内部发育2 套油水组合、4 套含油层系, 含油面积1.7Km2, 地质储量1574万吨。

1.2 开采状况

锦90块自投入开发以来, 已经高产稳产了26年, 经过多年的高效开发, 目前地层压力1.8MPa, 采出程度达到36.36%, 进入了蒸汽吞吐采油的后期阶段。区块油井产能低、递减大, 所以如何挖掘油层潜力, 保持区块稳产势在必行。锦90块分四套层系开发 (于1、于2、兴1、兴2) 兴1油层组自1996年9月开始实施“热水+化学剂+氮气”的非混相驱先导试验, 取得了“两升一降”较好的开发效果, 即:油层压力升、产油量升、含水降。

2 锦90块兴1油层组挖潜的可行性

2.1 前提条件

锦90 块兴1 油层组含油面积1.5 Km2, 地质储量449 万吨。累积采油209.8947 万吨, 采出程度46.75%, 还有53.25%剩余储量。

2.2 有利条件

原油物性好, 储集层物性好, 构造条件有利[2], 所以具备较好的挖潜条件。

从原油物性看, 兴1油层温度较高, 而原油粘度和凝固点相对最低, 所以原油流动性好, 有利挖潜。

从储层物性看, 兴1油层孔隙度和渗透率较高, 油层温度较高, 有利挖潜。

兴1油层组顶面埋深1000-1160米, 相对起伏较大, 砂岩体发育一般厚度在20-30 米之间变化, 最大厚度30-36 米之间变化, 主要分布于本区东半部。大体呈北东东走向的单斜, 北西浅、南东深, 并且在东南部有边水能量补充, 因此有利于在东部挖潜。

3 兴1油层组挖潜方向

3.1 锦90 块兴1 油层组经过多年的注水开发, 在区块主体区域一线多项的受效井后期受注水影响而高含水停关, 应用配套技术恢复这批长停井。

3.2 受层间渗透性差异、层间干扰及油井污染等因素影响, 导致纵向上储量动用不均衡。层间吸汽强度的差异直接导致了层间采油强度的差异, 层间矛盾突出, 为了有效提高注汽效果, 实施分层注汽。

3.3 停注水后, 油井平均动液面逐渐下降, 注汽生产参数的调整是必要的。

4 兴1组挖潜的实施

4.1 常规注汽恢复多年停产井, 效果显著

通过对兴1 组剩余油分布规律的研究[3], 2007 年首先优选停产油井通过常规注汽进行复产, 取得了良好的效果。共复产长停井5井次, 累计增油3461吨。

4.2 结合监测资料, 实施分层注汽, 提高油层纵向动用程度

兴1油层组自1984年开始注水, 沿着高渗透层已经形成水窜通道, 笼统注汽会导致注汽量延高渗透层的流失, 而低渗透层不吸汽, 为了提高油层纵向动用程度, 优选油层厚度大、井况好油井测试吸气剖面, 并且通过吸气剖面对高含水油井实施分层注汽, 提高低渗透层吸汽量, 以提高油井产能, 取得了较好的效果。2013年以来共实施分层注汽7井次, 增油1.0386万吨。

4.3 加深泵挂, 提高油井产能

在兴1油井前期生产由于受注水影响, 大部分高含水, 而自2008年2月全面停注水后, 通过测试油井液面得知, 兴1组油井平均液面由注水时的828米, 下降到896米, 下降了68米, 导致部分油井生产表现为低产能。兴1组东部油层厚度大, 埋藏深, 所以自2013年8月对兴1组油井注汽时实施加深泵挂措施, 取得了较好的效果。共实施5井次, 增油3036吨。

4.4 实施进攻性地质措施恢复停产井, 效果显著

2013 年以来对在锦90 块东部兴1 油层通过实施分采措施恢复停产井1井次, 也见到明显的增油效果, 累计产油1323吨。

在锦90块东部兴1组进行挖潜工作, 通过各种手段共恢复停产井18井次, 累积增油1.8206万吨, 效果显著。

锦90 块东部兴1 组的挖潜工作, 不仅恢复了部分停产油井, 增加了采油井点, 提高了油井利用率, 达到了很好的增油效果, 而且使兴1组的采出程度提高了0.83%, 并且为下步区块挖潜指明了方向, 也为锦90块的稳产做出了贡献。

5 结语

5.1 在锦90 块东部兴1 组继续进行挖潜工作, 在采出程度较低及构造部位有利位置挖潜通过油井加深侧钻进行油层挖潜。

5.2 利用大修钻灰面技术回采, 挖掘兴1油层组潜力。

5.3 目前兴1 油层组仍有停产井17 口, 继续通过常规注汽措施恢复长停井, 提高兴1组产能。

摘要:自2008年开始, 锦90块兴1油层组全面停注水后, 产量下降较快, 目前通过油层精细研究, 充分挖掘油层剩余油潜力, 取得了很好的效果, 具有很好的推广前景。

关键词:吸汽强度,笼统注汽,水驱,渗透性

参考文献

[1] 高荫桐, 采油工程, 石油工业出版社, 1993年6月.

[2] 曲占庆, 王卫阳, 采油工程, 中国石油大学出版社2009年6月.

[3] 廖家斌等.锦45块蒸汽驱吞吐高产稳产的做法, 锦州采油厂油田开发论文集, 北京:石油工业出版社:2003年10月42-50.

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