江西省 2009年励磁及直流技术监督工作总结

2024-06-17

江西省 2009年励磁及直流技术监督工作总结(精选2篇)

江西省 2009年励磁及直流技术监督工作总结 第1篇

2009年江西省电力系统励磁及直流

技术监督工作总结

2009年江西省电力系统励磁及直流

技术监督工作总结

2009年全省电力系统励磁及直流技术监督工作在省电力技术监督领导小组的正确领导下,在省电力公司和各发电集团公司(分公司)的高度重视下,通过电科院和各发、供电公司的共同努力,较为圆满、顺利地完成了各项任务,全年未发生因技术监督工作不力引发的各类励磁及直流事故,确保了江西电网的安全、稳定、经济、优质运行。

1.主要技术指标完成情况

2009年火电厂励磁增加华能井冈山电厂Ⅱ期#

3、#4机组、中电投公司新昌电厂#

1、#2机组共4套660MW发电机励磁系统。励磁系统均采用ABB公司励磁调节器。

2009年直流增加华能井冈山电厂Ⅱ期#

3、#4机组、中电投公司新昌电厂#

1、#2机组、网控楼共12套直流系统。各供电公司共增加110kV以上变电站 30套直流系统。

2009年全省发电公司AVR年投入率为100%,定检完成率100%,与上年持平。全省发生1次励磁系统故障,比上年减少1次。励磁系统年缺陷消除率为100%,保护正确动作率100%,与上年持平。

2009年全省发、供电公司直流系统充电装置定检完成率100%,蓄电池完好率99.4%,与上年持平。直流充电装置投入率100%,与上年持平。直流接地监测系统投入率99.3%,与上年持平。直流系统年缺陷消除率100%。保护正确动作率100%,与上年持平。

2.2009年主要工作成绩

2.1电科院开展发电机组励磁系统参数建模测试及PSS整定投运试验

为配合国网公司第一次提高电网输送能力方案的要求,江西省电力科学研究院在2009年共完成了华能井冈山电厂Ⅱ期#

3、#4机组、中电投公司新昌电厂#1机组、国电公司万安水电厂#1机组励磁系统的参数建模测试及PSS投运试验,为系统稳定分析提供了准确的计算依据。

2.2 电科院开展机组进相试验工作

2009年,江西省电力科学研究院完成了华能井冈山电厂Ⅱ期#

3、#4机组、中电投公司新昌电厂#1机组的进相试验工作,使机组具备转入进相运行的条件。

2.3 电科院开展机组AVC调试工作

江西省电力科学研究院在2009年共完成华能井冈山电厂Ⅰ期#

1、#2机组,华能瑞金电厂#

1、#2机组,分宜电厂#9机,贵溪电厂#

5、#6机组,华能井冈山电厂Ⅱ期#

3、#4机组,中电投公司新昌电厂#1机组、丰城电厂Ⅰ期#

1、#

2、#

3、#4机组、九江电厂#

3、#

4、#

5、#6机组、共18台机组的励磁系统AVC现场调试工作,目前该系统已经投入运行,并取得良好的经济效果。

2.4 电科院开展机组AGC测试工作

江西电科院完成华能井冈山电厂Ⅰ期#

1、#2机组,华能瑞金电厂#

1、#2机组,万安水电厂#1~#5机组,柘林电厂#1~#6机组,九江电厂#

5、#6机组、共计17台机组AGC测试工作。保证了该系统是能确执行省调EMS系统下达的调节指令及机组有功功率调节速率。

2.5 电科院技术监督工作

电科院结合迎峰度夏检查和年终检查工作,对全省各供电公司、发电厂开展了励磁及直流技术监督工作,根据国标《电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求》及国家电网公司《直流电源系统管理规范 》(技术标准、检修规范、运行规范、预防事故措施、技术监督规定)等直流技术标准和规范的要求,检查落实执行情况。提出了有价值的意见并对发现的问题进行了闭环控制。

上半年电科院配合省公司针对“2.24”永修500kV变电站通信直流电源中断事故,编制了直流系统专项检查细则,并对全省各供电公司的部分110kV、220kV变电站、超高压分公司四座500kV变电站的直流系统进行专项检查。同时省公司要求各供电公司根据专项检查细则对其它110kV及以上变电站进行自查。

