钻井技术员工作总结

2022-11-29

工作总结是我们在工作过程中,获得的工作经验,通过工作总结的方式,我们可以更加了解自己的工作水平,了解自身的不足之处,从而明确自身的成长方向,一步步向着更好的目标前进。以下是小编整理的《钻井技术员工作总结》,希望对大家有所帮助。

第一篇:钻井技术员工作总结

钻井队技术员工作内容

钻井队技术员岗位职责 钻头管理

钻头入井前的准备工作

根据地层岩性、可钻性、上一只钻头使用情况选择钻头类型,并详细检查钻头质量。 根据地层、井深、设备和钻具能力,参照工程设计,设计水力参数,选择喷嘴组合。

根据地层、井下情况及钻头类型,提出优选参数,钻井液性能,并根据动力设备、钻具管理等要求,向岗位人员交底,并贯彻执行。 钻头使用

根据地层及井下情况及时调整钻井参数。使钻压、转速、排量、泵压,钻头比水功率,钻井液性能等互相匹配,达到最优选择、最佳效果,以提高机械钻速,提高钻头总进尺。

帮助司钻判断井下情况,以钻头运转状态变化为主,参到使用时间、进尺、岩性变化和综合成本曲线,做到合理使用钻头。 钻头起出分析

钻头起出应清洗干净、编号,牙轮向上整齐摆放于易见的地方。 及时填写上交钻头分析卡片,绘制综合成本曲线。分析卡片内容除上交卡片内容外还应增加起钻原因,起钻人,结论(使用合理与否)等。 提出下只钻头改进使用意见。 钻具管理

按设计井身结构,每次开钻前清点钻具、接头、工具。上报钻具、井下工具及井口工具计划和相配的打捞工具计划。

送井的井下工具及井口工具应亲自检查、丈量、编号并分类排放整齐。

钻具记录本应一式三份。录井班、钻井小班、钻井技术员各一份。丈量时,由钻井、地质技术员交叉丈量校对、记录在册,不允许互抄记录本。

凡井下钻具及井下工具均应记录内、外径、长度、钻铤和接头要逐根记录打捞尺寸,以免断了钻具时,落鱼结构,长度,鱼顶深度,鱼头断面,内外径,形状不清,增加处理事故的难度。

深井用接头、工具,应进行强度校核和相配打捞工具的强度校核。 钻具使用必须做到“三勤”、“两净”、“一标”、“一紧”。“三勤”即勤检查,勤错扣,勤倒换;“两净”即丝扣干净,丝扣油干净;“一标”即标准丝扣油;“一紧”即按标准扭矩双钳上紧。 钻铤上、卸扣必须用链钳推扣。

严禁单钳紧扣、单钳绷扣和加压启动转盘等违章操作。 钻具上下钻台一律戴护丝,存放钻具一律上管架。

特殊作业钻具,如取心、打捞、酸化压裂、测试、打悬空水泥塞,定向造斜等应按要求配好方入,施工前应进一步核实数据。

按要求填写钻具使用卡片,报送主管部门。 设备管理

熟知本队所用设备的工作原理、机械性能、技术参数、工作负荷、工艺流程、完好程度、要害部位、薄弱环节、操作规程以及保养检查制度,故障判断及小型修理。 按设备技术参数及性能要求,制定操作规程,严禁违章作业。

对要害部位,如死、活绳头、钢丝绳、指重表、刹车系统、防碰天车、传动和低速链条,要经常检查,发现问题及时处理。 进度管理 钻井技术员既是井队的技术负责人,又是井队生产组织指挥者之一,既要超前计划做好物资、技术准备,又要及时分析生产动态,抓好薄弱环节管理,使生产处于良性循环。其方法是:每天绘制进度曲线与设计进度曲线对比分析,通过曲线反映生产动态和管理水平。 井控管理

钻井技术员必须根据长庆油田《石油与天然气钻井井控实施细则》,经常教育职工提高井控意识,立足一次井控、杜绝二次井控,做好四个交底,按标准组织安装井口装置、节流压井管汇和放喷管线,组织实战防喷演习,申报验收,组织整改,制定适合本队实际的井控应急预案和措施,监督各岗位管好用好井控装置。 复杂及事故处理中的技术管理

凡井涌、井漏、井壁垮塌、卡钻、断钻具、掉牙轮等复杂情况及事故处理作业施工前,都要讨论方案拟定技术措施,不得盲目实施。 如进行打捞作业技术员应完成一下工作:

井下一旦发生事故,应及时准确汇报,严禁弄虚作假,以免延误处理时机。 井场应配备相应井下钻具、工具、接头的打捞工具,做好检查、丈量、强度校核,以备使用。 积极学习掌握打捞新工具、新工艺。

下打捞工具前,首先应弄清井下情况,落鱼结构,落鱼断面形状,准确的内、外径,然后讨论方案拟定措施,在讨论方案拟定措施时应留又后路。 入井钻具必须有详细的尺寸测量记录和钻具结构草图。

严格上岗人员管理,不熟悉井下情况,不明白处理方案和措施者不允许上岗。 HSE管理

对职工经常进行“以人为本、预防为主、防治结合”的HSE理念教育,牢固树立安全生产意识;协助完成全井HSE两书一表的编制,单项作业中必须围绕健康、安全、环保要求制定工程技术措施,并落实到岗位;严格刹把操作制度和上提吨位限制,深井段起钻前10柱及下钻后10柱或井下复杂时,技术员都必须在钻台;经常组织查岗,对死活绳头、钢丝绳、刹车系统、指重表、压力表、防碰天车、传动机构等要害部位督促班前、班中、班后检查,消除事故隐患,减免事故发生。 资料管理 各种报表、卡片必须填写真实、准确、齐全、整洁,并审核签名,时效与自动记录卡片相符。 日报表、井史应做到当天填清,事故报表随事故处理完两天内上报。

严禁弄虚作假,编造资料数据,各种资料卡片应齐全完整按时上交主管部门。 加强资料管理,严防资料遗失或信息泄漏。

第二篇:冀东油田定向钻井技术总结

立足市场、开拓进取,为冀东油田增储上产作贡献

各位领导、专家:

大家好!在刚刚过去的一年,我公司冀东定向井服务队在监督中心党委、监督中心领导的关怀下,在钻井监督办的指导下,服务队职工立足冀东市场,拓展工作思路,不断完善管理制度,积极采用新技术、新工艺,服务水平不断提高。04年负责完成的40口定向井中靶合格率100%,井身质量合格率100%。全年未发生一起质量和安全责任事故,取得了一些成绩。

下面,我根据公司冀东服务队去年的服务情况及一些想法和大家进行交流,欢迎批评指正。

一、 牢固树立质量是生存之本的观念

观念是影响定向井施工成败的关键因素之一。定向井工程师是定向井施工的主体,他的行为靠观念支配,是否树立了质量意识、为甲方服务的意识是影响定向井施工成败的关键因素。我们知道在冀东油田服务的有大庆油田、大港油田、华北油田、中原油田、辽河油田的钻井队伍,有华北、中原等多家定向井施工队伍,各个油田对定向井的要求和验收标准也不一样。在有些油田,定向井施工如果遇到方位、井斜角漂移较大影响中靶或已经脱靶而脱靶较少时,可以通过其它手段(比如修改靶点、修改测量数据)中靶。冀东油田严格有效的管理制度和严密科学的管理程序堵住了这种经济但影响企业发展生命的不良手段,因此,必须树立质量是企业立足并占稳冀东市场的基础的观念。

二、完善内部管理程序,精心组织现场施工

在技术管理上公司建立了完善的管理监督机制。制订了工程师责任制、汇报制度、监督制度、例会制度、培训制度。明确责任工程师为第一责任人,负责口井现场勘察、施工预案及应急预案的制订、现场施工、技术措施的落实、现场安全环保措施的落实、施工情况的汇报等。冀东服务队成立技术组对施工预案进行审核;在定向或扭防卫施工时,协助责任工程师工作,以防止责任工程师因长时间工作产生疲劳造成的失误;技术组每天负责收集施工信息进行分析并向公司汇报;公司工程技术部对技术措施、工程质量进行把关。公司建立的责任工程师-技术组-公司工程技术部三级管理网络保证了技术措施的可靠性,防止因措施不当而造成的失误,确保了每口井的顺利施工。

