35kv线损分析报告

2024-07-08

35kv线损分析报告(精选8篇)

35kv线损分析报告 第1篇

10kV电能计量装置影响线损的分析

摘 要:通过营业普查,对

县10kV线路线损较高的原因进行分析,发现三相三线式电能计量装置本身存在着一定的弊端,影响了计量装置准确度,并制定了防范措施,为准确计算线损提供有效依据。关键词:计量装置;准确度;分析

引言:

我公司所辖的10kV线路,线损一直偏高。本文对电能计量装置综合误差组成部分:电能表本身误差,电压、电流互感器的合成误差和二次回路连接导线压降误差,逐一进行了分析,并制定了相应整改措施。

0 问题的提出

在营业普查时,曾发现某高压计量用户处于停产状态,负载电流基本为零,而有功电能表倒转,现场拉开配变低压侧负荷开关,电能表仍然倒转且转速不变,为此对负荷侧设备进行检查,发现该用户配变低压侧安装电容补偿装置,其中一组接线端子有油泥污垢,造成C相接地,致使电能表倒转。将该组电容器退出运行后,电能表恢复正常。同样在用户检修时也曾发现,由于用户使用单相电焊机造成有功电能表倒转。以上两种情况都不同程度造成少计电量,直接影响了计量的准确度。

计量方式存在缺陷

公司所属变电站10kV出口及高压用户计量方式多为三相三线计量方式,在三相三线电路中,使用两元件电能表计量三相三线负荷电量,只需两块电流互感器(TA)即可实现三相电能计量,因此三相两元件电能计量方式具有接线简单,成本低的特点,多数户外高压计量箱采用该计量方式,但该计量方式也存在缺陷。三线两元件电能表与电压、电流互感器联合接线原理图如图—1。

PJ电源侧TV1TV2TA1TA2负载侧图-1 三相两元件有功电能表与电压、电流互感器联合接线原理图ÜuvÜuφu30oİuÜwv30oİwÜwφwÜv图-2 三相两元件有功电能表向量图

1.1,电能表方面分析:在三相两元件电能表中,U相元件的测量功率为:PU= UUVIU cos(30°+φ),其原理向量如图—2。若在U相与地之间接入电感性负载,如电焊机之类,此时当三相负载电流较小时,负载电流IfU与电感电流IL叠加后使总电流IU与UUV的夹角差小于90°,电能表转速变慢;而当总电流IU与UUV的夹角相位差大于90°,cos(30°+φ)﹤0,即PU= UUV IU cos(30°+φ)﹤0,则电能表反转。见图-3

ÜuvÜuΦu>90°İuİfu30oÜwvİLÜwÜv图-3 三相两元件有功电能表只有U相感性负载向量图

在三相两元件电能表中,W相元件的测量功率为:PW = UWV IW cos(30°-φ)。若在W相与地之间接入电容,则电流IW超前电压UWV。与U相接入电感负载的原理类似,电能表有可能出现转速变慢、停转、甚至反转。

因三相两元件电能表只有U、W相元件,V相负载电流没有经过电能表的测量元件,若在V相与地之间接入单相负载,此时没有电流流过电能表的电流线圈,电能表对该单相负载就会漏计电量。

1.2 改进措施:

针对上述情况,对采用三相三线两元件电能表的计量方式的用户,在配变低压侧安装了三只TA配三只感应式无止逆单相电能表或者配三相四线电能表的计量装置,并将其写入《鄄城县供电公司用电管理办法》,高压计量用户未安装低压计量装置不予送电,不仅可以避免因电容器损坏以及使用电焊机造成电量少计,而且可以有效地防止窃电现象的发生。

三相两元件有功电能表,设计制造基本原理是在三相电源、负载对称的基础上进行的,所以要尽可能做到三相负载的对称,使iU+iV+iW=0,三相所带负荷性质均衡。电压、电流二次回路方面:

2.1变电站10kV出口计量回路改造

随着我公司负荷急剧增加,近年来相继建设并投运35kV变电站,电源分布更趋合理,输电线路状况也明显改善,但10kV线损仍然居高不下。以35kV冀庄变电站10kV线路为例,10kV线损每月完成均在5%以上。08年,对35kV冀庄变电站10kV线路进行更换导线改造,线路损耗明显下降;但是线损仍然偏高,经过多方面分析,问题出现在变电站计量装置方面。冀庄站建站比较早(03年进行了自动化改造),但是10kV电压互感器(TV)仍是旧设备(型号为:JSJW-10,出厂日期为:1986.11)。其二次电压回路,经过了10kVTV隔离刀闸的辅助接点,并且安装了熔断器,又分支到本站系统各个保护测控单元,现场通过对二次电压回路进行测量发现,电压互感器二次电流达到1.3A,即电压互感器负荷达到130VA,而电压互感器额定输出功率为120VA,长期超负荷运行,进行二次压降测试,合成误差达到1.2%(仅二次回路中熔断器产生压降为0.1%),远远高于规程规定0.2%的标准。而电流互感器二次回路中间环节也较多,在变电站自动化改造时又串入了部分测量保护设备,由于早期电流互感器容量比较小,多为5VA,使电流互感器二次长期超负荷运行,势必使电流互感器的比差增大。

为解决电压回路问题,将电压互感器进行检测,其检测结果误差符合规程要求,说明问题不在互感器本身,主要在二次回路上,该站电压互感器安装在10kV高压室内,距离计量

2柜较远,电缆敷设迂回幅度大,长度达30米,线径为4*1.5 单芯铜线,将原来电2缆更换为6*4 单芯铜线,依据《电能计量装置技术管理规程》和该站设备运行情况,mmmm取消了10kVTV隔离刀闸的辅助接点这一中间环节,为彻底解决电压互感器二次超负荷问题,将原来机械表全部更换为多功能电子式电能表,将未运行的电能表全部拆除。由于多功能电子式电能表功耗远小于机械式电能表,二次负载减少50%以上,同时将原来集中安装在主控室计量柜改为出线开关柜内,大大缩短了电能表与互感器之间的距离,加大了导线线径,拆除电流二次回路所有与计量无关的设备,减少了中间环节,大大减小互感器二次负荷。