09年全年励磁及直流技术监督检查共向各发、供电单位提出整改意见130

项,并对08年技术监督检查提出的151项整改意见进行复查。

2.6电科院开展技术培训工作

根据江西电网直流系统工作开展情况,为促进直流系统专业技术人员尽快熟悉、掌握最新直流系统技术,造就一支技术过硬的直流系统技术专业队伍,根据省公司2009年度培训计划安排,在技能人员培训中心(江西电力技师学院内)举办了“电力直流系统技术”培训班。主要对“变电站用蓄电池新型安全在线逆变放电技术”、“变电站直流系统维护及调试”、“变电站小型直流断路器的选择及试验方法”、“变电站直流系统在线检测系统”等内容进行了培训。通过培训,提升了专业人员的技术理论水平和试验能力,取得良好的培训效果,得到参训技术人员的好评。

2.7 各发、供电公司加强励磁及直流技术监督工作

2009年,全省各发、供电公司的各级领导及各级专业人员对励磁及直流系统的安全运行都一如既往非常重视,做到了逢修必扫,无论A、B、C修都对励磁系统及直流进行了检查和试验,确保励磁系统及直流系统安全可靠运行。对运行中的励磁、直流设备,各发、供电公司每天坚持巡检,及时掌握设备运行状况。做到发现设备缺陷及时处理,并认真记录和统计励磁系统及直流设备缺陷。各发、供电公司共完成137项整改项目,完成率90.7%。

各发、供电公司加强了国标及国网公司下发的有关标准及规章制度的学习及执行。重点贯彻了国标《家用及类似场所用过电流保护断路器第2部分:用于交流和直流的断路器》的精神。

井冈山电厂12月份完成了#1发电机励磁系统的AVR装置改造工作,将R-R公司的AVR装置更换为南瑞集团电气控制分公司的第三代励磁调节器NES-5100发电机励磁调节器。12月24日#1机开机时AVR装置同时投运。

华能瑞金电厂电气人员对1号机组110V直流系统的空气开关进行了开断试验,对直流小空开的开断特性进行了测试,从而检查了各直流回路的级差配合是否满足国标要求,经试验各项数据符合要求。

万安水电厂结合2号机组小修,完成了2号机励磁系统定期检修工作,完成了励磁系统自复励改自并励的技术改造工作,更改了PSS模型,开机时进行了扰动试验、启励逆变试验、通道切换等试验。

分宜电厂结合#8机组临修,完成新增直流系统报警信号的接入工作。完成了#

7、8机组蓄电池室空调安装。对#9机励磁调节系统#

1、#

2、#3功率柜阻容电路板进行了故障分析并予以更换。更换了#9机励磁系统非线性电阻柜的触发电路板。

洪门水电厂更换了微机绝缘监察装置,目前装置的型号为DGV-V型。

罗湾水电厂各级领导对技术监督工作非常重视,对技术监督中发现的问题严格落实到人并督促限时完成,使技术监督工作发生了较大的变化。积极派出人员参加了全省技术培训,完成了#

1、#3机C级检修励磁回路的相应工作,对励磁系统的启励、升压、范围、扰动、灭励特性、低励限制特性、电压静差率测定、甩负荷、励磁系统稳定性、无功范围等进行了试验;将直流系统充电装置进行改造(厦门金湖南泰公司)完成了交接试验报告(稳流、稳压、纹波系数的试验),完成图纸、资料的汇编工作。

上饶供电公司组织举办了大规模的直流知识培训班,参加人员达80余人,并邀请了许继电气和深圳奥特迅厂家派培训师授课。制定详细的直流系统整改计划,工作扎实到位,得到了省公司供电企业安全性评价组的高度评价。

超高压分公司对500kV梦山变电站#

1、#

2、#3充电装置(ATC230M20、深圳奥特迅)交流输入电源进行了双重化改造。对500kV进贤变电站#

1、#2直流母线之间加装了联络刀闸。

贵溪电厂组织厂内专业人员积极学习ABB励磁系统的相关知识并定期讨论形成学习记录。积极响应派专业人员参加全省励磁及直流技术监督的培训。每季度积极开展对蓄电池20%深度放电工作,并且形成非常严格规范的试验报告,放电数据记录齐全,容量计算等;励磁系统的大、小修试验,试验项目严格按照国家标准执行,小电流试验、阶跃试验、通道切换试验等都按要求进行,试验报告清晰、无误、内容齐全。在设备管理方面,采购了部分ABB励磁系统的备品备件,建立了ABB励磁系统备品备件一览表。

2.8 加强直流系统设备的定检和消缺工作

2009年,各发、供电公司在各级领导的支持和关怀下,通过各级专业技术人员的努力工作完成了110kV及以上变电站直流系统设备的定检和消缺工作。做到发现设备缺陷及时处理,定检和消缺率达均到100%,同时各单位认真记录和