公司定期召开技术交流会或专题讨论会,总结不同地区的地层特点、同一区块不同井深的地层特性及其对定向井轨迹控制的影响。采取请进来、送出去的方法对职工进行培训。在工作任务少、人员集中时邀请甲方定向井管理的专家,结合冀东油田实际情况举行定向井知识讲座,系统讲解甲方的要求以及冀东油田定向井施工经验。采取轮训的方式将职工送到技术学校脱产培训。通过培训提高了职工对冀东油田地层的了解,使职工能结合地层特点进行定向井施工。比如,在柳北区块深部地层,地层倾角大、断层多、可钻性差。如果是下直井段则容易增井斜;如果是稳斜井段则方位容易漂移,影响轨迹控制。定向井工程师能根据井眼井斜大小、方位情况采取提前降斜或留提前量等办法以达到降低扭方位的次数。在老爷庙区块或高尚堡深部地

层,采用稳斜钻具往往达不到稳斜效果,可根据不同情况采用增斜钻具结构或降斜钻具结构达到稳斜效果。

在设备管理上,公司制定了定期检查维修制度。对影响井身质量的单多点和有线随钻仪器定期检查,特别是新生产出厂的电子仪器,电子元件还没有老化,容易发生漂移。最初使用时要经常进行校验,这样才能保证误差在允许范围内,可以确保测量数据的准确性,杜绝因仪器误差造成填井事故。对螺杆钻具的检查维修,公司制订了以使用时间不超过80小时为一个维修周期的维修制度,从没有出现过一口井因螺杆损坏而起钻的事件。

三、 密切合作关系,达到双赢双提高

冀东油田钻井施工由钻井、录井、定向井、测井、固井等多家单位共同完成,虽然每一个单位都有自己的利益,但是最终目标是一致的即优质、快速向甲方交出合格井,因此彼此间的合作非常重要。钻井队承担的风险最大,付出的努力最多,也最辛苦,如果出现复杂或事故,钻井队的损失最大。在定向井施工时,我们在考虑保证中靶的前提下,站在钻井队的角度制定技术措施,在如何加快钻井速度、降低钻井成本、减少钻井风险、简化施工程序上下功夫。比如在造斜钻进时采用螺杆钻具加转盘钻进的复合钻进技术将井斜一次增到设计要求,可减少一次起下钻,节省一支钻头。当方位或井斜角因为地层原因发生漂移影响中靶必须扭方位时,根据轨迹预测情况,选择地层稳定、可钻性好的地层,防止卡钻、掉牙轮等复杂或事故的发生。在断层较多、倾角大的地层使用螺杆钻具将井斜和方位调整到设计要求

后,用复合钻进方式钻进一段进尺,观察井斜、方位变化,掌握变化规律,预留提前量,以减少扭方位的次数。高62-31井设计井深3905米,最大井斜16.5°,为三段制定向井。设计井深2928米定向,至3030米井斜16.5°、方位6.7°,稳斜至3886米。该井稳斜段长,井斜角小,方位易发生漂移。在定向井施工时,我们使用螺杆钻具在2928.65米定向,至3055米井斜13°方位3.5°;采用复合钻进方式钻进至3250米,井斜16.62米,方位356°。我们发现该井地层自然造斜规律是增井斜、减方位,使用螺杆钻具调整井斜方位预留提前量后起钻,保证了该井定向一次成功,减少了起下钻次数。

四、 积极推广使用井下动力钻具+高效钻头钻井技术

冀东油田地质情况十分复杂,地层具有断块多、非匀质性和可钻性差等特点,随着油田进一步开发,地质开发部门对井身质量的要求也越来越高,多目标、大斜度、多梯度以及三维定向井越来越多,防碰绕障问题越来越突出。在如何保证井身质量的同时,提高钻井速度是近年来我们面临的主要课题。运用井下动力钻具+高效钻头技术能有效地解决质量与速度的矛盾。该技术是一种运用井下动力钻具和高效钻头的双驱动复合钻井技术。应用该技术,能大幅度提高钻井速度、保证井身质量,缩短钻井周期,减少事故及复杂风险,且大大降低钻井综合成本。

2004年负责施工的庙19X2井,该井设计完钻井深2451米,位移1260米,最大井斜41.28度。该井采用钻具组合φ215.9mmBIT+φ165LG(1°单弯)+Φ158NMx2+Φ158DCX 7+Φ127HDP。定向井深29

5米,井斜0.2度;至井深565米,井斜22°、方位122.5°。使用单弯螺杆造斜率偏大,采用复合钻进至井深630米,井斜22.69°、方位122.7°;定向钻进至804米,井斜41.85°,方位113.08°;随后采用转盘钻进,钻压8吨、转速30转/分,至井深1045米,井斜43.28°、方位122°;调整钻压至4吨,至井深1121米,井斜42.5°,方位120.47°;调整钻压至6吨,至1728米,井斜42.98°,方位116.14°;考滤螺杆使用寿命,将方位、井斜调整到靶心方向,钻进到2085米时因取芯起钻。从295米定向开始到钻至井深2085米共用时5天。从实钻的结果来看,取得了良好的效果,不仅井身轨迹质量完全符合设计要求,而且大大提高了机械钻速。

分析在使用井下动力钻具+高效钻头钻井技术时遇到的问题,有以下几个方面需要注意:

在定向井稳斜段的控制中稳斜钻进的预期稳斜效果存在不确定因素,受地层、井斜角、钻具组合、钻井参数等因素的影响,施工中应加强测量跟踪,及时采取措施。

原则上在满足造斜要求的前提下,尽量采用小角度单弯螺杆,并尽量减少大角度单弯螺杆连续复合钻进而致使螺杆薄弱处疲劳断裂发生断螺杆事故。

滑动定向与复合钻进交叉作业要建立在准确的井底井斜预测和计算的基础上,在确保实际井眼轨迹满足地质要求的前提下,提高钻速。

第三篇:钻井工程理论与技术复习总结

1简述地层沉积欠压实产生异常高压的机理。

答:异常高压的形成是多种因素综合作用的结果,对于沉积岩地层的异常高压,目前世界上公认的成因是由于沉积物快速沉降,压实不均匀造成的。在稳定沉积过程中,若保持平衡的任意条件受到影响,正常的沉积平衡就破坏。如沉积速度很快,岩石颗粒没有足够的时间去排列,孔隙内流体的排出受到限制,基岩无法增加它的颗粒与颗粒之间的压力,即无法增加它对上覆岩层的支撑能力。由于上覆岩层继续沉积,负荷增加,而下面基岩的支撑能力没增加,孔隙中的流体必然开始部分地支撑本来应的岩石颗粒所支撑的那部分上覆岩层压力,从而导致了异常高压。

2简述在正常压实的地层中岩石的密度、强度、孔隙度、声波时差和dc指数随井深变化的规律。 答:在正常压实的地层中岩石的密度随井深的增加而增加;强度随井深的增加而增加;孔隙度随井深的增加而减小;声波时差随井深的增加而减小;dc指数随井深的增加而增大。

3.某井井深2000m,地层压力25MPa,求地层压力当量密度。

3解:hP(g/cm) 0.00981H250.0098120001.276h4.某井垂深2500m,井内钻井液密度为1.18 g/cm,若地层压力为27.5MPa,求井底压差。解:PPbPhgh27.525001.180.0098127.51.44MPa 5.某井井深3200m,产层压力为23.1MPa,求产层的地层压力梯度。 解:GhPhH23.132000.0072MPa/m

6.岩石硬度与抗压强度有何区别?

答:岩石硬度是岩石表面的局部抵抗外力压入的能力,抗压强度则是岩石整体抗压的能力。

7.岩石的塑性系数是怎么样定义的吗?简述脆性、塑脆性和塑性岩石在压入破碎时的特性。 答:(1)岩石的塑性系数是表征岩石塑性和脆性大小的参数;

(2)脆性岩石在压入破碎时的特性:只有弹性为变形无塑性变形;

塑脆性岩石在压入破碎时的特性:先产生弹性变形后产生塑性变形,最后发生塑性破碎;塑性岩石在压入破碎时的特性:只有塑性变形而无脆性破碎。

8.什么时岩石的可钻性?我国石油部门采用什么方法评价岩石的可钻性?将地层按可钻性分为几级吗?(1)岩石的可钻性是指岩石破碎的难易性,它反映了岩石抵抗钻头的破碎能力。(3)按可钻性可将地层分为10级。

.评价钻头性能的指标有哪几项?答:评价钻头性能的指标有钻头进尺、钻头工作寿命、钻头平均机械钻速、钻头单位进尺成本。 9.PDC的含义是什么?有哪些特点?