为了减少误差,电流互感器与电能表之间连线方式严格执行新规程,若采用2只电流互感器则二次绕组与电能表之间用四线连接,若采用3只电流互感器则二次绕组与电能表之间用六线连接,不再采用简化的三相或四线接线方式。上述改造全部完成后,在一定程度上提高了计量装置的准确度,对该站10kV线损进行考核,改造后基本稳定在3.7%左右。

2.2,用户高压计量改造方案

用户高压计量装置,多采用户外安装方式,与变电站出口相比,二次电压、电流回路距离比较短,TA、TV所带负载较少,压降基本符合规程要求,但是部分计量箱运行时间较长,电表箱内的接线端子锈蚀严重,且采用压片式连接,接触电阻增大造成计量不准,为此更换

2了老化的接线端子排,减少了接触电阻,二次回路导线一律采用4单芯铜导线,大

mm大减少了电压二次回路压降及TA二次负载,从而提高了计量准确度。

3,合理选用电能计量装置

3.1,推广使用多功能电子表

多功能电子表由测量单元和数据处理单元等组成,除了具有计量有功、无功电能外,还具有分时计量、失压、失流、最大需量、负荷监控、故障报警、数据储存及RS485 /RS232数据接口等功能,多功能电子表还具有表损低(有功损耗不大于2W)、误差性能好,且比较稳定,因此推广使用多功能电子表。我公司所有35kV变电站出口表计已全部更换为多功能电子表,变电站已实现远程实时抄表,对线损进行实时监控,随着用户多功能电子表的推广普及,逐步实现10kV用户表计的远程集抄、远程费控。通过RS485/RS232接口,或GPS通讯接口,安装用电系统终端,对用户用电负荷情况进行实时监测,给客户经济运行提供了资料,同时有效地遏制窃电行为的发生。

3.2,电压、电流互感器的合理选用

公司所属10kV高压用户多属第III、IV类电能计量装置,按照新的DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》要求,应配置准确度为0.5S级,二次负荷容量较大的电流互感器,并且电流互感器的额定一次电流,应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于30%。当电流互感器变比选大时,实际负荷电流将低于电流互感器的一次额定电流的30%,特别当负载电流将低到标定电流的10%及以下,电流互感器的比差值增加,并且是负误差;当变比选小时,电流互感器长时间过负荷运行也会增大误差,并且铁芯和二次线圈会过热使绝缘老化。如有一台315kVA变压器,负荷率为70%左右,高压侧计量应选用变比100/5A电流互感器。所以要根据实际负荷,及时调整电流互感器的变比。

电流互感器和电压互感器合理组合使用:将互感器的比差绝对值相当而符号相反,角差绝对值相等而符号相同的电压和电流互感器组成一组配套使用。这样,可使电压互感器和电流互感器的误差互相补偿,以减小电能计量装置的综合误差。

4,结束语

通过上述对运行的电能计量装置改造,使运行中的电能计量装置的综合误差降低到最低限度,为进一步科学管理线损提供依据。对新安装电能计量设备,电能表、电力互感器选型合理,安装规范,确保安全、可靠、准确计量。截止到2010年2月份我公司10kV线损率完成5.32 %,同比下降 0.11 百分点,节电 6000kkWh。电能计量状况明显改善,降损效果显著,该方法值得在同行中推广应用与借鉴。

参考文献:

【1】中国电力出版社 《电能计量》王月志 主编

【2】中国计量出版社 JJG307-2006 《机电式交流电能表》蓝永林 主编

【3】国家质量监督检验检疫总局 JJG1021-2007《电力互感器鉴定规程》王乐仁 主编

手稿日期:2010-10-7

35kv线损分析报告 第2篇

尊敬的各级领导:

我公司在接到更改图纸后重新组织了施工人员和技术人员现场复测。在复测中发现因为树林较密集,一小部分杆塔之间的档距不能达到设计要求(因一部分由深沟影响)和同时尽量避免跨越房屋等,在不影响设计所使用杆塔承受范围下做了一下调整。另在复测中所遇以下几点问题,需各级领导协调和配合处理,给出合理的处理方案和意见,比便我公司能尽快在保证安全的前提下保质保量的提前完工。

1、是否现在按设计重新所出图纸施工?

2、本工程部分杆(且有拉线杆大部分)地处山区,地形高差过大,而拉线所给耗损仅为2%,是否是按实际所需后的耗损为2%?

3、在施工中如遇图纸和总说明中有矛盾时是以杆塔明细表或基础配置表那种为准?

4、有部分杆基位地处山地,地形高差较大,需配高低杆(N)

5、本工程孤立档太多,所以存在一定的导线接续,导线接续是否采用钳压连接?采用120/20接续管?

6、在N17-N18耐张段中(档距为412米,N17号杆为JHB1-16.5,N18为JHB6-21).因耐张段处于密林中,现砍伐后,发现对地距离不够,需在离N18号杆65米处加装ZHB1-18米杆一基.而在N25-N29耐张段中(耐张段长779米,N25为JHB3-16.5,N26为ZHB4-24,N27为ZHB4-22.5,N28为ZHB1-18,N29为JHB1-16.5).N27在树木砍伐后在深沟且离房屋很近,而且会形成一个飞档.建议把N27号杆迁至N28号杆处,把原N28号杆取消(这样就形成现在的情况N25为JHB3-16.5,N26为ZHB4-24,N28为ZHB4-22.5,N29为JHB1-16.5。N26-N28档距为540米)。把原N28号杆取消后迁至N17-N18之间做加杆用

7、N54杆位离房屋太近。无法按设计安装内角拉线

8、N42地处杆塔处于房屋中(房屋里),房屋后建。建议改道。

9、JHB5杆型中有跳线横担2块的安装,而杆塔明细表中却加装1串跳线安装金具串。是否安装2串跳线金具串?