统计上报了直流系统设备缺陷。提出了消除设备缺陷的方案以及技术改造方案。

3.2009年技术监督存在的主要问题

3.1部分电厂存在励磁试验报告不够规范,励磁系统大修试验报告中测量精度检测方法不正确等情况。建议按国标要求完成试验。

3.2 我省大多数发电公司励磁调节器都已经运行了7至8年,由于元件的老化,今后两年可能是故障多发时期,目前备品备件不足,建议各发电公司应配置足够的备品备件,以便一旦发生故障时能及时予以更换。

3.3景德镇电厂#5机组、丰城电厂Ⅱ期各发生一起交流电混入直流回路从而引起跳机的事故。建议相关单位建立防范措施并认真落实执行,其它电厂举一反三,避免类似事故的再次发生。

3.4部分变电站交流进线接线未见标识。蓄电池屏至蓄电池组直流电缆无电缆编号。建议予以整改。

3.5新投运的变电站直流系统交接试验项目严重缺项,主要反映在稳流、稳压、纹波系数、高频开关整流模块均流不平衡度等试验项目。建议各供电公司督促基建安装调试单位按照国网公司《直流电源系统技术监督规定(第五章 设备安装及投运验收)》的要求,完成新投运的110kV及以上的变电站直流系统在投运前必须完成的交接试验项目(《直流电源系统检修规范》第八章 试验项目及要求),在投产验收合格后才能准予投入运行。

4.2010年技术监督工作重点

4.1重点检查并力求解决各发电公司励磁调节器备品备件不足的问题。

4.2加强国家电网公司“十八项反措”的贯彻和落实,使“十八项反措”落实到设计、制造、施工、验收和运行维护的各个环节,尤其要落实到设计环节。根据省公司赣电生[2009]129号文件《变电站站用电系统、直流系统和通信电源专项技术监督检查情况通报及整改要求》对各供电公司自查、检查中所发现问题的整改情况进行复查。

4.3加强蓄电池组的运行管理和维护工作,建立和完善防止直流系统误操作的各项技术保障措施。

4.4推广开展直流断路器检测工作,落实国标GB-10963.1-2005《家用及类似场所用过流保护断路器 第2部分:用于交流和直流的断路器》执行情况。

4.5根据国家电网公司《直流电源系统管理规范 》(运行规范)加强新投运的110kV及以上变电站直流系统交接试验项目验收工作。建议根据《电力工程直流电源设备用技术条件及安全要求》GB/T19826-2005、《蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》DL/T 724-2000、《华中电网有限公司预防直流系统事故措施》(华中电网生[2006]283号文)等文件的要求,加强对直流系统的管理,防止直流系统故障,特别要重点防止交流电混入直流回路,所造成的电网事故。

江西省 2009年励磁及直流技术监督工作总结 第2篇

关键词:励磁回路,改造,理论分析,静止可控硅

1前言

柘溪水力发电厂#1~#6发电机于1962~1974年陆续投产发电, 励磁机设备老化现象明显, 绝缘老化所导致的发电机转子一点接地故障出现频繁, 直流励磁机设备老化问题已经在很大程度上影响发电机安全运行。

本文主要分两部分:第一部分:论述#1~#6发电机励磁机更新改造的必要性;第二部分:提出改造相关的技术问题与该改造工作的可行性。

2柘溪水力发电厂#1~#6发电机直流励磁机相关资料

(1) 各机组主设备部分均经过了不同程度的扩容改造, #1~#6发电机机组出力完全突破了机组出厂名牌的限制, 而#1~#6励磁机运行几十年来, 基本没有进行过扩容改造, 其容量与发电机初装时期容量一致。很显见, #1~#6发电机与励磁机容量不能满足发电机现有运行定额的需求。发电机扩容情况见下:

时间:1986年10月19日~1996年7月

内容:线棒单根股线由2.44×5.9增加到2.5×6.7, 其他配件截面积相应增加, 绝缘由黑绝缘改为黄绝缘 (F级) ;更换全部槽楔, 改为楔形槽楔;更换定子上下三道支持环, 即更换了其外包绝缘。

目的:通过加大发电机定子线芯过流截面积、定子绝缘性能升级改造, 发电机额定出力由铭牌上规定的7.25 (7.5) 万k W增加为8.5 (8.8) 万k W。

(2) 励磁机铭牌参数表与安装投产时间 (见表1~2)