答:PDC的含义是聚晶金刚石复合片,它是以金刚石粉为原料,加入粘结剂在高温高压下烧结而成;它既具有金刚石的硬度和耐磨性,弱点是热稳定性差,350OC以上加速磨损,抗冲击能力差。

10.钻柱主要由哪几个部分组成?其主要功用有哪些吗? 答:(1)钻柱主要由方钻杆、钻杆段和下部钻具组合三大部分组成。

3 (2)它主要功能有为钻井液流动通道、给钻头提供钻压、传递扭矩、起下钻头、计量井深、观察和了解井下情况、进行其它特殊作业、钻杆测试。 11为什么钻柱下部使用钻铤而不使用钻杆?

答:由于钻铤的壁厚大,具有较大的重力和刚度,所以在钻进过程中它能起到给钻头施加钻压、保证压缩条件下的必要强度、减轻钻头的振动、摆动和跳动等、控制井斜。

12.井下钻柱受到哪些力作用?最主要的作用力是什么? 答:(1)井下钻柱受到自重产生的拉力、钻压产生的压力、钻井液的浮力、摩擦阻力、循环压降产生的附加拉力、起下钻时产生的动载荷、扭矩、弯曲应力、离心力、外挤力、振动产生的交变应力;

(2)最主要的作用力是轴向力。

13.何谓钻柱中性点?为什么要保证中性点落在钻铤上? 答:钻柱上轴向力等于零的点称为钻柱中性点;中性点是钻柱受拉与受压的分界点,在它附近会产生拉压交变载荷,所以在钻柱设计中,中性点要落在刚度大,抗弯能力强的钻铤上,而不能落在强度较弱的钻杆上。

14.在条件允许的情况下,为什么要尽可能选用大尺寸的钻柱?

答:使用大尺寸的钻柱具有以下优点:

一、可用较少钻铤满足所需钻压的要求,减少钻铤,也可减少起下钻时连接钻铤的时间;

二、提高了钻头附近钻柱的刚度,有利于改善钻并没钻头工况;

三、钻铤和井壁的间隙较小,可减少连接部分的疲劳破坏;

四、有利于防斜。

15.什么叫复合钻柱,使用复合钻柱有何优点? 答:(1)复合钻柱是采用不同尺寸、或不同壁厚、或不同钢级的钻杆组成的钻杆柱。

(2)使用复合钻柱具有很多优点,它既能满足强度要求,又能减轻钻柱的重力,允许在一定钻机负荷能力下钻达更大的井深。

16.什么叫最大安全静拉载荷?如何确定钻柱的最大安全静拉载荷? 答:(1)最大安全静拉载荷是指允许钻杆所承受的由钻柱重力引起的最大载荷。

(2)目前确定钻柱的最大安全静拉载荷的方法有三种:安全系数法、设计系数法、拉力余量法,分别用这三种方法求解最大安全静拉载荷,然后从三者中取最低者作为最大安全静拉载荷。

17、钻柱的哪些部位受力最严重?最主要的作用力是什么?(P91)

答:(1)钻进时:钻柱下部受力最为严重,同时受到轴向压力、扭矩和弯曲力矩作用。井口处钻柱受力比较严重,所受拉力、扭矩都最大。

(2)起下钻时:井口处受力最严重,受到最大拉力。

第四篇:油田钻井施工技术人员工作总结

一年来,在党组织的培养关怀下,在队领导的大力支持下,经过踏实努力地工作,我在工作上取得了较大进步,在思想上又得到了进一步加强和提高。但也存在不足之处,同时也明确了自己努力的方向。 一、在思想政治上继续坚持积极上进。今年四月份递交了入党申请书,并在队党支部带领下积极参加学习各种会议精神,学习党的理论知识,开拓自己的视野,努力提高思想理论水平。通过不断改造自己的思想,保持与时俱进,使自己向入党积极分子、预备党员方面迈进。

二、立足本职岗位,力求平凡岗位上出成绩。本着工程地质不分家的原则,力求平凡岗位上做贡献。全年随同志们一道转战油田各油区,带着强烈的责任心在地质和工程工作方面都取得了较好成绩:全年施工井资料全优率99.5%,作业一次成功率99%,圆满完成了自己的承包指标。同时利用空余时间协助我队技术员完成了队交办的资质认证和持续清洁生产工作。

三、勤钻业务技术,细心总结,力求精益求精。在侧钻井施工中,根据施工的进度,认真做好钻具组合、勤测量钻井液性能、协助副队长对设备的及时维修与保养,坚持24小时值班,确保侧钻施工的圆满完工;对于检泵井,首先详细了解设计,看设计上是什么原因检泵,带着原因到现场检查,找出真正原因,在下泵之前除去影响井生产的因素,延长检泵周期;对于措施井则研究工艺过程,看设计是否合理,数据是否有差错,记下措施的重点和难点及相应工序重抓的质量点和安全点,使开工前对这口井有一个整体感,做到成竹在胸。对于新工艺新技术,我一边学习理论知识,了解该工艺的结构及原理,一边向有关专家请教现场施工实际工作流程,避免走弯路。真26-1下螺杆泵,对我们来说是新工艺,在接到这口井的施工任务后,我一边向专家请教现场施工实际工作程序,一边组生产,圆满完成了该井的施工任务。

1、在生产管理能力还很薄弱,主要是把自己定位在负责技术把关方面,主动参预性不够;

2、对职工技术培训不够详细全面,从技术比武上可以看出我队职工整体技术素质与较好的队还存在一定差距;

3、新技术新工艺推广应用程度不够,主要是技术学习上还不够充分,去年写了一篇技术论文,但质量不高;

4、工作中有时不够细心,主要是经验不足。因此在新的一年里,我要努力克服以上不足,积极抓好生产与技术工作,积极配合队领导搞好队伍管理,努力提高职工的综合素质,凝聚人心,发展队伍特色精神文化,打造队伍市场品牌,争取更加广阔的市场,做好队伍可持续发展。

总之,在以后的工作中我要立足岗位精益求精,与全队同志们一道力争干好活,多出效益,以崭新的面貌为队伍和作业处的发展作出自己应有的贡献!各位领导、同事们:

大家好!

一年来,在各级领导的关心指导下,在党组织的培养关怀下以及大家的大力支持下,我踏实努力地工作,对自己高标准、严要求,优化生产运行,严格执行qhse标准,协助队长抓好安全生产,顺利的完成了上级布置的各项生产施工任务。现从以下几方面对一年来的工作进行总结。

一、思想上积极要求进步,争取早日成为一名真正的党员。

自参加工作以来,在思想上一直积极进取,在平时的生活中和工作之余通过报纸杂志和网络等学习党的路线、方针、政策,并将党的新思想、新政策、新法规带到工作当中,指导生产实践。通过对党政知识的不断的学习和了解,更加坚定了自己的政治信仰,思想认识水平也得到了进一步的提高,并于2010年11月30日通过队党支部的考察,成为一名预备党员。

二、做好现场标准化,改变现场脏、乱、差

随着油田节能减排和精细管化理工作的不断深入,对现场施工的要求也在一步步的提高,安全工作越来越细,环保工作越来越严,以前那种标准化现场已经不能满足目前的现场施工要求。我一边带领大家学习新标准,一边布置施工现场。从进入施工现场的入场须知、队伍简介、安全警示牌、井场平面图、作业八大禁令→井口放压硬管线的接出→工具的摆放→井场地膜和围堰的铺放→井场电线的架设等均按新标准的要求布置。自9月份我队坚持每口井均以新的标准化现场布置以来,基本上解决了现场脏乱差现象,我们的成绩也得到了大队及处领导的认可。

三、精心组织生产,力保生产持续进行

作为副队长,在抓好安全工作的同时,还要积极组织生产,做好协调,合理的调配班组人员,做好每天车辆的计划安排,衔接每道施工工序,努力减少非生产时间,保证作业施工的连续性。譬如瓦7-28井新井投产施工时,为保证施工不间断,我提前与施工协助单位沟通,同时做好他们的后勤保障工作,提前两天完成该井的施工,也保障了侧富106a井的搬家进程。

四、勤钻业务技术,细心总结,力求精益求精。

我队是一支集大修、小修、侧钻于一体的复合型队伍,所接触施工的范围广,技术知识点多,特别是侧钻施工,工序多,所使用的设备也比较多,技术知识点更多。在侧钻施工时,我一边虚心向老师傅学习工作经验,一边潜心学习技术,同师傅们一起研究解决工作中存在的问题,我也由不知到知,由知之甚少到逐渐掌握,渐渐的充实了自己,并摸索出了一套更换泥浆泵凡尔和柱塞胶皮的新方法,提高了工作效率,减轻了劳动强度。由于平时多向师傅们请教,再加上队长和书记不遗余力的指导,我写的论文《对庄2-8井侧钻施工的认识与体会》在处第二届基层技术交流会上获得了一等奖。

一年来,我认真履行副队长岗位职责,努力完成各项施工任务,但在工作中还存在一些不足之处:比如政治理论学习还不够深入,技术水平和实际经验有待于进一步提高。2010年的工作打算:

1、进一步加强政治理论学习,努力提高思想觉悟,争取11月份能够转正,成为一名真正的党员,发辉模范带头作用,把工作干的更好。

2、与队领导一起做好各种制度的更新与执行,以人为本搞好队伍稳定,努力树立大修一队更加文明和谐的队伍形象。

3、进一步加强各种技术知识的学习,争取在侧钻井泥浆技术方面能够有所突破,为侧钻井施工的安全顺利进行尽一份力。 各位领导、专家:

下午好!