10、在N74、N75、N76杆处设计需跨35kV线路,而在德昌城郊变N74、N75基本没有基位点可用。因为从德昌城郊变出线四次,四次线间的间隔基本在10米左右,所以无基位点可用。建议根据原线路出现。N76号杆不变,N75号杆在原35kV城煌线的2号杆处(原城煌35kV线的2号杆为ZHB1-18),N74号杆在原35kV城煌线的3号杆处(原城煌35kV线的3号杆为ZHB1-18)。这样就形成(N74-N75档距45米中间跨越一级公路,N75-N76档距238米,中间跨越10kV线路和低压线路和房屋。

11、新图没有采用压杆和撑杆。是否需要采用?

12、设计所给主要设备材料表只能做部分参考用,不能做为材料订购(因为一部分材料没有统计。列如:压杆都没有)。

(备注说明:复测记录表在各级领导答复后一次完善附上)

西昌电力工程公司

浅析35kV线损的理论计算 第3篇

根据2013年本县电网负荷曲线, 我们选取了5个代表日, 分别为:4月份的1日、9日、24日, 5月份的1日、11日。

4月9日和5月11日的日最高负荷270 MW、平均负荷200 MW以上, 为电网负荷高峰期 (农灌大负荷) 代表日;

4月1日最高负荷为180 MW, 平均负荷为135 MW, 为电网负荷平常期代表日;

4月24日、5月1日分别为雨后和节假日, 最高负荷分别为150 MW、160 MW, 平均负荷均为116 MW, 为电网负荷较低期代表日。

二选取基础数据

1.35 k V理论线损的计算, 是指电网正常运行方式下带有负荷的线路, 本文选取了14条典型的35 k V线路。空充、备用线路及电网非正常运行方式的线路不在本计算范围之内。

2.主变、输电线路参数, 依据《隆尧县电网2013年电网运行方式》及电网GIS中数据, 导线单位长度电阻值从《电线电缆常用数据速查手册》查得。

3.电网运行数据从电网SCADA系统获取。

三计算方法

计算理论线损时, 电流值采用均方根电流法;分段连接的输电线路, 在主变不同运行方式下进行分段计算损耗;主变损耗进行单独计算, 最后累加汇总。如:隆显线3604、显魏线358两条线路与显化站、魏庄站主变各自单独计算, 分别计算出隆显线3604和显魏线358的线损率, 这样计算出的线损值更贴近实际运行情况。

具体计算步骤为:1.计算代表日的电流。提取每个代表日24个小时的整点电流, 然后按公式1计算出均方根电流。

Ijf——代表日均方根电流

Ii——代表日24个整点通过变电站总开关的电流

2. 线路单根导线电阻值为线路长度乘以对应导线型号的单位长度电阻值。

3. 线路损耗按W=3I2Rt计算。

4. 主变铜损计算, 当变电站单主变运行时, 直接选取均方根电流依据公式3计算;当双主变运行时, 电流分配系数按公式2计算, 求得对应的主变电流, 然后按公式3计算出主变损耗。

SN——主变容量

ΔP=ΔP0+ΔPd (I/Ie) 2………………………3

ΔP——主变损耗

ΔP0——铁损

ΔPd——铜损

I——均方根电流Ijf乘以负载分配系数

Ie——变压器额定电流

5. 主变损耗电量W变=ΔP×t

6. 总损耗电量=W线+W变

四数据分析

1. 负荷数据分析。

(1) 今年我县电网日最大负荷增长明显, 较去年增2万k W达27万k W。

(2) 截至到2013年7月8日, 今年日最大负荷超过20万k W的天数为50天, 去年同期日最大负荷超过20万k W的天数为69天, 日最大负荷超过20万k W持续天数相比去年少19天, 大负荷持续天数的减少, 也是今年相比去年同期累计线损低的原因之一。

2. 线损理论计算值的数据分析。

本次线损理论计算的变电站的主变运行方式:莲子、东尚、尹村、白寨、周村站长期单变运行;红山、王村、千户、牛桥站4月1日和5月1日为单变运行。

(1) 典型日的数据分析。

4月1日最高负荷180 MW, 平均负荷135 MW, 莲子、东尚、尹村、白寨、周村站单变运行, 功率因数取0.9情况下线损率为1.93%, 功率因数取0.95情况下线损率1.83%, 功率因数取0.99时线损率为1.75%;35 k V变电站正常运行, 功率因数取0.95情况下线损率为1.94%。

4月9日最高负荷270 MW, 平均负荷200 MW, 莲子、东尚、尹村、白寨、周村站单变运行, 功率因数取0.9时线损率为2.31%, 功率因数取0.95时线损率2.19%, 功率因数取0.99时线损率为2.1%;35 k V变电站正常运行, 功率因数取0.95情况下线损率为2.25%。

4月24日最高负荷150 MW, 平均负荷116 MW, 莲子、东尚、尹村、白寨、周村站单变运行, 功率因数取0.90时线损率为1.9%, 功率因数取0.95时线损率1.80%, 功率因数取0.99时线损率为1.72%, 35 k V变电站正常运行, 功率因数取0.95情况下线损率为1.92%。

5月1日最高负荷160 MW, 平均负荷115 MW, 莲子、东尚、尹村、白寨、周村站单变运行, 功率因数取0.90时线损率为1.48%, 功率因数取0.95时线损率1.40%, 功率因数取0.99时线损率为1.34%;35 k V变电站正常运行, 功率因数取0.95情况下线损率为1.51%。

5月11日最高负荷270 MW, 平均负荷为200 MW, 莲子、东尚、尹村、白寨、周村站单变运行, 功率因数取0.90时线损率为2.52%, 功率因数取0.95时线损率2.39%, 功率因数取0.99时为2.29%;35 k V变电站正常运行, 功率因数取0.95情况下线损率为2.52%。