(3) 柘溪水力发电厂#1~#6发电机励磁机投运以来多次发生励磁机故障导致发电机停运抢修 (还有部分转子接地故障因检修记录中故障原因不明没有统计) 。

1981年8月10日, #1励磁机整流子严重烧伤, #1发电机被迫停运检修;

1971年7月15日, #2励磁机磁极线圈烧坏, #2发电机被迫停机检修;

1970年8月16日, #4励磁机补偿绕组一点接地故障, #4发电机停运抢修处理;

1972年7月8日, #4励磁机绝缘故障, #4发电机被迫停机检修;

2009年10月6日, #4励磁机补偿绕组发生接地故障, #4发电机被迫停机检修。

(4) #1~#6发电机直流励磁系统改造工作的必要性

1积尘问题无法彻底解决

因直流励磁机没有附带外加的降温设备, 常年运行于开放的环境, 加上直流发电机的固有设计———主磁极绕组、补偿绕组、换向极组绕极性永不改变, 在静电吸尘与静磁吸尘双重作用下, 励磁机磁极绕组、补偿绕组、换向极组绕永远处于吸收同极性灰尘状态, 积尘问题无法彻底解决。

2维护工作量大, 老化越来越严重

因励磁机设备积尘原因, 励磁机在停机状态下, 灰尘回潮问题不可避免, 加上励磁机绝缘老化严重, 励磁机转子长期运行于停机潮湿与人工加温去潮的循环中, 即极大的增加了励磁机的检修维护工作量, 也加快了励磁机老化的进程。

3对发电机安全构成很大威胁

因直流励磁机的固有设计, 励磁机定子、整流子与发电机转子共处于同一电气回路, 当发电机转子绝缘接地时, 励磁机磁极的绝缘的薄弱会加上转子全直流电压发生绝缘击穿, 导致发电机转子两点接地失磁的事故。另外, 在励磁机本体, 因绝缘本身已经老化, 发生两点接地的故障的可能性不可低估, 励磁机两点接地同样可导致发电机转子两点接地失磁的事故。

4采用直流励磁机励磁方式, 极大地制约了PSS稳定性的发挥。

5大容量励磁机火花问题

励磁机碳刷滑环系统的火花问题是直流励磁机的痼疾, 柘溪水力发电厂历史资料中就保留了励磁火花导致环火烧毁励磁机的事故的记录, 目前通行的理论中, 关于直流接触换向系统火花产生的理论有两种:a.面积分割理论 (古典模型) ;b.电磁场扭曲理论, 但没有一种理论能完全化解换向系统产生火花这一死结, 消除励磁机换向火花问题在维护上我们唯一可做的是保持励磁机整流子洁净平整。

3发电机励磁系统改造可行性计算分析

电气回路初步设计方案:

3.1改造前电气主接线图

3.2改造后主接线图

3.3功率元件选择

(1) FLZ可控硅整流盘计算及选择

#1发电机转子额定电流:If=1150A

#2~#6发电机转子额定电流:If=1115A

(2) 按照1.1倍额定转子电流来校核单柜额定电流所得功率柜选择限制值为:

(3) 功率元件选型

通过向励磁功率柜厂家咨询, 初步设计中可选用2×1500A中型功率控制柜。

(4) 可控硅整流柜的校核计算:

最大输出电流计算情况:

整流柜最大输出电流:Id=IT×n×0.85×3×0.9=1500×2×0.9×WO3×0.9=7290A

式中:n为整流桥桥数;IT为可控硅元件标称电流;0.85为均流系数。

整流柜电流完全储备系数计算情况:

式中:ILn为发电机额定励磁电流;k为强励倍数。

断开一桥及以上时整流柜电流储备系数计算情况:

整流柜电压储备系数计算情况:

式中:Un为硅元件反压;U2为功率柜交流侧额定输入电压有效值。

校核结论:根据相关规定储备系数必须大于2.75, 另外可控硅的反压应大于转子过压保护设置值, 可见, 所选功率柜参数满足系统控制要求。

3.4励磁控制系统设计

通过向相关厂家咨询, #1~#6发电机励磁控制系统可以运用现系统不变, 仅需对系统目前参数稍作修改即可使用。

3.5励磁低压侧电缆选择

因励磁主回路输出电流最大值1400A, 故低压侧励磁电源电缆可选YHC-2×400mm2, 电缆额定载流量超过1600A, 故可满足要求。

3.6励磁中压侧电缆选型

柘溪水力发电厂#1~#6发电机出口电压为13.8k V, 励磁变原边电流为47A, 故励磁变进线侧电缆型号可确定为YJV-10/20-35mm2, 电缆额定载流量超过100A, 故可满足要求。

4结论

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