XX年年,我队在作业大队领导、工程师们的指导帮助下,夯实质量和技术管理基础工作,共完成检泵井31口、措施井1口、侧钻井5口和大修井5口的施工任务。特别在侧钻井施工的特殊情况下,技术人员坚持用每天、每班的班前、班后会时间传授侧钻专业知识,结合当时井下情况讲解施工要点和安全要求,同时要求每个班人员在当班时除了明白本班工作量外,还要做到“四个明白”。即明白当班应急预案;明白工艺技术要求;明白钻井液性能要求;明白井下、地面工具使用情况。从侧钻施工的成本控制、职工管理、操作规程、质量管理、安全生产等多个方面,以提高、规范为目的,努力培育队整体竞争优势,目前,我队职工整体素质明显提高,对操作规程和作业标准有了进一步的把握。

回顾这一年的工作,感觉工作中所取得的成绩在于我队技术干部本着从实践中不断总结,总结中不断提高,特别注重对问题的共同探讨,分析设计提出本人的设想以及处理方法,从中筛选出优化后的方案,施工设计分析会、施工交底会,施工结束的总结会,把成功的经验,失败的教训仔细梳理,积淀心得,形成了习惯。在各类的施工中不断探索油井大修方法,攻克油井维修技术难题。针对施工工艺的特殊性,我队技术人员特别注重对施工技术质量和控制点的总结,及时分析施工中遇到的疑难问题,探索成功经验。例如在真26-1井的大修施工中,仅用4天就完成了钻灰、冲砂、通井和下泵的大修任务,提前3天完成施工任务;在侧沙20-35井侧钻中,钻遇长达197米的坚硬岩层——辉绿岩,用pdc钻头钻进,每天的进尺不过2-3米,如果不尽快解决问题,将会导致钻井周期无限的延长,成本也会大幅攀升。我们通过仔细分析设计,然后查阅钻井井史资料,先后选用了5种类型的钻头进行尝试,终于找到对付辉绿岩的办法,确定选用yc-537钻头。问题迎刃而解,结果仅用了12天终于啃下了这块“硬骨头”, 仅用29天就顺利完钻,创造了单井裸眼井段741米、靶心距1.6米两项侧钻记录; 在花3-1井侧钻施工中,由于钻进过程中扭矩过大,造成钻杆断裂落井卡钻事件,如果不及时处理,后果不堪设想。在处及有关部门领导直接帮助下,我们经过反复的研究和论证,采用柴油加解堵剂解卡的方案,仅用51小时就捞获并解卡成功,挽回了经济损失200万元。

在新工艺的施工过程中,我队技术人员坚一边学习理论知识,了解该工艺的结构及原理,一边向有关专家请教现场施工实际工作流程,避免走弯路。永21平1井是江苏油田第一口实施钻灰的水平井,该井特点是:水平段长、斜度大,对各种下井工具及钻具要求高,施工技术难度大。其钻灰施工存在着一定的难度,我队技术人员认真分析井史,啃透设计,及时查阅水平井大修相关资料,并及时向工艺所和作业大队领导、工程师们请教,驻井对现场灰施工技术指导,解决了水平井钻灰施工难度的大的问题,并初步探索出单牙轮钻头较适合水平井钻灰。真26-1下螺杆泵,对我们来说也是一项新工艺,在接到这口井的施工任务后,我队技术人员一边查阅资料,一边向兄弟队伍请教现场施工实际工作程序,一边组生产,圆满完成了该井的施工任务。

当然我们也存在诸多不足,出现过不少失误,如常规作业井维护施工周期长,检泵作业出现返工现象,对钻杆检查力度不够,致使在花3-1井侧钻施工中出现钻杆断事故等。

下一步,我们将继续在大队领导和工程师们无微不至的关怀和正确的指导下,我们技术人员立足现场,树立终身学习的理念,掌握过硬本领,坚决执行企业标准,按照大修作业质量管理体系切实做好工作,我们队技术管理工作将从以下几个方面着手:

1、加强责任心,严格履行岗位职责,潜心学习,针对复杂的施工发挥技术人员团队精神,构建我们的学习、交流、培训和团队合作的平台,达到经验技术共享,共同提高解决问题的水平。

2、加强现场设计方案的把关,以及重点工序的现场把关到位,严细交底,使质量控制不留死角。

3、努力学习总结,有目的、针对性的培养自身对施工方案前瞻性,提高判断、分析、解决问题的能力。

4、加强职工培训,创新培训方法,务必使业务培训达到预期效果。

5、加强大修作业的安全管理,积极投身于现场的hse管理,做好施工中的风险评价,消除隐患,保证作业在安全的前提下进行。

我队汇报完毕,不妥之处请领导、专家批评指正。 各位领导:

大家好!

自XX年年民族生活会以来已经有一年时间了,现在我还清醒的记得当时我队领导班子开展批评与自我批评的情况,而我印象最深的就是各位领导给我提出的建议及寄予的希望。为了改变自己的不足,提高自身的素质,今年年初,我为自已的全年工作做了详细的规划,以此来指导我这一年来的工作,具体情况如下。

一、加强政治理论学习,提高思想认识

作为一名共青团员,我在学习团的章程的同时还进一步学习党的路线、方针、政策,深刻领会党的十七大精神,定期向我队党组织汇报自己的工作及生活情况,使自己的思想认识水平能够进一步提高,希望能够早日加入党组织,为油田贡献自己的一份力量。

二、学技术、攒经验,努力提高自己

在技术方面,我一边努力掌握常规井作业技术,一边进一步学习我队独具特色的侧钻工艺技术。今年我队共完成六口侧钻井,在这六口井的侧钻施工中,我详细了解了侧钻井施工的整个工艺流程,还进一步掌握了处理井下复杂情况的技术,同时我还对钻井液调配与维护技术有了进一步了解。

三、尝试组织生产与管理

今年4月份,因外部市场需要,我队副队长毛川荣同志被借用,生产和安全的担子也全部压在的章队的肩上,这时我在负责现场技术的同时,还尝试着组织生产,主动为队长分担组织生产与安全管理的重任。在侧钻井施工期间,我坚持每天吃住在井场,合理的调配班组人员,做好每天车辆的计划安排,衔接每道施工工序,努力减少非生产时间。我定期深入班组检查安全工作,督促班组人员严格执行交接班制度和班前班后会制度,并严格执行标准化施工,使生产能够安全有序的进行。

近一年来,通过我工作上的不断努力和技术上的不断学习,我的进步得到了队领导的肯定。今年12月份,我有幸被举荐担任我队的副队长职务。我将不负所托,更加努力的工作,不辜负领导对我这三年来的培养。

当然,在工作中还存在一些不足之处:比如政治理论学习还不够深入,技术水平和实际经验有待于进一步提高。在以后的工作中,我一定不断的加强学习,及时的进行总结,争取使自己的水平得到更进一步的提高。

第五篇:钻井液实习技术员

广X斜Y-1顶岗纪实

序言:本文旨在真实反映一个实习技术员的第一次顶岗的真实经历。事情的起因是由于师傅很久都没有休息,再加上给我一个真实的磨练环境。在这里,我并没有表现出游刃有余,相反有点笨手笨脚,但是通过顶岗让自己清楚自己还有哪些需要学习和改进的。

有个海归的钻工对我说了这么句话,”不要以为你们技术员的事我们不能做,你们也就是排排钻具,写写报表,安排活给小班干。这个我们也会。” 正文:

6月2号:旧井场搬家准备,来了吊车后,开始进行拆卸作业。上口井一个有问题的钻头被江钻的人带走了。今天总结了一下还没有到寿命的钻头的使用时间,为下口井通井用做准备。由于报废钻头和未使用完的钻头从钻台上吊下时混在一起,时间太长怕交错钻头,所以用黄色油漆将可以再次使用的钻头标识出来。