以上列出的数据可以推出以下几个结论:

(1) 在日均负荷不低于115 MW的情况下, 负荷越高, 线损越大。

(2) 功率因数的提高, 对应线损率是降低的。

(3) 莲子、东尚等变电站根据负荷选择单变经济运行的方式对降低35 k V线损率是很有效果的。

(2) 理论计算线损值高的路别数据分析。

从下表所列的35 k V线损理论计算值可以看出, 线损值高的为以下几条大负荷、长线路及一拖二、一拖三的前段线路, 其理论值大部分在2%以上, 甚至在3%以上。而其后段线路线损值比前段明显减小。

(3) 电网非正常运行方式下的线损理论计算值要高。

4月1日因柳行站检修, 固城、王村站负荷倒马固线3373路供电, 线损理论值为2.44%, 同样的负荷在正常运行方式下, 柳固线362线路理论线损值为1.7%;5月11日, 莲子站倒白寨站352开关供电, 隆牛线3615线损值高达3.85%, 这个就是典型的一拖三长距离迂回供电的线路。

(4) 柳尚线361线路, 虽然理论线损计算值不高, 但损耗构成占比较有说明意义, 变损是线路损耗的2~3倍, 变损占总损耗比例较大。

35kv线损分析报告 第4篇

【关键词】10kV;配网;技术降损;管理降损

【中图分类号】TM714.3 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5158(2013)01—0300-01

10kV及以下配网的运行管理中,线损、安全和电费回收率是供电企业年终考核的三大指标,而线损管理综合反映和体现了供电企业规划设计、生产运行和经营管理水平,是提高企业经营收入和节能降耗的重要手段。近年来随着电力改革的不断深入,各供电企业纷纷将改革的重点锁定在降低配网线损方面,因此10kV及以下配网线损管理是一个值得深入研究和探讨的课题。

1.10kV及以下配网线损的产生原因和管理意义

1.1 10kV及以下配网线损的产生原因

对于10kV及以下配网而言,产生线损的原因主要分为以下两种:(1)技术线损。技术线损是指在正常的情况下,在电流运输过程中,由于电阻等的影响而造成的电能损耗,包括固定损耗和可变损耗。其中固定损耗一般不会随着负荷的变化而变化,可变损耗却刚好相反,它会随着负荷的变化而变化,负荷(电流)越大则可变损耗越大;(2)管理线损。管理线损是指线路不规范安装、电能计量装置存在误差、日常维护管理不善和线路发生窃电等导致的电流损失。

1.2 10kV及以下配网线损管理的意义

作为供电企业一项重要的技术经济指标,10kV及以下配网线损管理工作的效果将直接影响着供电企业经济效益,这就要求供电企业成为建设节约型社会的先行者,大力开展节能降损工作,不断规范和强化10kV及以下配网线损的管理工作。与此同时,10kV及以下配网线损管理工作涉及的内容多且复杂,是一项业务性、政策性和技术性都较强的工作,线损管理水平的高低在一定程度上影响和决定了供电企业的生存和发展,因此必须予以高度的重视。

2.10kV及以下配网线损管理的措施

2.1 10kV及以下配网的技术降损措施

2.1.1 调整10kV及以下配网结构,优化配电网的设备

10kV及以下配网在结构调整和设备优化方面要重点注意以下几点:

(1)对电源位置进行合理安排,将电源位置设立在负荷的中心位置,由负荷中心提供电能,并且提倡采用设备选型适当超前和负荷侧优于电源侧的设计思想。

(2)采用以经济供电半径配置电源的方式。在城市等用电量较多的地方,要采取交联配电变压器组式的接线方式来进行配置,并且进行严密科学地部署,确保供电和用电的安全。

(3)加大网改力度,不断完善电网结构。确保电源设在负荷中心,线路由电源向四周辐射,并且缩短供电半径,10kV线路的供电半径应小于5KM,0.4kV线路的供电半径应小于0.3KM,并且避免近电远供和迂回供电。

(4)对接线方式进行优化。要多采用电源点向四周辐射式的接线方式来进行配网架设,尽可能避免采用单边供电的接线方法,这样能够极大地减少线损损失。

(5)合理选择导线的切面。线路损耗的多少与电阻存在着直接的关系,当导线长度和电阻均相同时,导线横截面积越大则损耗量越小,因此要合理选择导线切面。

2.1.2 对无功补偿设备进行合理装设

对于10kV及以下供电系统,在变电站和开闭所的母线和线路上装设集中补偿方式的并联电容器组,能够提高功率因素水平和搞好电网无功功率平衡,起到非常明显的降损效果。

2.1.3 降低变压器的电能损耗

(1)对配电变压器的布点进行精心考虑。同样的导线,线路的电压等级越高则线损越小,因此10kV变压器的布点必须精心考虑,尽量减少0.4kV线路的长度,一般规划原则为多布点、短路径、小容量和深入负荷中心;对于新增低压公用性质负荷的区域,要优先考虑新增变压器布点,对安装变压器台架或建造配电房受地形限制的可采用箱式变压器。

(2)对轻载和过负荷的变压器进行调整。计算表明,变压器的负荷率在50%-60%时,其铁损近似于铜损,变压器的效率最高,超出此范围会导致电能损耗的增大。因此要对辖区内变压器的负荷情况进行监测统计,对长期运行负荷低于30%的配变,可考虑调整配变负荷;对长期负荷高于90%甚至过负荷运行的变压器,及时考虑新增布点,进行负荷分割。

(3)调整变压器低压侧三相负荷平衡。要做好三相负荷平衡,配电变压器低压出口电流的不平衡度应低于10%,低压干线和主干支线路的电流不平衡度应低于20%。对国家淘汰的单、三相老型号的电能表要及时更换,推广使用全电子式电能表,并优先选用新型节能变压器和高效电动机。

2.2 10kV及以下配网的管理降损措施

以上是从技术的角度对10kV及以下配网的降损措施进行了分析,除了技术外,管理也是一个不容忽视的因素,如果人为管理得当,那么降低线损就会轻松很多。具体说来,10kV及以下配网的管理降损措施主要包括:

(1)科学开展理论线损计算工作,合理制定线损指标。要根据现有供电设备和负荷情况,科学地开展理论线损计算工作,从而为合理制定线损考核指标提供理论依据,使线损考核指标更加合理化,使线损管理有一个明确的目标,并通过不断收集整理理论线损计算资料和对计算结果的分析,为制定未来的线损方案提供可靠依据。

(2)加强资金注入力度,培养一支高素质和高能力的领导小组。要建立线损管理领导小组,由分管营销的副处长任组长,设立专职和兼职线损管理员,变“事后堵祸”为“事前防范”,从根本上解决违法用电行为。

(3)严格抄、核、收工作制度,并且完善计量管理制度。要加强抄表人员的工作责任心,提高抄表人员的业务素质,实行配电变压器总表和变电站关日表同步,防止估抄、漏抄和错抄等现象的发生,防止人为因素造成的损耗发生。与此同时,要加强计量管理,合理选用计量装置,根据负荷变化来适时调整输配变压器的台数和容量,并且注意加强对大用户计量表计的管理,优先采用新型电子式电能表。

(4)加强对供用电方面相关法律法规的宣传和教育。供电企业要加强对供电、用电方面相关法律法规的宣传和教育力度,重视运用法律武器来严厉打击各种偷电和漏电行为。各级政府部门也要加强执法力度,做到公平、公正和文明执法,并且充分发挥新闻媒体的宣传作用,在社会上形成良好的依法用电和遵章用电的风气。

3.小结

10kV及以下配网线损管理是一项复杂的系统工程,涉及到供电企业的方方面面,只有从建立健全节能降损的技术体系和管理体系出发,依靠技术进步和严格管理,才能够很好地解决我国10kV及以下配网线损中存在的问题。

参考文献:

[1]崔华.浅析10KV配电网的线损管理及降损措施[J].价值工程,2010(30)

[2]肖光.配网低压线损管理任重道远[J].科海故事博览:科技探索,2011(11)

35kV输电线路工程自检报告 第5篇

自 检 报 告

宁夏万通电力安装有限公司

二0一八年十一月

一、工程概况:

吴忠兴民纺织科技有限公司位于宁夏吴忠市红寺堡开发区弘德慈善产业园区内经三路和韦七路交界处,本期35kV为建设红寺堡区现代纺织扶贫产业园项目用电。

戎家川-兴民纺织35kV线路工程:起于戎家川110kV变电站35kV配电室,终于兴民纺织35kV配电室,线路前段1.874KM采用双回路架空架设,剩余段采用单回路架空架设,线路全长5.637KM,其中:架空线路长4.777KM,电缆线路长0.86KM,导线选用JL/G1A-150/20-24/7(GB1179-2008)钢芯铝绞线,敷设电缆3*0.86KM,(出线2*3*0.2,钻越3*0.38,进线3*0.08KM),电缆采用YJLV62-16/35-1*300交联聚乙烯电缆,全线架设一根24芯OPGW光纤复合架空地线,共设铁塔23基,其中:双回路铁塔9基(直线4基,耐张5基),单回路铁塔14基(直线8基,耐张6基),平均每公里4.2基,平均档距237米,曲折系数1.39。

二、施工准备

项目部9月10日进驻现场后,迅速建立了工程施工组织机构,组建了技术、质量、安全、物资等部门,明确了各部门的责任人及岗位职责。在建立施工处组织机构的同时,我们督促施工队安排专人负责技术、质量及安全工作,建立了完善质量体系、安全体系。在施工工程中,质量体系、安全体系均能有效的运行,各责任人能认真的履行其职责,保证了整个工程施工的质量、安全。

基础工程施工前,项目部组织相关技术人员编制了《施工组织设计》、《作业指导书》等技术文件,根据本工程的实际情况,特别是重点、难点进行了认真的分析,并提出了相应的解决办法。这些文件编制完成后,即报送监理部审批,监理部进行了认真的审查,并提出了一些有针对性的修改意见。

基础施工人员进场后,项目部立即组织施工人员进行了集中培训,重点强调了本工程的技术、质量、安全要求。编制了工程的技术交底和安全交底,向施工队的质量、安全、技术人员及班组长进行了相应的安全和技术交底,督促施工队向班组成员进行安全、技术交底,并在施工中进行经常性的检查督促,这些措施有力的保证了施工质量、安全等控制项目全过程处于受控状态。

三、基础工程原材料

所有材料实行先检验后进库制度,材料到货后,会同项目监理部实行严格的检查验收,保证了原材料的100%合格。所有进场材料报监理部审批后使用。

四、施工过程控制

在基础工程施工中,项目部严把质量关,根据项目监理部的要求,做好各项工程质量管理工作,严格执行自检制度。

基坑开挖采用机械开挖。开挖中,项目部、施工队质检员、安全员认真监督检查,发现问题及时纠正。基坑开挖后,项目部组织施工队、监理部等相关负责部门进行验坑,以保证基坑开挖的断面尺寸、坑深和扭转等偏差均控制在规程范围内。

基础浇筑的模板全部采用木制模板。在混凝土开仓浇筑前,钢筋绑扎及相关的浇筑准备工作完成后,由施工班组先自检,自检合格后,再由施工队质检员进行复检,复检合格后通知项目部专职质检员进行检查,自检合格后通知监理人员进行检查,监理人员检查合格并签字认可后,方可开始浇筑。在浇筑过程中,商砼的配比严格按照图纸要求配合比的进行配比,每基基础均对商砼取样,确保商砼的配比满足设计要求,以保证混凝土的强度。混凝土采用商砼,浇筑时用振捣棒振捣,做到不漏震、不过震。浇筑中采用经纬仪和钢卷尺相配合,来控制基础根开尺寸等关键项目,保证基础尺寸偏差在规程允许范围内。基础浇筑时由施工队质检员进行全过程监控,项目部专职质检员对浇筑过程进行检查监督,确保基础混凝土浇筑质量。