6月3号:早上开始搬家。

6月4号:底座未装好,井架未接。当天也是在搬家过程中。

6月5号:拼装井架。布置井场,估计6月6号可以开钻。接自己的摄像机和指重表,泵压表的管线。接好管线要打压排尽空气,待排出的液体流的很顺畅则关闭排气阀,再次打压(在后期的使用中,我遇到了泵压表不回零,指针在5MPA的位置,最后从排气阀放出的液压油里混有泥浆,这就是大段空气没有排尽,泥浆进入了泵压表的管线中)。

6月6号:准备起架子,安装钻台上的悬吊未一开做准备。晚上17点管子站开始送钻具,表层套管,技术套管(含联顶节)。于是开始核对清单,量接头内,外径和长度。长度量取尽量准确,精确到厘米。多了就多一厘米取整。同时量取表层套管接箍长度,吊卡长度,预算出套余。对所有数据进行总结后记录。

6月7号:8:00钟开始一开整改,日报及IADC,记录仪卡片同时启动。由于本队新刮刀钻头借给友队使用,冲大小鼠洞没有尖刮刀,所以要么光钻杆冲或者带个护丝冲。摄像头在安装时,要保证镜头干净,同时视角要放置合适,不然后期调整很吃亏。填写一开申请单,待领导审核签字。在开钻前,需要检查井口是否有螺杆和铁丝之类的硬物。确定一开钻头的水眼是否通畅,并把一开钻具的配合接头找全。15点钻头接触土壤,真正意义上的一开钻进开始了。参数给的是3到5吨,双泵打钻。而在实际的操作的过程中,是以2到3吨打钻,并且前2根是单泵钻进,泵压只有1.5Mpa。这是由于前两根地层软,双泵易冲垮地层。而在每一根划眼时用双泵(先开稳一个泵后再开另一个泵)。后面3根用双泵钻进,地层变硬,保排量,泵压最高到了6Mpa。转盘转速65r/min。表层打完后,起钻,通知后勤来固井。这时要井口找正,同时观察井口水泥是否返出。按设计要求,表层套管固井水泥返至地面。井队需要准备的数据是:预留塞面多少,同时计算顶替量(井深减去预留塞面高乘以套管内径产生的体积)。清水罐中的水至少在25方以上,至于水泥多少是有固井队自己带上来的。

6月8号:工程部领导送本口井的设计,同时进行工程交底。要求8英寸钻铤要下,防止井眼漂移(不下扶正器)。当天工况是候凝同时坐简易井口。设计好二开钻具进行探塞及钻塞。在接第4根时,指重表有2吨的钻压,说明探到塞面,肉眼估算方入,计算出塞面高度及厚度。开始钻塞:2到3吨,单泵,泵压1MPA。转速一档高速。

6月9号:正常打钻,已经打到第4根6寸2钻铤了。双泵保排量,泵压6.5MPA。钻压3到4吨,双筛运转。由于开泵过猛出现了憋泵,疑似堵水眼,决定起钻弄清楚原因。卸去钻头端接头后取出托盘。里面有很多小砾石。清理干净后不放入托盘下钻,开1号泵5MPA,开稳后开2号泵双泵8MPA。由于钻具下入的浅,且6寸2钻铤未出套管,所以二档高速打简易井口,决定在下完加重钻杆后才用二档高速。期间出现了简易井口向上反喷泥浆,高架槽导流负荷大。泥浆提粘后,症状消失。

6月10号:今天是一个月一度的技术员列会,队长为了不让我丢人。决定不派我去。整天钻进。定向服务中心早上过来交底,是我的岳师傅和武队长。他们要求起钻时投测多点,而且要及时送到,读取数据后才能下套管。如果没有得到数据,就要及时补投。钻台上开1号泵为5MPA,再开2号泵为15MPA。二档高速。如果使用一档高速,则双泵14MPA。抽了点时间把技术套管联顶节的接箍和吊卡量了。

6月11号:井深842,悬重45吨。由于未按编号挂单根,出现了6.2寸的无磁跑到第2柱的第一根,那么9根6.2寸的钻铤编号乱套了。今天要注意广华寺段,均匀的控制速度的划2遍眼。宋哥说:在打深井时,遇到泵压逐个下降。而地面设备没有问题的情况下,应该上下活动钻具来查找原因,如果再动转盘,可能造成钻具断掉。因为泵压下降的情况也包含钻具刺漏。另外就是单吊环的处理,在发生单吊环之后,应使用钻杆卡瓦卡住钻杆,下放游车,将另外脱离的吊环扣上。倘若不这样处理,而直接采用下面下放钻具,由于刹把的点刹产生游车停顿,易造成另一边吊环蹦出,坐入井口,使本身已弯曲的钻杆瞬时绷直,造成断钻具的可能。中午时,从振动筛返回的岩屑中判断广华寺是否已打穿。在广华寺穿前,会有一段砾石层,越往下打,会出现绿色泥岩。所以决定起钻,由于广华寺长时间未起过钻,所以这趟钻非常重要,井底可能已经缩径,井壁靠泥浆密度撑住的。应长起下使钻头进入套管内,再放入井中循环一下。将井壁拉均匀。若直接起出,套管可能很难下。邓部长来做过指示。循环完后,正式起钻,投入多点,并让司钻记录号对应的时间。起钻完后准备下套管,装好浮箍,浮鞋。这两个里面有个橡皮球,是起防止泥浆倒返的作用。在浮箍,浮鞋中间是两根打孔的技套,在井口要用螺杆将它拧死,这是防止打附件时,把套管打掉。

6月12号:早上开始下套管固井。浮鞋+两根打孔套管+浮箍+套管串。井口吊卡下垫8厘米的活塞总成,为了好卸开吊卡。固井前,先用方钻杆顶通套管中的环空。卸掉方钻杆,同时卸去技套上面的大小头(固井自带了与技术套管配套的水泥头)。开1号泵顶通,泵压3Mpa。关于替浆量,其实就是套管从井口到浮箍的长度乘以技套的内径产生的体积。固井完填写固井施工单,固井工程师会教你填写,固井总共用了2个小时。剩下的时间是候凝,整改井口坐防喷器。 6月13号:昨天挖好方井。从队长那里得知,家里的表套称为导管,而技套相当于一开,所以钻穿水泥塞接触土壤叫二开,时间要记录下来。中午防喷管线接好,试压,填试压验收单。下钻探塞钻塞,本段的塞面正好在浮箍上面2米左右。二开复合钻进准备使用戴比特的4刀翼PDC钻头。钻穿水泥塞后,正式二开,如果此时三牙轮钢齿钻头能以20分钟一根就多打几根,如果不行,一定要打三根。一档高速,3到4吨,泵压14Mpa。

6月14号:早上九点振动筛上出现绿色泥岩,之前2小时才能勉强打完一根。现在已经进入荆河镇组了。决定起钻换钻具,同时把挡泥伞装起来。开始下钻,原来要把螺杆吊上钻台,使用的使411*4A10的定向直接头。井口试螺杆,用水枪冲旁通阀,是否通畅。下压旁通阀内开关,看是否能够活动。接方钻杆不带钻头井口试螺杆,泵压4.5Mpa。下钻到底开泵14Mpa,先用1到2吨跑合半米的PDC,使它塑性。实际上就直接开钻了。打的特别快,十分钟不到一根,这里就对三牙轮和PDC在荆河镇上的表现引起了思考。

6月15号:3到4吨打钻,3.5吨居多,泵压16Mpa,螺杆工作压差1Mpa。井斜1.26度,方位306.19。今天开始单点测斜,首投发现工作灯不亮,回去重新设置预定时间后,再次打开单点,工作灯发绿光,说明开始工作了。第二次测斜,井深1328米,井斜2.25度,方位331.18 6月16号:由于井口方位不正,滚子方补心放入钻盘中较困难,短起下后,开始校正钻盘面。泵压表不回零,打开放气阀,喷出的都是泥浆混油的液体。1540米处,测斜井斜2.71方位326.30。当班司钻反映特别难起,挂卡厉害,超过7吨,几乎每一柱都要反复拉上一遍。所以在钻进200米以上,短起是十分必要的。柴油机转速1100转时,泵压17Mpa,当柴油机转速略微下降,泵压也相应下降(降低柴油机运行是违章行为所以要保持柴油机转速在1000转以上)。

6月17号:早上巡检,泵压表17Mpa。今天送剩下的钻杆,井场已经只有20根钻杆了。中午测斜,更换航空引绳。这条绳子上有断丝。井深1810米,井斜2.61,方位329.55。根据测斜数据,没有达到增斜的效果,队长改变参数,要求钻压在5吨以上。泵压偏高,下午打钻泵压最高到18Mpa。很可能是我的PDC喷嘴装小了,再就是170的缸套没有换成160的。