基础拆模时,施工队通知项目部质检员及监理人员到现场进行检查。由监理人员和项目部质检员共同对基础浇筑的外观质量、外形尺寸进行全面的检查,各项控制指标符合要求后,施工队方可进行回填,回填严格执行《作业指导书》的相关要求,混凝土外露部分加遮盖物,养护期内始终保持混凝土表面湿润。

杆塔组立采用分段式组装,从塔中间一分为二,分为塔顶和塔底,在地面将塔底与塔顶进行组装,所有的组装完毕后由项目部质检员及监理人员到现场进行检查,查看横担歪斜、螺栓穿向是否符合规范要求,确认无误后进行塔体安装,安装时先安装塔底,用吊车将塔底吊起扶立,检查是否倾斜,确认无误后将塔底准确无误的放置于基础上。安装塔顶与安装塔底方法一样。塔体安装完成后检查导、地线弛度,瓷瓶的连接和歪斜,表面是否有污物,导线金具的型号和连接是否符合设计和规范要求。

五、自检结果

1、进场原材料的检查

1)、钢筋:采用龙钢钢铁有限公司,无裂纹、分层、锈蚀等情况。2)、基础地脚螺栓:加工尺寸和质量符合设计图纸要求。

2、施工及试验资料检查

1)、进场原材料(商砼、钢筋、塔材、金具、绝缘子、导线、电缆管)等的出厂合格证书、检测试验及复试报告巳经监理审核认定。

2)、钢材、电缆试验及商砼试块制作,监理审核认定。3)、施工自检已进行:各种施工资料齐全并经过监理签署认可。

3、施工现场检查

项目部根据施工过程中日常进行的检查,并结合施工队自检对以下项目的施工质量进行了检查,现分述如下:

1)、基面平整:检查5基,均符合设计要求。

2)、基坑开挖及地质情况:共检查23基,开挖尺寸全部符合设计要求,地质情况满足设计要求。

3)、基础地脚螺栓及配筋规格、数量:共检查23基,全部符合设计要求。

4)、基础钢筋绑扎、砼保护层厚度:共检查23基,全部满足设计及规范要求。

5)、基础浇制及砼试块强度:对现场砼浇制进行严格监督检查,施工采用机振,效果较好。试块现场制作,满足设计及规范要求。6)、砼养护及表面质量:检查23基,均符合设计及规范要求。7)、立柱断面尺寸:检查23基,符合规范要求。

8)、地脚螺栓外露高度、基础顶面高差:检查23基,全部合格,符合规范要求。

9)、同组地脚螺栓中心对立柱中心的偏移:检查23基,符合规范要求。

10)、基础根开及对角线尺寸:检查23基,全部合格。11)、接地工程:现场检测23基,全部合格。12)、塔体安装:现场检测23基,全部合格。13)、导线架设:现场检测4.777KM,全部合格。14)、电缆敷设:现场检测0.86KM,全部合格。

六、自检自评结论:

该工程自中标后,我公司高度重视,组织专业施工项目部,认真研究施工图纸,招投标文件,对线路走径、塔位认真复测。施工过程中严格遵照图纸要求进行施工。对质量管理严格要求,按照“四不放过”的原则管理和要求。该工程资料齐全、施工过程中未发生不安全事故、无一起质量事故,自检合格,我公司自评为合格工程。

宁夏万通电力安装有限公司 宁夏弘德慈善园区供电改造工程项目

35kv线损分析报告 第6篇

滕州供电部:

我公司一年一度的35KV和10KV线路秋季检修时间已到,为保证我公司三条供电源线路安全可靠供电,确保我公司安全生产工作顺利进行。我公司计划对35KV主供电源线路(洪富线509#)、备用线路(滕富线510#)和10KV(姜庄线114#)进行停电检修。三条线路具体停电时间如下:

洪富线(509#)停电检修时间:

4月24日早8:00——4月24日晚6:00

姜庄线(114#)停电检修时间:

4月25日早8:00——4月25日晚6:00

滕富线(510#)停电检修时间:

4月26日早8:00——4月26日晚6:00

请滕州供电部批准为盼!

山东富安煤矿有限公司

35kv箱式变电站调研报告 第7篇

——35kv箱式变电站设计

一、箱式变电站概述及应用

随着国民经济的迅速发展,居民生活水平的不断提高,家用电器特别是空调、电饭锅、微波炉等功率大、耗电多的用电设备逐步在普通家庭中普及。市政居民用电负荷的剧增,较早建成的居民生活小区的供电设施亦不能满足目前居民用电负荷增长的需要,存在的主要问题一是小区内的变压器容量普遍偏小,原设计容量仅仅是按能满足居民生活照明用电负荷考虑的,所以急待增容。另外配电设备陈旧落后,需要更新改造。二是小区变配电室面积普遍偏小,不能满足变压器增容及设备改造的需要。三是、随着居民生活小区内各种公共设施的多年建设与不断的完善,目前在小区内已找不到一个较合适的地方来重新建造一座变配电室,以满足居民生活用电负荷增长的需要。箱式变电站又称户外成套变电站,也称做组合式变电站,因其具有组合灵活、便于运输、迁移、安装方便、施工周期短、运行费用低、占地面积小、无污染、免维护等优点,受到广泛重视。农网建设(改造)中,被广泛应用于城区、农村10~110kV中小型变(配)电所、厂矿及流动作业用变电所的建设与改造,因其易于深入负荷中心,减少供电半径,提高末端电压质量,特别适用于农村电网改造,被誉为21世纪变电所建设的目标模式。