6月18号:早上巡检泵压17Mpa。由于加5吨,泵压快上20Mpa。调整柴油机转速配合打钻,用4吨打钻。测斜,井斜2.62方位322.75。按照定向岳师傅的要求,在下个点测斜如果不增的话,则在2400米起钻,准备好1.25度螺杆。下午在2300米,测斜,井斜2.23方位299.30。

6月19号:早上打15根后,测斜,井斜1.66,方位302.07。如果继续钻进,则需要搞一次短起下,毕竟打了1000米都没有短起下过。就在上次的短起下位置,进行短起下。如果要求起钻,则需要投掷多点。在8点过后,邓部长和定向中心的基主任,在本队联合办公。领导们最后决定在2500米处起钻。于是气测上井,1.25度螺杆送到,且定向的工作房子也上井了。材料员领回了2只钻头。本人要求短起33柱,据当班司钻反映,在倒数15柱到最后,都有很大程度的挂卡现象。需要拉下井壁。定向仪器的接头4A11*4A10是接在210STB和无磁6寸2钻铤之间的。期待它的良好表现。晚上21:40投测多点成功。今天好累,主要是悬重两次突然下降,在短时间内找不出原因,井口又在起下钻耽误不得,手上的45号液压油也不够,领导们催的紧,不允许太长时间等待。自己心里其实很急,毕竟第一次出现这样的问题,自己在屋里坐了会,等安静了下来,好好想了下。于是提起油壶到指重表的管线两头的接头处仔细观察,终于被我发现是在死绳固定器处,打油口由于老化,往外渗油。于是把手压泵接入此处,打一管子油,不拔出手压泵,待明天气测把仪器装入此位置。更让人心酸的是,队上有几个大班认为没有必要搞短起,纯粹浪费井队的时间。我对我的指令也产生了怀疑。是不是下错了?

6月20号:下钻,取多点仪器,由于起钻速度特别慢,起钻过程中挂卡严重,所以一整晚起钻未完。测斜杆冷却,用双管钳卸扣,很难卸开。同时气测要求装测量悬重的仪器,要在死绳固定器处装他们的仪器,由于接头不配伍,大家共同解决。这只气测小队并不给井队配置他们的参数显示终端(也就是不给装他们的显示器来显示参数)。气死我了,以后看钻时还要去地质班。忙完后,找机长用火烤开测斜杆送走多点数据。在接完一柱加重钻杆后,接方钻杆做浅层测试,立管压力9MPA。中途出套管又一次开泵,估计在1000米处,泵压13到14MPA。在下到最后一柱时遇阻,散开这一柱划眼下去,开泵17mpa, 最高到18MPA。螺杆压差1MPA。跑合牙轮后定向钻进。

总结:下钻期间开泵,泵压其实不准,由于泥浆长时间静止,温度降低。造成没有混合均匀,未达到实际效果,造成泵压偏高。在泥浆达到效果后,泵压才会稳定。其中有大班又一次认为我喷嘴装小了,造成高泵压,其实就算我装小了,地面的设备要全力为井下快速钻进服务,而不是井下牺牲钻时来让泵压降低(愤怒与郁闷)。另外PDC在加压后,泵压也会相应增长。而牙轮在加到12吨后,泵压增值很小。在本口井这个阶段,钻进泵压只有17MPA。所以钻头选型和喷嘴大小的配对非常重要,同时要地面设备来满足井下快速钻进。

6月21号:今天三基检查,检查出工程方面很多问题。都是平时疏忽的,也是自己应该加强关注的,比如法兰之间的连接和井口是否正,都是自己操心的。由于自己是实习生,没有学习过井控,自然不会搞防喷演习,所以在井控这块事实求实,不去做假。领导很赞同这样。三基及格了。关于定向这趟钻,我用的是19和16两个喷嘴,在使用170的缸套,立管压力在打钻时很高,时常能过20MPA。于是与大班干部协商,决定把2号泵的缸套换成160的。由这个班执行更换。下午定向中心的新的定向仪器送到我们井场,重新量取他们的无磁接头,据说是第二次试用,又拿我们开刀。由于反映钻时太慢,本人仔细的观察了前天的记录卡片,定向钻进前三根在75到105分钟之间一根,而复合钻在115分钟一根左右。让我很费解。为什么定向钻进比复合钻快,于是我把钻盘从1档高速改为2档低速,结果发现钻时偏高。于是又改回1档高速,也就是在80-90r/min之间。此时2号160缸套的泵立管压力在17MPA左右。今天多了个疑问,在螺杆带牙轮的情况下,怎么去理解”牙轮钻头的低钻速高钻压”这个概念呢?

6月22日:井深2640。今天钻时有点慢,几乎十几分钟一米。于是突发奇想,向找气测考钻时。一开始那个值班的胖子不会操作,不知道钻时生成在什么地方。于是叫我等等,等他们队长来。接班那个人虽然找到了钻时,但是要对我进行资料保密,想删去生成文件中的一些内容。我理解,我只要钻时,可以吗。等我再去考时,他们小队长出现了。第一句话就是不对我们提供服务,我说上口井别人气测都可以提供任何资料给我们,凭什么这口井终端不给装就算了,钻时也不给考。你们是不是本油田的?那个队长马上答道,我们是这个油田的,但是不对井队提供资料。我当时愤怒了,我一个电话给队长,队长也愤怒了,叫我找书记摆平这件事,果然,我们书记还是很厉害的。气测乖乖的把终端给我们装上了。何苦呢?大家合作多好,偏偏分彼此。正在开视频会议时,邓部长带陈姐来检查指导资料的填写。真的又学到了不少关于电子IADC的知识,原来在钻头那一栏可以分别输入2只钻头的资料。邓部长指示如果泵压高就换150的缸套搞。

6月23日:井深2761。快接近2800了,从这个井段开始录井。有了气测终端太方便了,比自己的八参仪好多了,又先进,又有人装,还是液晶屏幕。哈哈。在定向钻进时,钻时普遍过20多分钟一米,甚至有30分钟的情况。现在钻头已经使用过了50小时,同时螺杆也接近180小时。情况危急啊,进入风险阶段,要时刻关注钻时,如果连续出现不对的状况,就要考虑起钻了。下午时分,定向的岳师傅告诉我造斜率不够,打完这根起了算了。恩,我考虑了下,是应该起了。换根1.25度的螺杆下去搞,同时定向拿我做新定向仪器的试验。小白鼠啊。这里要说下,上午机动科的检查我们八参仪的设备,认为保养和未装。哎,自己的装备和气测的相比,简直是步枪和大炮的区别。当1号泵换成150的缸套后,试钻,立管泵压14MPA。起钻后,与岳师傅去量定向接头,想不到,这位高手有更简单的方法。太妙了!(在实习技术员的基本功7中将会介绍)。1度螺杆的百米造斜率在18到22之间,还是要看地层,而1.25度螺杆百米造斜率在27到28之间。也要看地层。起钻摩阻很小,也没有什么挂卡。明天师傅归队,也许可以轻松了。

6月23日:井深2761。快接近2800了,从这个井段开始录井。有了气测终端太方便了,比自己的八参仪好多了,又先进,又有人装,还是液晶屏幕。哈哈。在定向钻进时,钻时普遍过20多分钟一米,甚至有30分钟的情况。现在钻头已经使用过了50小时,同时螺杆也接近180小时。情况危急啊,进入风险阶段,要时刻关注钻时,如果连续出现不对的状况,就要考虑起钻了。下午时分,定向的岳师傅告诉我造斜率不够,打完这根起了算了。恩,我考虑了下,是应该起了。换根1.25度的螺杆下去搞,同时定向拿我做新定向仪器的试验。小白鼠啊。这里要说下,上午机动科的检查我们八参仪的设备,认为保养和未装。哎,自己的装备和气测的相比,简直是步枪和大炮的区别。当1号泵换成150的缸套后,试钻,立管泵压14MPA。起钻后,与岳师傅去量定向接头,想不到,这位高手有更简单的方法。太妙了!(在实习技术员的基本功7中将会介绍)。1度螺杆的百米造斜率在18到22之间,还是要看地层,而1.25度螺杆百米造斜率在27到28之间。也要看地层。起钻摩阻很小,也没有什么挂卡。明天师傅归队,也许可以轻松了。