箱式变电站是一种将高压开关设备、变压器、低压配电设备、功率因数补偿装置及电度计量装置等变电站设备组合成一体的快装型成套配电设备。上世纪60年代,欧美等西方国家开始使用这种新型户外成套变电设备,由于箱式站与传统的变电所相比,有着明显的优势,其发展速度很快。目前,国外已经大量使用箱式站,以美国为例,箱式站已占90%以上。20世纪80年代初,我国大中型城市中开始陆续采用箱式站,到90年代末期,随着经济的发展,城乡用电量迅速增长,特别是农网改造工程启动后,科研开发、制造技术及规模等都进入了高速发展,箱式站开始被广泛应用于城区、农村中小型变电站、工矿企业、大型工地及流动作业用变电站的建设与改造。

二、箱式变电站的优点

1.结构紧凑,占地少

由于箱式站将配电装置的大部分布置于封闭的箱体内,通过优化设计、合理组合,各部分之间的绝缘距离大大减少,缩小了占地面积和空间。以4000kVA单主变规模变电所为例,建设1座常规35kV变电站,需占地3000m2左右,而且需要大规模的土建工程;而采用箱式变电站,箱体的占地面积最小仅为 100m2,包括35kV的其他设备总占地面积最大为300m2,仅为同规模变电站所占面积的1/10,设备安装简单,既节省了费用又大大节约了土地。

2.安装方便,建造快速

箱式站建造时,首先由设计人员根据变电站的实际要求,设计出一次主接线图和箱外设备的布置,然后只要根据设计结果直接选择箱式站的规格和型号,被选定箱式站的所有设备均在制造厂组装,并经调试和出厂试验合格;现场安装仅需进行箱体定位、电缆连接、保护定值校验、传动试验及其他一些调试工作,一般从安装到运行仅需短短数天时间,与常规变电站的建设过程相比,安装过程大大简化,工作量也大大减少,既缩短了施工周期,又节省了施工费用。

3.投资省,效益高

箱式站的经济性可以从3个方面来看:(1)造价低。除了设备购置费比常规站要贵以外,其他安装费、土建费及征地费都大大节省,综合起来大约比同规模常规变电站减少投资40%左右;(2)提前投资,提前收益。以35kV单台主变4000kVA规模变电站为例,保守估计按提前4个月投运计算,若平均负荷 2000kW,售电利润0.10元/kW·h,3个月可增加净利润60余万元;(3)运行维护费用低。在箱式变电站中,由于先进设备的选用,特别是无油设备的运行,从根本上彻底解决了常规变电所中的设备泄漏问题,变电站可实行状态检修,减少维护工作量,每年可节约大量的运行维护费用,整体经济效益十分可观。

4.组合方式灵活。通用性互换性强

箱式站由于结构比较紧凑,每个箱体构成一个独立系统,这就使得组合方式灵活多变,箱式站没有固定的模式,使用单位可根据实际情况自由组合一些模式,以满足安全运行的需要;箱式站的高低压方案齐全,高低压之间线路方案可任意组合;高低压设备及元件可选用各种名优或进口产品,电气元件通用性,互换性强。

5.可靠性和安全性比较高

常规变电站的电气设备,由于长期处于户外,其绝缘和导体易受外界的污染和破坏。而箱式站的导体、内部绝缘、接触部分等完全封闭在箱体内,箱体部分采用先进的制作工艺,外壳的材料具有良好的防腐能力,箱体内安装空调和除湿装置,使运行设备不易受自然气候环境、动物等外界影响;箱式站没有裸露带电导体暴露在箱外,不会引起外物短路和触电危险;全站可实现无油化运行,安全性高。

6.自动化程度高

为了适应无人值守和调度自动化的需要,箱式站采用微机保护和综合自动化系统,可实现“4遥”(即:遥测、遥信、遥控、遥调)功能。每个智能控制单元均具有独立运行功能,保证继电保护功能安全,可对运行参数进行远方设置和实时监控,对箱体内湿度、温度进行自动控制和远方烟雾报警;在运行过程中,能按照给定的电压无功关系自动投切电容器、调整电压分接头进行电压无功调节;另外,根据需要还可以实现图像远程监控。

7.外形美观,易与环境协调

由于箱式站体积小、箱体材料先进、外形设计美观等特点,在保证供电可靠性前提下,通过选择箱式站的外壳颜色,极易与周围环境协调一致,特别适用于城市建设,如:城市居民住宅小区、车站、港口、机场、公园、绿化带等人口密集地区,它既可作为固定式变电所,也可作为移动式变电所,具有点缀和美化环境的作用。

三、箱式变的结构组成、性能特点

目前,箱式变电站的生产厂家主要有:中电电气集团、泰安开关厂、许继集团等,产品有 XBW □-10 型及 XBW □-35 型,为户外成套供电设备。其外壳一般采用铝合金板或钢板,并且在箱壳四侧开有门,以便观察和维修设备。箱内一般分为三个部分即高压室、低压室和变压器室。亦有在箱式变内设维修走廊和值班室的。

箱式变电站的高压室一般是由高压负荷开关、高压熔断器和避雷器等组成的,可以进行停送电操作并且有过负荷和短路保护。低压室由低压空气开关、电

流互感器、电流表、电压表等组成的。变压器一般采用 S9 或干式的等。箱式变中的电器设备元件,均选用定型产品,元器件的技术性能均满足相应的标准要求。为了可靠实现五防要求,各电器元件之间采用了机械联锁,各电器元件都安装在有足够强度和刚度的结构上,以便于导线的连接。操作采用电动方式,不需另配电源,由 TV 引出即可。另外箱式变还都具有电能检测、显示、计量的功能,并能实现相应的保护功能,还设有专用的接地导件,并有明显的接地标志。此外为适应户外工作环境,箱式变的壳顶一般都采用隔层结构,内装有隔热材料,箱体底部和各室之间都有冷却进出风口,采用自然风冷和自动控制的强迫风冷等多种形式,以保证电气设备的正常散热,具有防雨、防尘、防止小动物进入等措施。目前,国内生产的箱式变的电压等级:高压侧为 3 ~ 35kV、低压侧为 0.4 ~ 10kV。变压器的容量:当额定电压比为 35/10、6、0.4 kV 时可从几百千伏安~上万千伏安、当额定电压比为 10、6/0.4 kV 时可从几十千伏安~几千千伏安。

四、结束语

展望未来,箱式站在我国广大城市、农村、工矿企业、公共建筑设施中的应用会更加广泛,它将以较常规“土建”式变电站难以比拟的优势被越来越多的人所接受。为了适应新形式下我国电网的发展水平,箱式站必须在保留原有优点的情况下,加快自身的发展。随着微处理器技术、计算机网络技术、信息通讯技术、电力电子技术及人工智能控制技术的不断发展和应用,信息化和网络化对电力系统的智能化运行需求日益迫切,也为智能化电器技术的进一步发展奠定了基础。电网运行水平的提高不仅要求箱式站安全可靠、具有“4遥”功能,而且能完成故障区段自动定位、故障切除、负载转带及网络重构等一系列智能化功能,从而保证短时间内恢复送电。另外,以上提到箱式站的一些缺点也大都可以通过提高智能化技术来进一步弥补和完善。因此,可以说智能化箱式站是未来箱式站的发展趋势,智能化程度的提高使得箱式站在保证电网安全、经济、可靠地运行的前提下,向更加简单、实用、可靠的方向发展。总之,智能化箱式站是我国电网今后一个时期的发展方向,其必将促使我国的电网运行水平再上新台阶。

降低35kV电网线损率的实践 第8篇

1 影响线损因素分析

(1) 变压器运行不经济。延津县电业局35 kV变电站共有11座, 主变压器18台, 其中SZ7型主变压器4台, 单台主变压器供电的变电站4座。经过调查, 还发现部分主变压器容量配置不合理, 变电站容载比偏小, 2011年容载比仅为1.35, 造成主变压器满负荷或超负荷运行, 很难满足经济调度要求。

(2) 无功补偿容量不足。《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》第五章规定:35~110 kV变电站的容性无功补偿容量按主变压器容量的10%~30%配置。经过统计, 延津县电业局35 kV变电站合计无功补偿容量占所有主变压器容量的12.53%, 其中胡堤、僧固、丰庄、石婆固变电站等于或低于10%。

(3) 电网非正常运行方式较多。目前延津县电业局有3座110 kV变电站和2座35 kV变电站仍为单电源供电, 2011年由于检修、故障和转移负荷等原因, 全年调度运行方式变更65次, 各站不正常运行方式合计持续时间6 951.06 h, 异常运行次数多, 时间长, 迂回供电半径大, 电网运行不经济。如正常情况下, 文岩变电站由津北变电站通过津文线供电, 而异常情况下, 文岩变电站由榆林变电站通过林孟线、胡孟线、文胡线供电, 供电线路长度是津文线的8.6倍, 线路功率损耗大。

(4) 线损小指标考核管理不到位。虽然对和35 kV线损有关的小指标制定了制度, 但是相关部门却没有去认真执行, 考核管理不到位, 造成管理线损过大。

此外, 还存在员工对降损重要性认识不够、部分导线截面积偏小或设备运行年限较长、季节及气候的变化影响等因素, 但非要因。

2 降损措施

2.1 根据各站负荷变化确定变压器经济运行方案

(1) 合理调配各站主变压器容量。生产计划部编写了《抗旱保电主变压器调整及转移负荷方案》, 内容包括石婆固、胡堤、丰庄、马庄和胙城5座35 kV变电站主变压器调整, 以及6条10 kV线路负荷转移。在不增加资金投入的情况下, 对变电容量实行动态调整, 实现主变压器经济运行, 解决了春季抗旱及夏季负荷高峰期间部分变电站过负荷问题。

(2) 对单台主变压器运行的变电站进行增容改造。结合35 kV农网改造升级工程, 对僧固和石婆固变电站各新增1台10 MVA的变压器, 使两站可以实现单台主变压器运行和两台主变压器并列运行, 提高了变电站容载比和供电能力。

(3) 合理利用不节能变压器。2012年2月~3月间, 利用春检停电机会, 将3台SZ7型变压器分别调整到丰庄、马庄和石婆固变电站, 正常情况下不投入运行, 只有在抗旱期间和异常情况时, 由调度值班员按照负荷变化短时间投入, 大大降低了主变压器损耗。

2.2 确定安全经济的电网运行方式

(1) 2012年1月, 安排人员对主变压器、线路、无功电压调整设备的运行方式分别进行分析计算和对比, 按照“安全稳定、功率损耗最低”的原则, 确定了2012年度电网最优运行方式。

(2) 加强运行方式管理, 根据工作任务, 合理安排每周、月的停电检修计划和供电方案。督促调度中心在施工、检修结束后尽快恢复正常运行方式。

2.3 新增和更换电容器

(1) 2012年6月完成了僧固、石婆固变电站新增电容器安装、调试和投运工作, 9月完成了胡堤变电站电容器改造工作, 3座变电站各增加无功补偿容量2 000 kvar。

(2) 将胡堤变电站更换下来的600 kvar电容器安装到丰庄变电站, 增加无功补偿容量。

2.4 完善线损管理制度, 加强小指标考核

(1) 结合“三节约”活动, 完成了14个供电所、11座变电站的站用电计量装置安装工作, 对局机关、供电所、变电站的自用电实行定额管理、定期考核, 杜绝内部用电的跑、冒、滴、漏。

(2) 2012年2月, 生产计划部公布《2012年35 kV线损管理考核办法》, 将线损小指标进行分解, 明确了6个专业管理部门的职责, 每月进行考核, 并在月度例会上公布线损小指标完成情况, 用经济手段调动职工降损节能的积极性, 用小指标保证大指标完成。

3 效果检查

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