6月24日:由于这趟定向仪器要接到6.2寸无磁钻铤后面,所以应该单根或者双根起,这样方钻杆直接可以试螺杆。如果整立柱起的,安装定向仪器和试螺杆都不方便。新钻头采用12+16+19。由于19的直径大如果进入比12大的砂砾容易把12的喷嘴堵住,所以一般最大最小之间尽量在3个以内。150的缸套不带钻头试螺杆(1.25)的立管压力3Mpa,160的缸套不带钻头试螺杆(1.25)的立管压力3.5MPA。不带钻头试螺杆,停泵后,旁通阀没有泥浆返出。接好钻头,在接一柱加重钻杆做浅层测试,2号泵(150)缸套试螺杆6Mpa。中午下钻剩30多柱时接方钻试仪器(1号泵150)的缸套立管压力12MPA。备用2柱。1号泵(150)循环立管压力14MPA。开不起泵:由于钻具内带有定向仪器。下入接近2800米,有沉沙,易堵水眼。下钻快到底时,应用单凡尔缓慢冲开,待返出泥浆稳定后,再用三凡尔循环。2号泵(160)的缸套单凡尔先顶时,看泵压表回零的快慢来判断水眼的通畅情况。回零快说明水眼通畅。现场单凡尔从7MPA缓慢降至5MPA。指重表打油处泄油。将指重表管线与打油处相连,悬重一般都快90吨了,此时未开泄油阀的手压泵打油管线承受很高的泵压。此处要整改。下午15点真身回来了,我这个替身也该退居幕后了。

6月25日:早上起来就是定向。由于潜三段有盐层所以钻速很快,几乎都是3-7分钟一米。上午10点按要求召开技术交底会。会上要求45度之后再混油,要不然没有好效果,又浪费。当前泥浆的盐含量30W,氯根含量184569.18。离子矿化度:10658.56mol/L.根据研究院两位女专家研究交底,改变了A,B两靶点的位置。工程部的蔡哥说,用原浆打盲板在别的队的效果很好,而用活性水打盲板效果不理想。会后,老邓对我们做了指示:轨迹越复杂后期就越拖压。动力钻具,反扭角越小,钻压低。反扭角越大,钻压大。滑动钻进在13到 14吨,而复合钻进在12吨。定向打快了可以避免很多事情(在仪器没有信号之前把该打的井段打完)。定向工作的前瞻性不够。严格按甲方设计来,不把大斜度井打成水平井。同时要据理力争。跑合钻头属于辅助时间,而在现场的定向操作中,应该把定向辅助时间(什么上提测斜,摆工具面等)扣出来,不要占用纯钻时间。后期混油的时间要把握好,同时防后期的盐卡。定向仪器在井下,要慢加药品,千万别干加,可以搅拌慢加。傍晚时分,整改了指重表和八参仪器的线路。

6月26日:工况时定向。整改指重表成功,其实就是换了个顶针,更换后就要油顶住了。司钻台泵压表无显示,估计是没有油了。稍后整改,待接单根后,打油。螺杆172指的是它的直径(6 3/4寸)。潜三段钻时偏高。可能是打入潜四交界处了。

6月27日:地质预告已钻达盐层,振动筛与离心机排屑处有大量发白的物质。估计就是所指的盐层。岩层上部定向钻时非常高。有接近10米的深灰色泥岩。定向的岳师傅认为,钻进快的地层尽量用来定向,而钻时高的地层尽量用复合钻。同时,他告诉我特俗井轨迹设计软件中的K井斜/K方位可以来用来判断是否某根单根进行复合钻还是定向(增降斜与方位)。工具面的稳定与扶钻人的手法有关系。稍微降低点钻压来稳工具面。本趟钻起钻原因:首先钻头已经过了使用寿命50小时(带螺杆)。加压在钻头上的12吨钻压,居然在指重表上显示不回零。上提钻具显示无摩阻,判断钻头已经在此时打不动了,决定起钻。其次,单根或者双根起,整立柱起,建议甩一根:有量角差方便;错开一下接头,防止钻杆接头处疲劳或者有损伤;方便更换定向仪器或者不带钻头试螺杆;在下到最后可以提前冲划,有利于井底安全。在零点时刻,取出钻头观察,1号钻头脱轴严重,如果再打几小时,可能就要捞牙掌。同时有掉尺的现象。

6月28日:悬重100吨,摩阻10吨。下钻到底开泵(单凡尔3MPA,2号泵,160缸套),循环划眼1号泵16.5MPA(150缸套)。牙轮钻头过50个小时后,要加强判断,不能以钻时为主要判断依据。还要根据司钻的扶钻的指重表的状况来判断井下的状况。16:00确定井底有少量的溢流,密度基本不变,而粘度下降。停泵观察3分钟。看高架槽上是否有泥浆返出,量的情况。灌区液面有上涨的迹象。据调查,起钻前掏过1号罐,液面反而上涨。对照泥浆资料估计在2926米处时,就可能出现了出盐水。可以通过加药品出粘度。而在后期混油后密度要下降。注水区的盐水层的压力在几天内很难降下来。

6月29日:方位270,井斜32度。有拖压的情况。预计今天要混油。昨晚上钻时快,估计是盐层,需要地质确认。早上钻时偏高,当前的这根剩下的半米用复合钻的形式钻掉。悬重达到了114吨。定向钻进中,摩阻反映特别大。加压加不上,现象是加到6吨,指针不回。那么实际在钻头上的压力可能只有两吨左右,这根本就不能提高破岩的效率。实际上,如果司钻水平高的话,在这种情况下,他会加压多送点钻压,加到8到10吨,看钻压回不回,当然不能加的太大,如果太大。钻压突然全部作用在钻头上就会压坏轴承。要小范围的加压试。加压主要是让躺着的钻柱动起来,打破平衡。保证钻头上得到适合的钻压,就会提加快钻进。由于定向工程师将工具面给的太小,造成钻压太小,如果操纵者加压太大容易跑工具面。如果在拖压严重,而钻压又给的太小的情况下,可以找定向工程师商量,是否调整下工具面来加大钻压的范围达到加压的效果。在我们一开始定向时,给定的工具面不会一直不变。随地层变化,扭矩的变化。工具面会变小,所以要调整工具面来适当增加钻压。 6月30日:早上定向钻进中。昨天混油15方。原油1方=0.83吨。由于混油造成泥浆体积变大,这样就造成密度降低。只有1.24。工程部领导指示:前期多定向,后期多复合;注意防盐卡(打入清水憋泡,在强提,后期找眼);防粘卡(主要是砂岩的粘卡);密度维持不变,主要是提高粘度,把岩屑带出来。

7月1日:早上定向钻进,钻时稍微偏高,钻头使用时间已达43个小时。通过井上各参数的观察与判断而决定是否需要起钻。当前井斜已经达到60度。起钻后更换倒装钻具,下一根6寸2的无磁钻铤,倒装15柱斜坡钻杆后面加10柱加重。一班司钻认为最后一米钻时偏高可能是因为粘卡,他试提了3次,悬重都超过120吨。起钻时,前两排的钻柱用一档起。晚上1点左右钻头出井口,除一只牙轮不能活动外,其外有几颗掉齿。下钻时进行了探伤工作。

7月2日:接班还没有下钻完。泥浆大班要求在2800左右接放钻杆排污水。又可以顶下水眼,试下仪器。被否定,下钻至最后2柱遇阻。由于井底高达60多度,有沉砂。所以接单根冲划下。排污方式是一只振动筛过正常的泥浆,另一只振动筛用塑料布盖住塞面,等到处盐水时倒换振动筛,排出盐水。使它不入罐内。盐水比泥浆的密度低,粘度手感不一样(小心烫)。计量方式可以采用泵当前排量乘以排污时间。或者是计量当前泵抽罐的液面下降的差值。同时要记录排污前和排污后的泥浆,盐水的密度,粘度。排污15方。

7月3日:定向工程师在上趟钻测得方位角度减少了20度,认为有磁干扰,要求在本趟钻中,在定向接头的上面加根无磁加重钻杆。加强反干扰的能力。如果再次测得方位角少20度,则投入多点后起钻。用多点测得数据进行校正。今天悬重突然为零,反复拆接头打油。大勾接方钻杆的一起的悬重有5吨左右。在下钻1000米左右,监督中心唐总要求下LWD进行测井找油。起钻等仪器来,更换仪器再次入井。

7月4日:早上4点下钻完,因为上趟钻井底方位出现错误,所以要求补录80米的数据。补录数据完,开始定向钻进。 7月5日:定向仪器没有信号,主要是工具面出不来,怀疑是电池连接处出现问题。要求起钻。今天进行了技术交底会。休整了靶点坐标。唐总要求均匀送钻。井口下钻时,注意钻头不要卡在防喷器法兰接箍处,防止挂卡,应旋转钻柱下入井内。

7月6日:早上下钻完,由于井底沉砂过多。由备用3柱。立柱有了9柱了。接场地上的单根划眼到底。由于单根数不够,需要甩7柱。二开钻头被其他队借去打附件。 7月7日:正常定向钻进。再次召开技术协调会,调整靶点。

7月8日:定向,复合钻井。进入油层准备穿油层。A靶点已过,已经着陆。今天唐总现场办公。即将进入完井阶段。

7月9日:早上复合钻进。钻头已经使用到尾期。固井组的来开完井会议。要求:备足泥浆量。泥浆性能稳定。及时对动力系统的保养。同时对泥浆罐的清洗。盐水60方。1:1的比例兑。含油量16万到18万。送一半的浓盐水,一半的井场水。两泵互倒。保证有个60方。电测完就原钻具通井。净化设备要使用好,上水罐要掏。砂子要放干净。完井方式与水平井类似。

7月10日:早上4点在930米左右下钻遇阻。遇阻的位置正好是套管鞋处。拆立柱划眼两根,开泵冲阻。再接着下立柱钻杆。早上7点检查钻机,链条。由于昨天晚上下钻时,卸喷嘴不当造成喷嘴本体破裂。需要对卸喷嘴的方法方式进行反思。同时也要思考造成喷嘴变形的原因。

7月11日:早上复合钻进。甩了两柱钻杆,预计今晚起钻。由于砂层未穿过。唐总决定钻穿砂层在留足口袋完钻。

7月12日:钻杆已用完最后一根。在7点左右发生盐卡。上提钻具解卡。循环划眼后继续钻进。管子站送20根钻杆。预定完钻井深3535米。如果打出的是泥岩直接完钻,如果是砂岩也完钻。下午技术协调会做出决定,井深3518.55米就完钻。

7月13日:早上视频会议,看见了几个久未露面的同学了。同时也迎接了井控大检查。电测直井段开始。 7月14日:由于没有去参加技术员例会,在家里守电测。早上10:30出直井段电测结果,同时要了份井径结果,他们给了份很长的波形图(郁闷)。为水平电测要准备,天滑轮所要的7分钢丝绳和5吨的侧拉滑轮。早上11点开始下钻通井,通井是为了水平段电测顺利。用的是1号泵170mm的缸套进行循环。通井钻具结构为HJ517G无喷嘴钻头+15柱斜坡钻杆+10柱加重钻杆+后面的钻柱串。到底开泵循环为17MPA,循环稳定后的密度为1.33g/cm,粘度为94S。以上数据写出来,是给朋友们做个参考,对后期的参数布置有个了解。

7月15日:领回6.2寸的钻铤护丝和钻杆护丝。为下一步的大型作业做好的准备。晚上下钻带电测水平段仪器通井,预留19柱,方便后期”扎枪”。

水平段电测完,就是等结果。等结果期间不准备通井,如果油层显示不好,或者要求侧钻等,或者又是裸眼完井,就完全不用再通一次井。再通井是为了下套管做准备。 实习顶岗日记从这里结束。

3

实习总结: 首先,从一开准备开始,接收钻具,配合接头,量钻杆,抄钢号等,这些都是基本功。很少有人会想到量下所有钻铤的内外径。其实这样做事保证你在后期出事后,方便打捞钻铤。多位师傅都给我强调过这点。其中最重要还算是无磁钻铤的内径,那是一定要准确量的。后期上定向仪器,这个内径就很重要。

有同学问我,打完表套的水泥塞后,进行二开,也就是为下技套管部分的钻进是否需要投单点。其实采用塔式钻具钻进(一柱8寸的钻铤二柱7寸钻铤三柱6.2寸钻铤10柱加重钻杆)时。钻头使用311.15mm的铣齿钻头,只要注意把托盘放到无磁钻铤下,方便投测多点成功就行。本口井由于设计方位和地层倾角方位相同。所以在后期施工中很占优势。

以上是HK多点在二开钻进完(广华寺钻穿)时测回的数据。井斜并没有超过1度。塔式防斜效果不错,所以不用再二开钻进中,投测单点测斜。那么多点的投测一般是在要下定向仪器的前一趟钻投测,其目的是对已有进尺的井段进行井身质量监测。如果二开不下技术套管,那么按设计采用244.5的铣齿钻头进行二开钻进。

上图是PDC带1度博深螺杆在6.2寸钻铤3柱的情况下疯狂钻进中的测点数据。本人亲自操刀的单点测斜与起钻前多点投测,和电测出具的数据相似。由于本井所用的PDC是一只新钻头,使用它本身带的喷嘴10.32*2+11.1*2的结构下去钻进,随着井深,缸套170mm,泵压总在18到19MPA之间,后期都在20MPA边缘徘徊。考虑到设备承压的原因,加压都在4到5吨之间。按工程部要求加压打斜未能如愿。如果在PDC疯狂钻进的中期将缸套换成160mm的或许会能再多200米的进尺。也许很多朋友不明白,为什么上部段希望井斜。从数据上看,目标靶的方位与地层倾角方位一致,而且一直都在向这个方位前进。既然如此,就可以再上部段多吃位移,减少后期定向所耗的时间。拿这口井来说,如果我的井斜在7度以内,我可以再多打200米。PDC搞200米只需要1个班,而牙轮搞200米可能要2天的时间。其原因参看牙轮和PDC钻头破岩方式的介绍。

后期2800米开始录井。从综合后期的资料可以发现,2800到3500中间出现了大段的盐岩和泥岩。它们在井斜小段的钻时很快。而后期井斜大后,存在拖压。泥岩段的钻时偏高。而盐岩只是稍微偏高。

上图岩屑样本中,存在大量砂粒。取小片样本,将其压碎,声音不一样,有脆响。其次用手指触摸,感觉有很多小砂粒。

上图为完井段的泥岩样本。当然岩屑样本中有大块的碎屑,这是上层的掉块。泥岩的判断方式与砂岩一致,用手摸压碎的粉粒,手感的却不一样。

上图就是本井存在的大量盐膏孕育层段的盐岩。大家可以仔细观察一下。从中找出钻时快的原因(钻时快是指钻过这种层段不需要用太多时间)。

上图为钻过盐层段的岩屑效果。从钻屑坑里可以看出盐层段很长。

个人感觉这个岗位,首先要有魄力。遇事不要慌,千万不要表现自己束手无策。要表现出你能处理好。在直井段电测时,下放放射源测井。测井的告诉我遇阻了,当时我在顶岗。我表现的很镇定。其实我这是第一次碰到,也不知道下一步如何处理。跑到测井车里,别人告诉我遇阻情况。当时我准备打电话告诉师傅或者咨询队长。最后我决定找测井的人谈谈。我跟他们说,一般这种情况下,井队如何配合测井的施工。他们说穿心打捞。最后他们试了几次,放射源终于下去了。要想遇突发事故不慌张,与阅历有关,同时也要丰富的处理经验。其实作为实习的我们,不可能把事故遇全,所以在接下来的时间离,多看点事故处理的书。主要是体会书中处理事故的原理。懂原理才是最重要的,才能举一反三,这也是队长们对我们的要求。

其次,在井控方面由于没有培训过。在迎接检查等地方做的很差。希望能有机会去培训中心学习下井控。提一下本井遇到过的一次盐卡。在某个早上,遇盐卡。上提开后,循环划眼后,继续定向钻进。说起来简单,处理起来有经验才看起来简单。

A点位坐卡时,悬重指针划到的最低点(每次接单根,卸开方钻杆时的点)。而B点是解卡上提钻具时,指针上划的最高点。我们使用的是JZ250型的指重表。每一小格是57.6KN,而每一大格有5个小格。AB之间将近28小格。那么大家算算,上提了多少吨。

至于水平段的沉砂的问题。中途水平段的两次下钻,分别有2柱,3柱遇阻。提前接方钻杆冲划。也就是说井底估计 有60到90米的沉砂。起初认为是使用150的缸套在起钻前未将沉砂循环带出,排量小了。但泥浆大班有不同看法,他认为是自己的当时泥浆的粘度不够,造成砂子没带出来,通井之前使用160mm的缸套循环后,再次下钻就没有遇阻。至于水平段的沉砂与泵的排量和泥浆的粘度之间的关系,大家可以自行思考。

上图为水平段电测的演示图。大家经历一口大斜度或者水平井后,就会体验到它独特的施工方式。

实习阶段实习的是两口水平井。学习的东西很多,也发现自己有很多地方的不足和基础不够扎实。同时要通过一口井的防范不足,在下口井中吸取教训。比如电测测井常出现要用井场的电的情况,你是否知道消防房哪里能接电?技术员已经不在是写写心得,做做报表,排排钻具,已演变成海港里的导航船,引导各项作业有序展开。。。。。。。。。。

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